2.4.1.1 试验方案的拟定
为提高起旋室升坎边缘的掺气浓度,主要采用以下两种途径解决,即:在起旋室上游侧设盲洞和在竖井设环形通气槽,共拟定了以下6个方案进行试验研究:
方案1:起旋室上游侧设5.0m长的盲洞(见图2.21)。方案2:通气槽挑坎高程为1960.04m,坎厚0.88m,挑坎坡度1∶4.5,槽长2m(见图2.22)。
方案3:通气槽挑坎高程为1962.88m,坎厚0.88m,挑坎坡度1∶2.5,设环形通气道及8个通气孔,坎下扩大段长5m(见图2.23)。
方案4:通气槽挑坎高程为1962.88m,坎厚0.88m,挑坎坡度1∶2.5,坎下设1个通气管(见图2.24)。
图2.21 起旋室连通盲洞(方案1)(高程单位:m;尺寸单位:cm)
方案5:通气槽挑坎高程为1962.88m,坎厚0.88m,挑坎坡度1∶2.5,坎下设环形通气道(高1.3m,深0.5m)及8个通气孔(见图2.25)。
方案6:通气槽挑坎高程为1962.88m,坎厚0.88m,挑坎坡度1∶2.5,坎下设4个通气管(见图2.26)。
图2.22 竖井设环形掺气槽(方案2)(高程单位:m;尺寸单位:cm)
图2.23 竖井设环形掺气槽(方案3)(高程单位:m;尺寸单位:cm)
图2.24 竖井设环形掺气坎(方案4)(高程单位:m;尺寸单位:cm)
2.4.1.2 试验成果
(1)盲洞方案(方案1)试验表明:校核水位情况下,端头通气井进水,通气量仅143.4m3/s,使旋流空腔压力降为负压,导致升坎区出现大量负压(最大达-8.8m水柱),掺气浓度仅2.0%左右,容易发生空蚀,此方案不可取。
(2)通气槽方案(方案2~方案6)试验成果。各方案的试验成果对比分析,通气挑坎上竖井为淹没流,坎下射流水柱清澈透明,水柱周围形成空腔,空腔长度1.8~3.2m,下部水垫表面平稳,水面波动较小。竖井下部为掺气水体,挑坎附近的掺气浓度3%~4.3%,竖井的通气量为51.5~108.0m3/s,补气较充分,说明在竖井上部设环向通气坎可以起到掺气防蚀作用。方案2由于通气孔进水,管内水深达4m,上下波动,不可取。方案5、方案6水流流态平稳,空腔较长,掺气充分,且方案6坎下竖井段直径不需扩大,结构体型简单,决定采用方案6。
图2.25 环形通气坎下设通气槽(方案5)(高程单位:m;尺寸单位:cm)(www.xing528.com)
图2.26 竖井设环形通气坎(方案6)(高程单位:m;尺寸单位:cm)
2.4.1.3 竖井环形通气坎对泄量影响的研究
在有压管流条件下,泄量主要受流道局部损失控制,如环形通气坎、起旋室收缩孔口等,但在通气坎下为自由射流并有掺气空腔的情况下,泄流量主要受环形坎坡度和起旋室收缩断面控制,为证明此论点,进行了扩大起旋室进口断面和修改通气坎尺寸的试验研究。
(1)扩大起旋室进口收缩断面的试验研究。试验成果见表2.25。调整方案扩大了起旋室进口收缩断面,但泄流量并未增加,说明泄流能力由环形通气坎过流断面控制,泄流量略有减小,是因为水垫塘末端过流断面缩小造成的。扩大起旋室进口收缩断面后,竖井空腔长度加大,通气井的通气量增加,而环形坎的通气量减少。
表2.25 起旋室进口断面面积对泄流量影响的试验成果
(2)通气坎尺寸对泄流量影响的试验研究。试验成果见表2.26。在起旋室进口收缩面积不变的条件下,环形通气坎的坡度分别为1∶2.5、1∶2.8、1∶3.0进行比较试验。由于通气坎坡度减缓,过流断面直径加大,过流面积增加,泄流量增加。但各方案的竖井水流空腔变化不大,通气量和掺气浓度变化不大。
表2.26 通气坎尺寸对泄流量影响的试验成果
(3)试验成果综合比较。为便于分析比较,共进行了8组试验,试验成果列于表2.27。从表2.27试验成果对比分析得出以下规律和结论:
1)在竖井上部设通气坎后,泄流量减小,泄流量由环形掺气坎断面面积控制。
2)通气坎坡度变缓,使泄流量增加,但对掺气浓度和通气量影响不大。
3)通气坎尺寸不变时,环形坎通气量随起旋室进口面积加大而加大。
4)通气坎坡度为1∶2.5~1∶3.0时,ω/A≥1.0,环形通气坎下就能形成空腔,可正常通气;ω/A>1.1,通气坎通气量过大,起旋室通气量减少过大;ω/A<1.0,环形通气坎通气量很小,接近零,不能起到掺气作用。
2.4.1.4 结论
(1)在竖井中设环形通气坎可起到向竖井下部水流掺气,增加起旋室升坎处掺气浓度的作用。
(2)为保证环形通气坎能起到掺气作用,流量应由环形通气坎控制,起旋室进口收缩断面面积必须与环形通气坎过流面积相匹配,当通气坎坡度为1∶2.5~1∶3.0时,ω/A宜控制在1.05左右。
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