依照上述方案,空港厂通过以焚烧炉燃烧智能化控制项目为核心的技术改造,完善企业内部管理,垃圾燃烧状态逐步稳定,焚烧线重现青春与活力,停炉次数逐年减少,以二噁英为代表的污染物减排显著,除此之外,在发电量、环保耗材投入等运营方面取得较好成绩。
该公司近3年委托专业监测公司例行监测二噁英排放结果见图15,正常工况下,烟气中监测的二噁英减排趋势明显。
随机抽取在线监测数据,在技改前后,6大因子小时均值继续维持在较低水平,一天内,技改之后,波动幅度减少(见图16),说明燃烧能保持长时间相对稳定。
垃圾焚烧稳定之后,在各项污染物排放继续维持在较低水平的情况下,环保耗材用量呈逐年下降趋势,飞灰(即固体污染物)产生量逐年下降(见表36)。
图15 空港厂二噁英排放趋势图
图16 技改前后焚烧线主要污染物小时均值对比
表36 主要环保耗材年单位消耗统计表(www.xing528.com)
垃圾焚烧稳定之后,设备的稳定性和可靠性提升,生产过程更为稳定顺行,非计划停炉次数减少,生产线运行小时数提升,发电量增加,处理垃圾量提高,经济效益显著提升(见表37)。
表37 产线运营绩效统计表
浙江九安检测科技有限公司针对空港厂2#炉进行了专题跟踪监测,《昆明生活垃圾焚烧厂二噁英检测项目评估报告》显示,该公司2#炉在技改前(2018年7月)进行了一周期三频次的正常工况二噁英监测,监测结果为0.093ng TEQ/Nm3,非常接近GB18485-2014规定的排放限值0.10ng TEQ/Nm3,存在较大的超标风险,难以确保持续达标排放。经过技术改造后(2020年12月)进行了两周期共计六频次的技改验收监测,监测结果的平均值为0.030ng TEQ/Nm3,排放水平优于标准规定的限值,烟气中的二噁英浓度相较于技改前降低了67.74%,超标风险显著下降。根据技改前排放基线,启停炉阶段的烟气二噁英浓度显著高于正常工况,该公司2#焚烧线启停炉阶段的二噁英排放浓度分别为正常工况的2.5和1.2倍,提升焚烧线运行稳定性,减少启停炉频率是二噁英减排的重要途径之一。
表38 该公司2#炉技改前后各工况下二噁英排放浓度监测值
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