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水电站围堰拆除爆破技术

时间:2023-10-22 理论教育 版权反馈
【摘要】:深溪沟水电站导流洞共2条,导流洞进口围堰自下游至上游分别为1 号、2 号围堰。根据工程提前分流的要求,导流洞围堰必须在2007 年10月底完成拆除工作。

水电站围堰拆除爆破技术

1.工程概况

深溪沟水电站位于四川省西部大渡河中游汉源县和甘洛县接壤处,坝址距上游汉源县城和下游乐山市金口河区分别约42km和22km。它是大渡河流域规划22级梯级开发中的第十八级水电站,同时也是瀑布沟水电站下游的反调节水电站。其枢纽建筑物沿坝轴线方向自左至右依次布置:左岸挡水坝、3 孔泄洪闸、1 孔排污闸、河床式厂房及2 条泄洪冲沙洞(与导流洞全结合)等建筑物。

深溪沟水电站导流洞共2条,导流洞进口围堰自下游至上游分别为1 号、2 号围堰。围堰结构复杂,上部采用混凝土重力坝,下部为预留岩坎,围堰内侧有多级混凝土台阶。围堰下基岩岩性为白云质灰岩和白云岩,河床基岩浅表呈中等透水性,上、下游围堰以含漂卵砾石层作为地基,漂石块径20~70cm,卵石粒径4~9cm,成分较杂,以花岗岩、砂岩、白云岩为主。

为保证围堰整体的稳定性,预留岩坎采用锚杆和锚索加固,并采用27 根长32m的预应力锚索将上部混凝土与下部岩坎进行锚固加固。

1 号、2 号围堰顶部宽约4m;从636.5m 高程拆除至616.0m 高程,拆除高度为20.5m;围堰轴线长度分别为48.0m、50.1m;616.0m 高程处底宽分别为13.7m、15.3m;1 号、2号围堰拆除总方量约9000m3

根据工程提前分流的要求,导流洞围堰必须在2007 年10月底完成拆除工作。

2.工程特点

深溪沟水电站导流洞进口围堰与常规围堰相比,具有以下工程特点:

图9.4.8 预应力锚索图片

(1)预应力围堰。为保证围堰在汛期的稳定性,围堰上共布置了27束锚索,其中1 号围堰上布置了15 束锚索,2 号围堰上布置了12 束。锚索长约32m,设计载荷为2000kN,每孔锚索有12 根Φ15.24mm无黏结钢绞线,预应力锚索图片如图9.4.8所示。

(2)围堰内的锚索需切断。围堰拆除底616.0m高程以上锚索长度有20.5m,而锚索孔至闸门槽的最小距离只有17.5m,如在爆破拆除过程中不对锚索进行切断,爆破后处于自由状态的锚索将随水流飘至闸门槽附近,将影响闸门的正常启闭。

(3)部分围堰混凝土需保留。1 号围堰长度为48.0m,根据导流洞进口设计体型的要求,实际需拆除长度为46.2m,在1 号围堰下游侧有1.8m围堰混凝土需保留,作为进口垂直边坡,且作为636.5m高程以上护坡混凝土的基础使用。

2 号围堰长度为50.1m,实际需拆除长度为39.3m,在2号围堰下游侧有10.8m围堰混凝土需保留,作为进口边坡使用,坡比为1∶0.64,且作为636.5m高程以上护坡混凝土的基础使用。

(4)与防护对象近。导流洞进口围堰与永久建筑物距离较近,其中1 号围堰距离导流洞下游侧闸墩的最小距离仅为0.2~0.3m,2号围堰距离导流洞下游侧闸墩的最小距离为1.2m,且与进口明渠的右边墙紧连。围堰对岸约200m处为运行繁忙的成昆铁路

(5)爆破块度控制要求高。深溪沟导流洞的平均坡降仅0.1%左右,且主流方向与导流洞进口轴线不一致,对冲渣不利;导流洞后期将作为泄洪冲沙洞使用,要求导流洞内的石渣尽可能被水流冲走。因此,要求爆渣粒径控制在30cm以下,其中大于30cm的块度不大于10%。

3.爆破拆除爆破设计

(1)爆破拆除设计总体方案。根据围堰的结构特点以及大渡河的水文情况,深溪沟导流洞进口围堰爆破拆除设计总体方案为:首先解除围堰预应力,然后进行堰内削薄处理,再根据水位情况分层爆破,同时结合试验情况,用爆破法或机械切割法对影响导流洞闸门运行的部分锚索进行处理。

