工业生产用水中的间接冷却水,由于其用量大,用后污染轻,用水系统比较稳定,因而成为工业节水的重点。但是,我国工业节水工作起步晚,发展也很不平衡,许多企业运用的大型设备制造年代较早,很少或根本没有考虑合理用水要求,多属高耗水直排型用水设备或生产工艺,节水潜力较大。
据对工业应用间接冷却水状况调查,许多工厂存在以下问题。
1.溢流量大、浓缩倍数低
造成间接冷却水运用中溢流量大、浓缩倍数低的主要原因,是缺乏对间接循环冷却水进行水质稳定处理的认识,以及没有掌握正确进行水质稳定处理的技术,并存在只循环用水,不进行水质处理的现象,这都会导致大量补充新水,形成虽然采取了循环用水措施,但节水不显著,未获得本应取得的经济效益。
2.缺乏严格的管理措施
由于对循环冷却水在运行中水质变化的原因及危害认识不够,许多冷却循环设备在运行中相继产生污垢、水垢和腐蚀,并随着运行时间的延续而不断增多和加深,冷却系统的热交换率随之不断降低,以致损坏设备,严重影响了生产的正常运行。究其原因,主要是对循环冷却系统的管理、维护、监测不够,未及时发现和处理,尤其在水质稳定处理方面认识不够,缺乏科学的管理和及时应用先进技术的积极主动性。
3.片面追求循环利用率,忽视对温差的足够重视(www.xing528.com)
循环冷却水在换热设备(或用水设备)的进出口温度差,应根据工艺和设备材料条件,控制在一个合适的范围。普遍存在的情况是温差偏低,冷却效率差。为了将一定量的多余热量带走,若进出口温差偏低,就只有缩短间接冷却水的循环周期。这样,在一定时间内循环量就会加大,循环率随之增大,间接冷却水用量亦相应增多,补充新水量也增加,从而出现在提高循环率的同时,没达到节水的目的。
例如某化肥厂,原采用水池对循环热水进行自然降温,由于进出口温差仅2℃,循环周期缩短2/3,以加快循环尽快换热,这样在一定的时间内循环量增大了三倍,年循环水量达638 万m3,循环水重复利用率达88.7%。后采用冷却塔代替水池降温,进出口温差提高到6℃,循环水量则缩减为原来的1/3,即每年213万m3,循环水重复利用率虽降到72.4%,但取用新水量亦相应大量减少。
所以,在提高间接冷却水循环利用率的同时,若换热设备进出口温差偏小,会发生为满足工艺和设备要求,增加低温新水,排放高温循环水的弊端。
4.对损失水量控制不够
间接冷却水在循环过程中的损失水量,主要是指蒸发、风吹、飞散、渗漏。目前对循环水的蒸发、风吹、飞散有一些减少损失的实用措施,对管网渗漏也有经济可行的查漏堵漏技术,应积极推广采用,把循环冷却水系统的损失水量控制在较小范围。
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