【摘要】:虽然消力池能够有效发挥消能效果,但因流量和过闸落差均很大,出池的剩余能量仍很大,以至水流剧烈紊动。表4-15过流能力计算成果表表4-16工况①防冲消能验算成果表表4-17工况②防冲消能验算成果表表4-18工况③防冲消能验算成果表(四)结论根据计算,新建消力池深0.95m,池长19m,底板厚0.6m,消力池底板设排水孔,间距2.0m,成梅花形布置,底板下设反滤。消力池后接30m 浆砌石海漫段。
(一)计算工况
本次加固改造设计将原有消能设施拆除,在原闸室末端新建消能设施,消能防冲按照以下3种工况进行计算:①正常兴利水位组合:上游水位34.5m,下游水位32.5m;②死水位组合:上游水位33.0m,下游水位31.5m;③可能出现的最不利组合:上游水位34.5m,下游水位31.5m。整联对称开启,根据不同开启高度计算消力池长、池深等。
过闸水流通过该闸消能工以后,动能并未完全消除,特别在缓流泄洪情况下,分洪后的闸下水位增加很慢,在闸门全开时,分洪流量达到最大值,尾水位仍然很低。虽然消力池能够有效发挥消能效果,但因流量和过闸落差均很大,出池的剩余能量仍很大,以至水流剧烈紊动。为防冲刷,在消力池后布置海漫段及防冲槽,以消散池后的剩余能量。
(二)计算公式
采用SL265—2001 《水闸设计规范》中的计算公式(同本章第三节)。
(三)计算成果
计算结果见表4-16、表4-17、表4-18。
表4-15 过流能力计算成果表
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表4-16 工况①防冲消能验算成果表
表4-17 工况②防冲消能验算成果表
表4-18 工况③防冲消能验算成果表
(四)结论
根据计算,新建消力池深0.95m,池长19m,底板厚0.6m,消力池底板设排水孔,间距2.0m,成梅花形布置,底板下设反滤。消力池后接30m 浆砌石海漫段。海漫末端抛石防冲槽深2.5m,长16.5m。
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