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现代石油井场电气安全隐患简介

时间:2023-12-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:第四章石油井场常见电气安全隐患第一节概述本章内容是针对国内石油田钻井队的实际情况,结合钻探电气装备管理人员的经验进行总结,特别是针对各个油田的石油钻井队电气安全大检查情况,进行归纳整理。防爆标准降低,造成防爆安全隐患。因此图中防爆灯具的位置和失效的情况,造成了重大安全隐患!

现代石油井场电气安全隐患简介

第四章 石油井场常见电气安全隐患

第一节 概  述

本章内容是针对国内石油田钻井队的实际情况,结合钻探电气装备管理人员的经验进行总结,特别是针对各个油田的石油钻井队电气安全大检查情况,进行归纳整理。

第二节 防爆安全隐患及整改措施

一、防爆灯具

(一)灯具防爆位置不符合要求

振动筛处防爆灯不符合要求的情况,如图4-1和图4-2所示。根据API标准,振动筛周围1.5m以内,属于API一级1类区域,属于防爆级别最高的区域,而图中所用的增安(复合型防爆)型防爆灯具,比隔爆型、本安型防爆等级要差一级,因此不能用在这个区域。防爆标准降低,造成防爆安全隐患。

造成防爆标准降低的原因包括,井电厂家安装时灯具固定位置不合理,或者在使用中,现场人员没有将灯具的高度和方向调整至合理的位置。

图4-1(a)、(b)和(c)中,应升高防爆灯具,如果电缆长度不够,可更换电缆。图4-2中,灯具应升高至振动筛2号和除气器外形1.5m以上。

图4-2和图4-3中,灯具位置距离一体化除沙除泥器太近,小于1.5m,应拆掉重装。

如果在振动筛、除气器、清洁器和离心机处采用隔爆型白炽灯功率太小,看不清筛布,功率太大(如选用200W),则有可能因温度过高造成新的安全隐患。

针对以上情况,川庆钻探工程公司最新规定,振动筛、除气器、清洁器、离心机处,不允许使用增安型防爆荧光灯,应采用隔爆型灯具(内装节能灯)。

图4-1 振动筛1号

图4-2 振动筛与除气器之间

图4-3 一体化除砂除泥器

(二)灯具外壳密封失效

防爆失效类型较多,主要有防爆灯具密封失效、防爆箱电缆引入装置密封失效、隔爆型防爆设备隔爆面因维修不良而失效等。

增安(复合)防爆灯具,即灯具内的行程开关为隔爆、镇流器为浇封型防爆。部分厂家为了节约成本,采用了普通的镇流器,造成灯具防爆性能降低。如果灯具密封失效,防爆性能基本没有。

如图4-4所示为振动筛处灯具防爆失效的情况。由于安装或调整位置不合理,加上灯具密封失效。在振动筛处有可燃气体且气体达到一定浓度时,灯具内一旦因振动造成灯管脚与灯具之间跳火时,就有可能发生爆炸事故!因此图中防爆灯具的位置和失效的情况,造成了重大安全隐患!

造成这种情况有多方面的原因,包括厂家安装位置不合理、现场人员搬动后位置调整不合理,如由于振动筛蒸汽过大,现场人员看不清筛布,因此将灯具靠近振动筛,灯具同时处于振动和蒸汽中,寿命大大缩短。

(三)灯具电缆引入密封失效

灯具的电缆引入应确保密封,才能使灯具达到防爆性能。在图4-5中,电缆引入带孔螺塞没有拧紧,造成电缆引入密封失效,造成灯具防爆失效。

图4-4 振动筛处灯具防爆失效

图4-5 灯具电缆引入密封不严

(四)中间接头不正确

如图4-6所示为电缆中间接头不正确的情况。

图4-6 中间接头方式不正确

二、防爆风扇开关

(一)带孔螺塞不正确

防爆风扇的防爆开关防爆失效的情况如图4-7所示。防爆设备电缆的引入,一般采取电缆引入或金属穿管引入。一般在订货时需要向厂家说明电缆引入类型,如果为金属穿管型,厂家为了保护丝扣,一般会在电缆引入丝扣上配上塑料护帽。如果为电缆引入式,厂家会在防爆设备电缆引入处装上金属带孔螺塞。图中防爆开关为电缆引入式,但却没有金属带孔螺栓,造成防爆开关的电缆密封因压紧不可靠,造成密封性能下降。