1 号围堰平面、横剖面示意图如图9.4.9、图9.4.10所示(2 号围堰与1 号围堰结构相类似)。

图9.4.9 1 号围堰平面图(单位:m)

图9.4.10 1 号围堰横剖面图(单位:m)

(2)堰内削薄爆破拆除设计。由于深溪沟导流洞的平均坡降仅0.1%左右,流速相对较小,且主流方向与导流洞进口轴线不一致,对冲渣不利。因此,应尽可能减少最后一次爆破的方量,也即尽可能增大堰内削薄爆破的方量。

第一次削薄范围为623.0m高程以下部分,采用垂直浅孔,孔径42mm,孔深2.0~3.0m,孔间距1.2m,排距0.8m,炸药单耗0.6~0.75kg/m3。(www.xing528.com)

第二次削薄范围为625.0m高程以下部分(含625.0m),采用垂直深孔,孔径90mm,孔深4.0~9.0m,孔间距1.2m,排距1.0m,炸药单耗0.6~0.75kg/m3

(3)分层爆破拆除设计。根据成都勘测规划设计研究院深溪沟项目部提供的水文资料,若10 月中旬拆除围堰上层,该时期水位变幅大,需根据水文气象预报选择适当的拆除水位,需考虑至少2年一遇洪水2410m3/s的影响,拆除最低高程应不低于628.5m;若10 月下旬拆除围堰上层,可按P=10%旬平均流量1720m3/s 考虑,拆除最低高程为627.0~627.50m。经综合考虑,设计分两层进行拆除,第Ⅰ、Ⅱ层拆除分界高程确定为628.5m。

1)第Ⅰ层拆除爆破参数设计。第Ⅰ层拆除顶高程为636.5m,拆除底高程为628.5m,最大拆除高度为8m。布置6 排垂直炮孔,其中第三排为沿锚索孔中心线布置的需用潜孔钻机钻凿的深孔,其余均为用手风钻钻凿的浅孔,在第Ⅰ、Ⅱ层分界628.5m高程处布置有水平预裂孔。

深孔爆破参数:孔径90mm;垂直钻孔,孔深7.5m,孔底距水平预裂孔0.5m;最小抵抗线W=1.2m;炮孔间距为1.4~2.5m;炸药为φ70mm乳化药卷;炸药单耗0.75kg/m3

浅孔爆破参数:孔径42mm;垂直钻孔,孔深1.2~3.2m;孔间距1.25m,排距0.6~0.8m,梅花形布孔;炸药为φ32mm乳化药卷;炸药单耗0.6~0.75kg/m3

采用孔内高段(MS13 或MS15)、孔间MS3 (局部MS2)、排间MS5 普通塑料导爆管雷管接力起爆网路。

2)第Ⅱ层拆除爆破参数设计。在第Ⅰ层拆除完成后,水位只有625.0m高程,经研究决定第Ⅱ层拆除顶高程在原设计628.5m高程的基础上再降低2.5m,因此,1 号、2 号围堰第Ⅱ层拆除实际高程为626.0m,拆除高度是10.0m。两个围堰的爆破参数基本相同,仅在边界上略有差异。

1 号、2号围堰垂直主爆孔爆破参数:采用潜孔钻钻孔,钻孔直径90mm;垂直孔梅花形布置;孔深9.4~11.5m;锚索孔连线上的垂直主爆孔的炮孔间距为1.25~2.0m(根据锚索孔的具体位置确定),其余垂直主爆孔的间排距为1.5m×1.5m;炸药单耗1.6kg/m3左右;主爆孔均采用φ70mm乳化药卷连续装药的装药结构;堵塞长度取1.2m;最大单孔药量约为40.0kg。

1 号、2号围堰浅孔爆破参数:采用手风钻钻孔,钻孔直径42mm;采用垂直孔;孔深0.9~3.0m;孔间排距为1.0m×1.5m;炸药单耗0.9kg/m3左右;采用φ32mm乳化炸药连续装药的装药结构;堵塞长度取0.5m;最大单孔药量约为2.1kg。

为了使围堰拆除爆破后留下一个平整的过流面,在616.0m高程处布置一排水平预裂孔,水平预裂孔爆破参数:钻孔直径42mm;孔距为0.4~1.2m,一般为0.8m;孔深1.0~3.4m;线装药密度400g/m;采用双股导爆索将φ32mm 乳化药卷绑扎成串状的装药结构。

