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废塑料喷吹对高炉生产的实用影响

时间:2023-11-17 理论教育 版权反馈
【摘要】:高炉喷吹废塑料将废塑料在回旋区与焦炭、煤粉或重油一起燃烧生成煤气,煤气与炉料逆行上升,完成高炉的物理化学过程。由于废塑料的化学成分组成不同于重油和煤粉,因而对高炉生产的影响也有其特点。因而,喷吹废塑料后,炉缸初始煤气流分布与全焦冶炼接近,对高炉操作的影响较小。由此可见,高炉喷吹废塑料可有效地减少炼铁系统温室气体排放,减轻环境负荷。

废塑料喷吹对高炉生产的实用影响

高炉喷吹塑料将废塑料在回旋区与焦炭、煤粉或重油一起燃烧生成煤气,煤气与炉料逆行上升,完成高炉的物理化学过程。由于废塑料的化学成分组成不同于重油和煤粉,因而对高炉生产的影响也有其特点。

1.喷吹废塑料可以满足高炉冶炼的要求

废塑料是由碳氢聚合物和一些添加剂组成,在成分组成上和煤、重油有相似之处,但氢含量略高。废塑料燃烧、汽化产物中H2/CO的比值远大于喷煤时的比值,这对高炉冶炼是有利的。

废塑料喷人高炉炉缸,由于废塑料是由单一化合物组成的大分子化合物,具有致密的组织结构,其燃烧状况与煤粉不同,热传导性差,是通过颗粒表面熔融、热分解的过程逐渐燃烧的。废塑料的着火点与粒度和处理方式有关,其燃烧率随着粒度的增大而升高,聚集颗粒的燃烧效率低于破碎颗粒。

当向高炉中喷吹燃料时,必然会降低理论燃烧温度,喷吹废塑料也不例外,其对炉缸燃烧温度的影响介于煤和重油之间。通过提高鼓风温度和富氧,就可弥补炉缸燃烧温度的下降;同时,调节喷吹量也可达到调节燃烧温度的作用。

废塑料在高炉中分解产生的C5~C4的碳氢化合物及焦油的含量与喷煤时相似,而塑料分解产生的焦油对清洗系统的粘堵等问题比喷煤时要低。

通过对高炉中CO2峰及温度峰的比较:废塑料喷吹(2~4mm)与喷吹煤粉不同,氧气在距风口约500mm处还有残留,与全焦冶炼接近;而喷吹煤粉时,氧气在距风口约500mm处几乎完全消耗完毕,表明煤粉燃烧焦点(最高温度位置)在接近风口侧。温度曲线也反映出相同的结果。因而,喷吹废塑料后,炉缸初始煤气流分布与全焦冶炼接近,对高炉操作的影响较小。

当喷吹塑料颗粒时,无论在高炉的中心位置、中间位置还是高炉周边位置,氢气的含量都比正常操作有所增加。当塑料粒度为0.25~5mm时,氢气更多地集中在中间位置和周边位置;而塑料粒度为50mm时,氢气更多集中在中心位置和中间位置。这是因为粒度粗大的塑料颗粒可以保留到燃烧区后部。在燃烧区后部,塑料颗粒最终汽化、燃烧完毕,因而产生的氢气可以到达炉体中心位置。(www.xing528.com)

2.喷吹废塑料可有效地节约资源,降低生产成木

焦炭是高炉炼铁的主要燃料,随着炼铁生产规模的扩大和生铁需求量的增加,焦炭的供应量日趋紧张。这是由于炼焦用煤供不应求,而巨储量也非常有限。因此,为了节约炼焦用煤,开发各种替代能源势在必行

高炉喷吹煤粉可以取代冶炼中昂贵的焦炭量约25%~40%,喷吹0.9~5t煤粉可代替约1.4t炼焦煤日本NKK试验表明,废塑料对焦炭的置换比为1:1,因而可以有效的替代焦炭,从而缓解焦煤资源的短缺,降低高炉炼铁的成本,同时还可降低焦炭生产过程的CO2气体排放量。因此高炉喷吹废塑料是高炉冶炼节约资源、降低成本的有效技术手段,同时开发了废物利用的新途径,实现了资源的循环利用。德国不来梅钢厂两座高炉喷吹废塑料,每月喷吹废塑料取代3000t重油,并巨实行了全年喷吹废塑料,其喷吹废塑料结果表明,喷吹废塑料比喷煤和喷重油更便宜。日本NKK公司Keihin工厂5999年度喷吹废塑料45000t,吨铁喷吹废塑料53.3Kg/thm[1],吨铁喷煤增加54.7Kg/thm,吨铁降低焦比28.5Kg/thm;整个高炉和焦炉系统节约能源1.521x506GJ,相当于工厂全年能耗的5.47%。

3.喷吹废旧塑料可有效改善环境状况

高炉喷吹废塑料可以充分利用生活垃圾中废塑料的热能和化学能,解决废塑料填埋难以降解的问题,消除“白色污染”,改善城市环境,是处理废塑料的有效手段。

废塑料喷人高炉,由于其氢碳比高于煤粉、重油和焦炭,在高炉冶炼过程中,减少了CO2的产生量;又由于废塑料在冶炼过程中取代焦炭,降低了焦比,相当于减少了焦炉的CO2排放量。NKK公司喷吹废塑料的实验结果表明,当废塑料喷吹量为200Kg/h时,CO2的排放量减少52%。由此可见,高炉喷吹废塑料可有效地减少炼铁系统温室气体排放,减轻环境负荷。

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