(二)电缆密封失效

由于电缆与密封圈不匹配,或者没有拧紧带孔螺塞,造成电缆引入装置密封处密封失效。

防爆风扇电缆密封失效,是一种常见的情况。由于防爆开关内电缆引入处密封圈内径远远大于电缆外径,而现场人员没有采取措施,即使拧紧带孔螺塞仍不能使密封圈密封电缆,因此造成防爆开关防爆失效。

三、振动筛控制箱

防爆箱电缆引入时,未采取正确的电缆固定方式,造成密封性能下降,导致安全隐患。如图4-8所示的振动筛防爆控制箱,一般应采取金属穿管式,电缆应通过防爆挠性管或金属穿管固定,但图中电缆直接穿入金属穿管式电缆引入装置,密封不可靠,有可能造成因密封失效而防爆失效。

图4-7 防爆风扇

图4-8 振动筛防爆控制箱电缆引入方式错误

四、磁力启动器

(一)隔爆失效

防爆磁力启动器防爆盖的固定螺栓数量必须全部上齐上紧,才能保证防爆性能。在图4-9中所示的防爆磁力启动器分两部分,上面为隔爆型控制腔,下面为增安型接线腔。图中隔爆腔盖的固定螺栓没有上齐,造成隔爆失效。而磁力启动一般都布置在API一级1类和2类区域,因此,造成防爆安全隐患。

图4-9 防爆磁力启动器

(二)电缆引入密封失效

防爆磁力启动器下腔为增安型接线腔,由于电缆引入为单孔,因此密封圈也为单孔,其结构决定了只能安装一根电缆,才能保证密封效果。如图4-10所示,两只磁力启动器下方的电缆引入装置都引入了两个电缆,电缆引入密封失效,造成防爆失效。

五、泥浆罐隔爆箱

(一)防爆合格证失效

防爆箱必须具有有效的防爆合格证,才能在现场使用。在防爆产品取证时,必须有确定的设计图纸和与图纸相符的样品,通过测试后才能获得防爆合格证。一旦取得防爆合格证后,厂家不能任意修改防爆产品。如果防爆箱的结构及尺寸与取证时的图纸不相符,防爆合格证立即失效。

如图4-11所示的防爆箱,结构已发生变化,与取证时的总装图不相符,其防爆合格证失效。

图4-10 磁力启动器电缆引入错误

图4-11 隔爆插接箱和控制箱

(二)插座无盖

隔爆接线箱位于泥浆罐两端的API一级2类防爆区域,接线箱下面为电缆防爆插座,根据隔爆箱取证规定,防爆插座在没有使用时,应将插座盖插上,确保密封。而如图4-12所示插座却没有盖上防爆盖,因插座与箱内相通,隔爆箱密封失效,造成隔爆箱防爆失效。同时,还有可能因插座带电,受潮时因绝缘性能下降,造成短路跳火,如果防爆区域内有足够浓度的可燃气体,将会直接引爆可燃气体。

(三)电缆引入密封失效

隔爆装置的原理是通过隔爆面排放内部的爆炸气体,实现减压降温。隔爆型接线箱和控制箱都有电缆引入装置,因此电缆引入装置必须可靠密封,才能保证防爆有效。为了进行电缆引入,接线箱在设计时都留有余量,对于没有进行电缆引入的装置,应在密封胶圈前或后端加入圆形盲板。而在图4-13中的电缆引入装置内,没有将垫圈换为盲板,由于胶圈只有一层很薄的工艺胶皮,因此在隔爆箱内发生爆炸时,不能起到减压降温的目的,因此应视为因密封失效而导致的防爆失效。

图4-12 隔爆接线箱防爆失效

图4-13 电缆引入密封失效

(四)箱体表面锈蚀严重

隔爆箱因允许内部发生爆炸,所以对其强度是有严格要求的,因而对箱体、箱盖的壁厚也是有要求的。如图4-14所示为1号罐前的隔爆接线箱,其箱体和箱盖表面已严重锈蚀,箱体强度达不到设计要求,造成防爆性能降低或失效。