采用孔内高段(1025ms)、孔间25ms(局部9ms)、排间65ms 的高精度塑料导爆管雷管接力起爆网路。

(4)围堰混凝土保护性爆破拆除设计。在1 号围堰下游侧有1.8m围堰需保留,作为进口垂直边坡;在2 号围堰下游侧有10.8m 围堰需保留,作为进口边坡(坡比为1∶0.64),且均作为636.5m高程以上护坡混凝土的基础使用。

为此,在第Ⅰ、Ⅱ层围堰拆除爆破中,该部位均采用“预裂—光爆双保护层”爆破拆除技术,即在围堰内侧最终边界处布置光爆孔,预留一定的光爆层厚度,平行于光爆孔布置预裂孔。

光爆孔和预裂孔均采用潜孔钻钻孔,孔径均为90mm,孔间距均为0.8m,光爆孔与预裂孔间距取1.0m。边墙预裂孔的线装药密度为400g/m,光爆孔的线装药密度为300g/m,均采用φ32mm乳化炸药药卷捆绑在双股导爆索上,堵塞长度取0.8m。

(5)围堰锚索切断试验与处理方法。由于围堰拆除的工期较紧,没有时间做专门的锚索切断爆破试验,只能结合第Ⅰ层围堰拆除爆破,进行了锚索爆破切断试验。

在炮孔布置上,在锚索孔的前后左右紧靠锚索孔布置4个深孔和在锚索孔左右紧靠锚索孔布置2个深孔的布孔方案;在装药结构上,采用对称装药和非对称装药两种装药结构。第1 次试验采用乳化炸药,爆破后,锚索没有被切断。又在第Ⅱ层顶部2.5m的拆除爆破中,进行第2次试验,紧贴并围绕锚索钻了4~5 个孔,在锚索的一侧装2 号岩石硝铵炸药,并装了15m左右的导爆索结加强起爆,爆破后,锚索仍没有被切断,只是锚索表皮有些被炸的痕迹。

分析锚索没有被炸断的原因:一是围堰上每孔锚索有12 根φ15.24mm无黏结钢绞线组成,从其预应力为2000kN就可看出锚索的抗拉强度非常大,不易被切断;二是由于无法采用高威力聚能装药结构形式,普通炸药的爆炸威力不够;三是在锚索预应力解除后,锚索顶部已处于自由状态,炸药爆破能量只是将锚索从顶部锚固墩中抽出,而无法炸断锚索。

对于本工程而言,围堰采用分层爆破法予以拆除,用爆破法切断锚索仅仅是试验,并不是必须的。在第Ⅰ层拆除完成后(拆除高度为8m),采用人工机械方法切断出露的锚索后,锚索长度已由20.5m变成了12.5m;在原第Ⅱ层拆除设计顶高程基础上降低2.5m后,又采用人工机械方法对出露的锚索进行切断,此时锚索长度又由12.5m 变成了10.0m。因此,1 号、2号围堰第Ⅱ层拆除爆破后,残留的锚索长度只有10.0m,小于锚索孔至闸门槽的最小距离17.5m,不会对闸门启闭产生任何影响。

4.围堰爆破实施与效果

2007 年10月16 日1 号进口围堰第Ⅰ层(636.5~628.5m高程)爆破,2007 年10月17日2号进口围堰第Ⅰ层(636.5~628.5m高程)爆破,2007 年10 月29 日1 号、2 号进口围堰第Ⅱ层(626.0~616.0m高程)同时爆破。

堰内削薄部分以及第Ⅰ层拆除爆破后,没有产生过多的飞石,爆破块度满足现场机械设备的铲装能力的要求;临近边坡以及距爆区只有0.2~0.3m的永久建筑物没有受到任何损坏;采用“预裂—光爆双保护层”爆破拆除技术后,边坡成型效果好,1 号、2 号围堰需保留部分残留半孔率达98%,达到了部分围堰混凝土保护性爆破拆除的目的。

1 号、2号进口围堰第Ⅱ层爆破时,两个围堰的起爆网路相对独立,1 号围堰用1025ms高段雷管作为起爆雷管,并将之与2 号围堰起爆点的雷管并在一起,用即发电雷管起爆,使1 号围堰迟后2号围堰1025ms起爆。爆破后导流洞实现了即时分流,从分流效果来看爆破块度达到预期效果;爆破飞石控制在安全允许范围内,没有对附近建筑物产生任何影响,正对爆区200m的成昆铁路正常运行也没有受到任何影响。

1 号、2号进口围堰拆除爆破安全监测结果表明,爆破在导流洞进口闸门槽、边墙以及进水塔产生的振动影响均明显低于设计的安全允许振速,爆破没有对进口闸门、进水塔、进口边坡以及新浇混凝土等防护目标产生危害影响。

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