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QXL240-10/115-AⅡ型锅炉爆管事故原因分析

时间:2023-12-04 理论教育 版权反馈
【摘要】:关于QXL240-10/115-AⅡ型锅炉连续发生爆管事故的原因分析及改进意见马天榜陕西省锅炉压力容器检验所1引言1990年3月,我们应当地劳动部门的邀请,对该辖区内某教学单位一台连续发生爆管事故的QXL240-10/115-AⅡ型热水锅炉进行了全面检验。经采取以上措施后,该锅炉已连续安全运行三个采暖期,设备状况一直良好。

QXL240-10/115-AⅡ型锅炉爆管事故原因分析

关于QXL240-10/115-AⅡ型锅炉连续发生爆管事故的原因分析及改进意见

马天榜

陕西省锅炉压力容器检验所

1 引 言

1990年3月,我们应当地劳动部门的邀请,对该辖区内某教学单位一台连续发生爆管事故的QXL240-10/115-AⅡ型热水锅炉进行了全面检验。该锅炉系1986年10月制造,1988年9月安装,在1989年度采暖期间,短短的20多天内连续发生三次爆管事故,且三次发生在锅炉第一组对流管上,(见图1)严重影响了正常的教学秩序。

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图1 原型设计的水流程示意图

2 检验结果

经过对该锅炉本体的全面检验和操作人员座谈及运行记录的检查,发现该锅炉存在以下问题:

(1)锅炉第一组对流管束,由炉前看左起第三排第三根管子上下焊口处因裂口泄露已割堵,第四排第三根管子上部因爆裂而泄露。

(2)锅炉后拱上部积灰高达700mm左右,辐射受热面结灰垢38mm左右。

(3)在割下的管子中结有10mm厚的水垢(管子规格为φ38×3材料为10无缝钢管)。锅炉各集箱内部均无水垢水、水渣。

(4)据操作人员讲:采暖运行期间,锅炉第一组对流管束上每次排放气体时均为汽水混合物,而其他排水管中排放出的全是水。锅炉给水采用氢离子交换器和加纯碱法进行处理,但加碱设备已于1989年4月损坏,除二氧化碳器也于1989年12月损坏。运行中经常不定期突然断电。

3 原因分析

根据上述检验结果分析,我们认为引起该锅炉连续爆管的主要原因有以下几点:

(1)锅炉结构设计不尽合理。由图1可知在发生爆管事故的第一组对流管束中,热水向下流动的速度较小,不足将水中产生的气泡带走(一般要求,对强制循环热水锅炉,低温水向下流动的速度应不低于0.5m/s)。该锅炉上热水在第一组对流管束中向下流动的速度仅为:

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(2)炉膛受热面积灰垢,后拱上严重积灰,使得炉膛吸热量减少,造成炉膛出口烟温升高,即经过第一组对流管束处烟温升高,热负荷增加,引起汽化(司炉操作中也证实了这一点)。

综上所述,一个下降流速小,一个热强度大,再加上不定期地停电,这样必然导致在这束管排中出现气塞或滞留现象,水处理中的加碱设备、除二氧化碳设备的积气处管壁遭到腐蚀,同时大量汽化使锅水浓缩,结垢从而使管子得不到及时冷却,引起过热而爆管泄露。

4 改进意见

由上述分析原因可知,要从根本上解决出现的问题,可采取以下改进意见:

(1)改变水的流程路线,即由原型设计的图1改为改进后的图2,这样便可以提高水在第一组对流管束的流动速度,防止汽塞或滞留现象的发生。改进后的下降流速度为:

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(2)彻底清除第一组对流管束中的水垢。

(3)在炉膛后拱上适当的位置开设2~3个落灰孔,并在后拱上部贴右侧水冷壁,距后墙约900mm左右处砌一折火墙(见图3)。

(4)修复已坏的投碱设备和除二氧化碳器,司炉人员应坚持定期排污,吹灰。

经采取以上措施后,该锅炉已连续安全运行三个采暖期,设备状况一直良好。

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图2 改进后的水流程示意图

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图3 改进后的炉膛俯视图

(注:该论文发表于《锅炉压力容器安全技术》1994年第1期)

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