首页 理论教育 水质波动下的处理性能及快速渗滤系统的应用

水质波动下的处理性能及快速渗滤系统的应用

时间:2023-10-20 理论教育 版权反馈
【摘要】:采用PN-ANAMMOX耦合工艺处理实际生活污水时,由于水质和水量的波动,可能对系统的出水效果造成不利影响,本节实验将探讨由水质波动导致的NH+4-N浓度降低和由水量波动导致的水力负荷减小时,PN-ANAMMOX耦合工艺的脱氮除碳性能,以及采取相应的调整措施后的出水效果。无论是稳定运行期间还是水质水量波动期间,PN反应器对COD的去除贡献都明显高于ANAMMOX反应器,说明PN-ANAMMOX耦合工艺中COD的降解主要在PN反应器内完成。

水质波动下的处理性能及快速渗滤系统的应用

采用PN-ANAMMOX耦合工艺处理实际生活污水时,由于水质和水量的波动,可能对系统的出水效果造成不利影响,本节实验将探讨由水质波动导致的NH+4-N浓度降低(第16~20 d,进水NH+4-N浓度降至27~33 mg·L-1)和由水量波动导致的水力负荷减小(第36~40 d,进水水力负荷降至0.8 m·d-1)时,PN-ANAMMOX耦合工艺的脱氮除碳性能,以及采取相应的调整措施(第21~30 d,PN反应器出水口位置调整为45 cm;第41~50 d,PN反应器出水口位置调整为60 cm)后的出水效果。

各阶段的主要运行条件如图5-4所示。

图5-4 耦合工艺处理模拟生活污水的运行条件

注:① 进水NH+4-N浓度;② 水力负荷q;③ PN取水口高度h

(一)COD去除情况

PN-ANAMMOX耦合工艺对模拟生活污水中COD的去除情况如图5-5所示。由图可知,进水COD浓度在100~150 mg·L-1内波动,在第1~15 d运行期间,COD平均去除率为88.86%。第16~20 d,由于进水NH+4-N浓度的减小,系统内可供COD去除的吸附点位和溶解氧量增多,促进了好氧微生物的新陈代谢,因而此期间COD的平均去除率相比前一阶段提高了3.06%。将PN反应器出水口高度调整为45 cm后,可降解COD的微生物量减少,同时有机物在系统内的水力停留时间减少,导致21~30 d运行期间COD去除率仅为81.42%。第31~35 d恢复进水NH+4-N浓度(45~50 mg·L-1)和PN反应器出水口高度(75 cm)后,COD去除率随之恢复到原初水平。

图5-5 PN-ANAMMOX耦合工艺对COD的去除

第36~40 d,进水水力负荷减小到0.8 m·d-1,意味着进入系统的NH+4-N和COD总量降低,同时污染物在系统内的水力停留时间增长,因而该阶段的COD去除效果进一步提升,平均去除率达到93.4%。第41~50 d时,将PN反应器出水口高度调整为60 cm后,COD平均去除率下降至87.02%。第51 d起恢复进水水力负荷(1.0m·d-1)和PN反应器出水口高度(75 cm),COD去除率回升至89.21%。无论是稳定运行期间还是水质水量波动期间,PN反应器对COD的去除贡献都明显高于ANAMMOX反应器,说明PN-ANAMMOX耦合工艺中COD的降解主要在PN反应器内完成。

(二)NH+4-N去除情况

图5-6表示了PN-ANAMMOX耦合工艺对污水中NH+4-N的去除情况。从NH+4-N的总去除效果来看,当PN反应器出水口高度为75 cm,进水NH+4-N浓度降至27~33 mg·L-1时,出水中未检测到NH+4-N,进水水力负荷降至0.8 m·d-1时,出水NH+4-N浓度低于0.5 mg·L-1,平均去除率达到99.6%,这说明进水NH+4-N浓度或水力负荷减小有利于系统对NH+4-N的去除。从PN反应器和ANAMMOX反应器分别对NH+4-N的去除情况来看,当进水NH+4-N浓度为45~50 mg·L-1时,PN与ANAMMOX反应器对NH+4-N的平均去除率比为(1.54~1.62)∶1,可见PN-ANAMMOX耦合工艺中部分亚硝化过程对NH+4-N的去除贡献更大。运行至第16~20 d、36~40 d时,由于进水NH+4-N浓度或水力负荷减小,单位时间内同等高度(75 cm)的PN滤柱所需处理的NH+4-N量减少,从而使得PN反应器对NH+4-N的平均去除率分别比前一阶段提高了18.88%、8.37%;由于NH+4-N在PN反应器内的超额去除,进入ANAMMOX反应器的NH+4-N量减少,该阶段ANAMMOX反应器对NH+4-N的去除贡献下降。

