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煤炭学会学术论文集:硫化氢综合治理技术研究

时间:2023-10-28 理论教育 版权反馈
【摘要】:I0104105工作面回采初期配风量为1260m3/min左右,之后回风硫化氢气体浓度升高后配风量调整至1800~2300m3/min。

煤炭学会学术论文集:硫化氢综合治理技术研究

根据双马煤矿废弃油井的分级治理模式,I0104105工作面马探31废弃油井安全风险等级按照三级进行管理,工作面过废弃油井期间主要采取“堵、注、喷、增、降、监、护、撤”八字综合防治措施。具体如下:

4.2.1 堵——地面封堵油井,切断气体来源

对马探31废弃石油井提前进行封堵,封孔深度在18-2煤以下,有效隔绝各煤层与其他含水层、含油地层的连通,切断硫化氢等有害气体来源。

4.2.2 注——采前及采中煤层注碱性吸收液

在废弃油井中心前后100~150m内采用双巷布孔,采用煤层注吸收液治理措施,主动式吸收煤体中的H2S。同时,在工作面回采过程中,利用检修班时间,在回采工作面中部(注水未湿润区域)施工浅孔注吸收液治理H2S工艺技术措施,有效降低回采期间涌出的H2S浓度。根据现场试验,吸收液浓度2%左右效果最好。

4.2.3 喷——中高压喷雾喷洒吸收液

一方面,通过在采煤机机身加装2台高压外喷雾装置,割煤期间利用外喷雾装置向上下滚筒喷洒硫化氢吸收液,在滚筒割煤区域形成H2S吸收液水雾包围圈,从采煤机割煤产生H2S源头处吸收H2S。另一方面,对于随风流仍然向外扩散的H2S,利用布置在支架上的自动跟踪喷雾系统喷洒吸收液水雾,对H2S进行拦截捕获,达到有效治理采煤机割煤涌出H2S危害目的。此外,通过在回风巷距煤壁线30 m范围布置两道高压喷雾,对扩散至回风巷H2S进行拦截捕获。根据现场测试,综合考虑H2S降低效率及使用成本,喷雾压力设置为6~8MPa,喷洒的吸收液添加浓度为1%左右效果较好。

4.2.4 增——增加工作面风量,稀释硫化氢气体

在满足防灭火的条件下,合理加大工作面配风量,有效稀释硫化氢气体浓度,保证综采工作面风量满足瓦斯治理的需要。I0104105工作面回采初期配风量为1260m3/min左右,之后回风硫化氢气体浓度升高后配风量调整至1800~2300m3/min。(www.xing528.com)

4.2.5 降——降低开采强度,控制割煤速度

割煤期间硫化氢超过6.6ppm时,必须降低割煤速度,以保证硫化氢气体不超限。割煤机速度一般保持在3m/min,最大不超过5m/min。

4.2.6 监——加强气体监测和人工检测

在综采工作面、上隅角、回风流分别安装1台硫化氢传感器,实现24小时实时监测监控;同时跟班队长、班组长电工、采煤机司机必须携带便携式甲烷、硫化氢报警仪。

4.2.7 护——加强个体防护

在工作面所有作业人员,必须佩戴完好的隔离式自救器、防毒口罩防毒面具等防护设备,在割煤期间必须全程佩戴全面罩防毒面具。

4.2.8 撤——异常情况及时撤人

工作面上端头严格执行“割煤不作业,作业不割煤”和“割煤不行车不行人,行车行人不割煤”,并在撤人路线设置压风自救和自救器接力站。发现硫化氢有异常涌出时,及时撤出相关人员。

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