(五)防爆插头结构破坏

防爆插头与电缆连接时,电缆应可靠地固定在防爆插头内,而且要求密封良好。这样才能保证无火花防爆插头的防爆性能。如图4-15所示,无火花防爆插头与电缆固定不可靠,造成无火花防爆插头防爆失效。

图4-14 防爆箱表面锈蚀严重

图4-15 防爆插件损坏

图4-16 穿线不正确

(六)穿线不正确

如图4-16所示防爆箱左侧上罐电缆穿管,无电缆保护装置,穿管尖口容易磨坏电缆护套,造成漏电故障。

六、搅拌器电动机

(一)隔爆接线盒盖螺栓不齐

如图4-17所示,泥浆罐搅拌器电机防爆接线盖缺紧固螺栓,防爆失效。应配齐并上紧接线箱盖螺栓。

图4-17 螺栓不齐

(二)隔爆结合面严重锈蚀

如图4-18所示为电动机隔爆结合面锈蚀。

图4-18 电动机隔爆结合面锈蚀

(三)电机接线盒盖隔爆结合面密封失效

电机接线盒盖隔爆面包括圆柱面和盖平面两个部分,如图4-19所示。如果这两个部分锈蚀严重,将会影响到防爆效果,即当接线箱内爆炸时影响气体的减压和降温效果。因此要求正确安装隔爆盖,保证隔爆间隙。

(四)电缆引入问题

电机电缆引入有穿线、穿管等多种形式,泥浆罐电机一般采取防爆挠性管对电缆进行保护。如图4-20(a)所示的防爆挠性管连接头螺纹已损坏,电缆已失去保护,应更换防爆挠性管与电机电缆引入装置的正确连接。如图4-20(b)所示的电动机电缆引入装置采用了穿管式,但未安装防爆挠性管,电机电缆在泥浆罐面上容易受到损坏,应尽快安装防爆挠性管。

图4-19 隔爆盖结合面密封失效

图4-20 电缆引入问题

七、远控房磁力启动器、接线盒及开关

(一)电缆引入数量不正确

远控房磁力启动器、接线盒和开关(如图4-21所示),均为单个电缆引入装置错误地引入了多根电缆,无法保证密封效果,因此无法保证这些防爆电气设备的防爆性能。整改方法是单个电缆引入装置只能引入单根电缆,电缆外径与电缆引入装置密封圈内径匹配,电缆引入装置压帽压紧等措施,确保电缆引入装置密封效果。

图4-21 电缆引入数量不正确

(二)备用电缆引入装置安装错误

远控房接线盒备用电缆装置如图4-22(a)、(b)所示,备用电缆引入装置内只安装有垫圈和橡胶密封圈。由于备用电缆引入装置不安装电缆,因此无法保证防爆接线盒的密封性能,当隔爆盒内可燃性气体爆炸时,高温高压气体会冲破橡胶密封圈的工艺胶皮,直接引爆外面的可燃气体。

具有设计经验的防爆厂家,在出厂时,会在电缆引入装置内安装垫圈和盲板,接线拆掉盲板,即可安装电缆。但是由于考虑到成本,绝大多数厂家未安装盲板,用户需要另购或加工盲板。由于安装人员缺乏这方面的知识,在电缆引入装置不接电缆时,没有考虑安装盲板,造成防爆安装隐患。

全国防爆标准化委员会正在修订的GB 3836.2—2000标准中,已针对盲板厚度不够,容易锈穿的缺点,设计了堵柱。要求备用电缆引入装置安装堵柱,确保防爆性能。

图4-22 电缆引入装置问题

(三)电缆引入压帽问题(www.xing528.com)

如图4-22(c)、(d)所示,电缆引入装置的塑料压帽,是厂家为了保护引入装置内螺纹而设计的,而在穿管使用时,应拆掉塑料压帽,进行穿管安装。但作为备用电缆引入装置,要确保压帽紧压密封堵柱,确保密封有效,必须更换为金属压帽。最好的办法就是在订货时指定采用金属压帽。