图5-6 PN-ANAMMOX耦合工艺对NH+4-N的去除

PN反应器保持60%左右的NH+4-N转化为NO-2-N是PN-ANAMMOX耦合工艺稳定运行的前提和关键,当进水NH+4-N浓度或水力负荷降低时,根据第四章的动力学分析可知,可通过减小出水口的高度来调控NH+4-N的去除效果。当进水NH+4-N浓度为27~33 mg·L-1时,根据动力学模型方程式(4-17)或滤柱高度优化公式(4-18)可以计算出去除60%的NH+4-N所需的滤柱高度为39.4~47.8 cm,故第21~30 d时将PN反应器的出水位置调整至45 cm处;而当进水水力负荷为0.8 m·d-1时,实现60%左右NH+4-N去除所需的理论滤柱高度为59 cm,故第41~50 d时将PN反应器的出水位置调整至60 cm处,调整后PN和ANAMMOX对NH+4-N的去除水平均得到恢复。(www.xing528.com)

(三)NO-x-N 变化情况

PN和ANAMMOX反应器出水中NO-2-N、NO3--N浓度的变化情况如图5-7所示,相应的出水NO-2-N/NH+4-N或ΔNO-2-N/ΔNH+4-N变化见图5-8。由图可知,第1~15 d污水流经PN反应器后,大部分NH+4-N被转化成了NO-2-N、NO3--N,其中NO-2-N占比达到90%以上,出水中的氮素污染物以NO-2-N、NH+4-N为主,这两种基质进入ANAMMOX反应器后通过厌氧氨氧化作用被同步消耗,最终出水中仅含有少量的NH+4-N、NO-2-N和NO-3-N,PN反应器的出水NO-2-N/NH+4-N和ANAMMOX反应器的ΔNO-2-N/ΔNH+4-N均保持在1.3左右,系统的运行性能良好。

图5-7 PN和ANAMMOX的出水NO-x -N 浓度变化

第16~20 d进水NH+4-N浓度降低,而PN反应器的出水口位置不变,导致NH+4-N在未抵达出水口前即已被氧化为NO-2-N,NO-2-N在继续下渗的过程中被进一步氧化为NO3--N,因此该阶段PN反应器出水中的NO-2-N浓度降低而NO-3-N浓度升高,NO-2-N积累率明显下降。结合图5-8可知,该阶段PN反应器出水的NH+4-N浓度也有所降低且降幅大于NO-2-N,因而出水NO-2-N/NH+4-N升高至2.22~3.07。进入ANAMMOX反应器后,由于进水NO-2-N/NH+4-N远高于厌氧氨氧化的理论值1.32,NH+4-N被全部去除而NO-2-N部分剩余,最终出水中含有较多的NO-2-N和NO-3-N。由于出水口位置的调整,21~30 d运行期间PN反应器的出水NO-3-N浓度降低,出水NO-2-N/NH+4-N恢复至1.3左右,进入ANAMMOX反应器后能充分进行厌氧氨氧化,因而最终出水中氮素污染物的浓度均较低。

图5-8 出水NO-2-N/NH+4-N变化

运行至第36~40 d,水力负荷的降低导致PN反应器对NH+4-N的去除率超过60%,同时产生了更多的NO-3-N,出水NO-2-N/NH+4-N增至1.71~1.92,进入ANAMMOX反应器后NO-2-N不能被厌氧氨氧化完全去除而随水排出。第41~50 d调整出水口位置到60 cm后,最终出水的NO-2-N和NO3--N浓度均有所下降,部分亚硝化和厌氧氨氧化恢复高效运行,出水NO-2-N/NH+4-N降回至1.3左右。

(四)TN去除情况

PN-ANAMMOX耦合工艺进出水的TN浓度及去除率如图5-9所示。由图可知,TN的去除主要发生在ANAMMOX反应器内,但PN反应器的出水水质将直接影响ANAMMOX的TN去除效率,进而影响PN-ANAMMOX耦合工艺的脱氮性能。第16~20 d运行期间,出水TN浓度升高至10 mg·L-1以上,平均TN去除率由前一阶段的95.61%下降至62.11%。这是由于该阶段进入ANAMMOX反应器的NO-2-N/NH+4-N严重失调,NO-2-N不能随NH+4-N同比例去除而导致出水中含有较多的NO-2-N和NO3--N,ANAMMOX反应器对TN的平均去除率相比前一阶段下降了33.35%。调整PN反应器出水口位置至45 cm处后,TN去除率恢复至90%以上。

图5-9 PN-ANAMMOX耦合工艺对TN的去除

第36~40 d时TN去除率再次出现下降,由前一阶段的95.52%下降至81.94%,相比第16~20 d时的跌幅减小,这是由于水力负荷为0.8 m·d-1时,PN反应器出水的NO-2-N/NH+4-N相对更接近理论值1.3,因而通过厌氧氨氧化作用随NH+4-N同比例去除的NO-2-N量也增多。调整PN反应器出水口位置至60 cm处后,TN去除效果恢复至原初水平,耦合系统再次进入高效、稳定的运行状态。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