八、油泵

(一)电缆引入数量不正确

如图4-23所示,单个电缆引入装置引入了多根电缆,因此无法保证防爆电气设备的密封效果。整改方法是将电缆引入根数改为一根。

图4-23 电缆引入数量问题

(二)防爆白炽灯接线严重错误

如图4-24所示,防爆白炽灯无电缆引入装置,仍进行接线,无法保证密封效果。

图4-24 接线错误

(三)中间接头不正确

按照GB 3836.15-2000标准要求,防爆区域内,不宜有中间接头(如图4-25所示)。如有中间接头,应采取正确的绝缘和防潮处理。具体方法有防爆接线盒、环氧树脂进行密封、加热缩管进行保护。

(四)磁力启动器密封失效

油泵房内的磁力启动器安全隐患如图4-26所示,图(a)中压帽未压紧,不能保证密封效果;图(b)中电缆外径与电缆引入装置密封圈内径不匹配,造成压帽无法压紧,电缆松动,有密封失效的问题。

图4-25 中间接头

图4-26 磁力启动防爆安全隐患

(五)电缆引入形式不正确

如图4-27所示水泵电缆连接方式为穿线式,但电机电缆引入装置采用了穿管式,电缆没有得到有效保护,当受到机械损伤,绝缘护套有可能损坏,造成漏电安全隐患。

九、钻台磁力启动器

磁力启动器电缆引入装置压帽未上紧,如图4-28所示,或电缆引入密封圈内径与电缆外径尺寸不匹配,电缆引入密封失效。整改方法,将电缆外径与密封圈内径尺寸匹配,旋紧压帽。旋紧压帽后,电缆不能松动。

图4-27 水泵电缆引入形式错误

图4-28 磁力启动器安全隐患

十、自动送钻电机

如图4-29所示,送钻电机接线箱备用电缆引入装置内未装堵柱,造成防爆安全隐患。整改方法是安装堵柱。

十一、钻台视频分线盒电缆引入数量不正确

如图4-30所示,单个电缆引入装置引入了两根电缆,隔爆接线箱防爆失效。整改方法是将引入数量减为一根。

图4-29 辅助电动机安全隐患

图4-30 视频分线盒安全隐患

十二、发电房

如图4-31所示,防爆分线盒电缆引入装置未装压帽,密封失效。整改方法是安装压帽,保证密封,不能穿管处,应采用防爆挠性管进行敷设。

十三、钻台液压站配电箱

如图4-32所示,防爆区域内采取了非防爆电气控制箱。整改方法是更换为防爆电气控制箱。

图4-31 平盖分线盒电缆引入

图4-32 液压站电控箱

十四、电磁刹车

如图4-33所示,钻台上采用了非防爆信号灯,如采用LED发光二极管代替防爆灯具,不符合防爆要求。整改方法是更换为防爆信号灯。

十五、钻井参数仪

如图4-34(a)所示的钻井参数采集箱采用了非防爆插接件,整改方法是更换防爆插接件。图4-34(b)所示的变送器电缆采用了中间接头,整改方法一是更换电缆,方法二是对中间接头进行整改防爆处理,处理方法是用环氧树脂密封接头,用热缩管代替橡胶护套。

图4-33 电磁刹车电压指示灯

图4-34 钻井参数仪采集箱

十六、综合录井仪插件

如图4-35所示,录井接头箱上所有插接均不防爆,整改方法是更换为防爆插接件。

十七、数字化高度仪

如图4-36所示,数字化高度仪面板上只有Ex防爆标志,铭牌上无防爆类型、气体组别、温度组别、外壳防护等级和防爆合格证编号。整改措施是在铭牌上增加以上内容。

图4-35 录井接头箱插接件

图4-36 数码防碰装置

十八、泥浆罐

如图4-37(a)、(b)所示泥浆罐外侧电缆中间接头不符合防爆要求,应更换电缆或对中间接头进行处理。如图4-37(c)、(d)所示电机电缆引入结构为穿管式,但却未安装防爆挠性管,电缆容易受到机械伤害。整改方法是安装防爆挠性管。图4-37(d)所示防爆按钮开关电缆引入松动,密封失效。整改方法是旋紧压帽,确保密封可靠。

图4-37 泥浆罐安全隐患

十九、钻台、底座

如图4-38所示,钻台电缆的中间接头未进行处理,不符合防爆要求。整改方法一是更换电缆,整改方法二是对中间接头进行处理,即用环氧树脂进行密封,用热缩管做护套。

如图4-39所示为钻台底座的抽水泵,电动机电缆引入松动,密封失效。整改方法是设计时选用穿线型电缆引入装置,安装时将电缆外径与电缆引入装置密封圈匹配,压紧,确保电缆密封效果。

电缆敷设时,应防止机械损伤电缆护套。

图4-38 钻台电缆的中间接头

二十、电磁涡流刹车

如图4-40所示为电磁涡流刹车接线箱,图中接线箱为隔爆型,但却被错误地用粘胶带将隔爆面密封住,导致隔爆箱内可燃气体爆炸时无法有效地泄压,即对箱内爆炸气体降压减压,破坏了防爆性能。整改方法是保持隔爆接线箱的完好状态,正确维护隔爆结合面。

图4-39 钻台底座抽水泵

图4-40 电磁涡流刹车

图4-41 前场磁力启动器

二十一、前场

如图4-41所示,井场前场电动绞车磁力启动器接线方式不对,拆装时应拆开接线盖,直接取出电缆,不能在外面接线。外面接线的中间插头除了不能满足防爆要求外,还有可能因绝缘处理不当造成电气安全事故。整改方式,将电缆直接接入磁力启动器接线箱内。

第三节 电气保护安全隐患

一、保护接零

井场保护接零不通,造成电气设备相碰壳时,电气保护回路电阻过大不能跳闸,设备长期带电。整改措施是,正确安装井场总等位联结电缆,检查接零保护电缆,定期进行电气保护试验,确保电气保护有效。

二、搅拌器电机接线安全隐患

如图4-42所示为泥浆罐搅拌器电机接线腔内结构,一是电动机接线腔内缺少接线柱,导致电机主腔与接线腔相通,防爆性能下降。二是保护接零导线未接,当相线碰壳时,由于无法形成保护回路,或者保护回路电阻过大,保护断路器无法跳闸,电机有可能长期带电,形成电气保护安全隐患。

图4-42 搅拌器电机接线腔

第四节 总等电位联结及接地

一、接地引下线与接地体连接错误

如图4-43所示为发电房接地,由于第一根接地体埋入地下,无法进行接地电阻检测,因此安装人员用一根薄铁片将接地体引出地面,然后与引下线连接,由于铁片较薄,且容易锈蚀,因此造成钻机电气系统接地不可靠。

图4-43 接地连接错误

二、总等电位联结不可靠

VFD/MCC房总等电位联结不可靠,如图4-44所示。由于多根等电位电缆连接在单个接地螺栓上,造成接地效果不可靠。整改方法是增加接地螺栓数量,保证总等电位电缆可靠联结。

图4-44 总等电位联结不可靠

第五节 防雷安全隐患

一、井架二层台工业电视电缆敷设错误

如图4-45所示为井架二层台电缆敷设。根据法兰第笼效应,将工业电视电缆敷设在井架笼梯内时,笼梯可对雷击起到一定的屏蔽作用。图中电缆敷设在笼梯外侧,当雷击井架时受到感应过电压导致电缆两头的设备(摄像头和工业电视解码器)损坏。

二、交流电源防雷箱安装不当

如图4-46所示,为综合录井房内的交流电源防雷箱。防雷箱上方为木板结构。当防雷箱使用到一定程度后,压敏电阻电流会有所增加,当漏电流达到一定程度后,有可能失火,防雷箱上方的木板结构就会形成防火安全隐患。

整改方法是改变防雷箱安装位置,在防火的前提下进行防雷。

图4-45 工业电视电缆敷设错误

图4-46 交流电源防雷箱安装不当

三、会议室办公设备未接到防雷插座

如图4-47所示为安装了防雷箱的钻井队会议室,图4-47(a)和图4-47(b)分别为会议室两端。在图4-47(a)端的打印机、电脑等电源均连接在防雷插座,而图4-47(b)端的传真机和无线传真设备的电源却没有连接在防雷插座上,因此图4-47(b)中的办公设备仍容易在雷击时被损坏。整改方法是将图4-47(b)中办公设备电源统一连接到防雷插座上。

图4-47 钻井队会议室办公设备防雷①交流电源防雷箱 ②防雷插座

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