(一)3×75 t/h+3×130 t/h的CFB锅炉SNCR烟气脱硝工程概况
该工程于2011年10月开始设计,对3×75 t/h+3×130 t/h的CFB锅炉烟气进行SNCR脱硝,2011年12月开工建设,2012年2月首套SNCR脱硝系统完成“168试运行”,至2012年5月全部锅炉SNCR脱硝系统完成“168试运行”。
(二)工艺流程及系统组成
该工程SNCR脱硝还原剂为氨水,是以雾化的水溶液形式喷入温度为850~1 050℃的区域,与NO发生还原反应生成N2和水。
从炉膛出来的高温烟气,经过水平烟道进入高温旋风分离器,SNCR喷枪则布置在旋风分离器入口的水平烟道上,经SNCR喷枪雾化后的氨水液滴均匀喷入水平烟道中,由于烟气流速快,还原剂与烟气在旋风分离器内产生激烈的湍动与混合,极大地强化了传质过程和还原反应;旋风分离器内足够的停留时间确保了SNCR反应充分进行,为实现SNCR高效脱硝提供了根本的保证。
SNCR系统主要包括氨水卸载系统、氨水储存系统、氨水输送系统、稀释水系统、计量混合系统、喷射系统和电气控制系统。氨水卸载系统实现将氨水从氨车卸载到氨水储罐中,氨水储存系统储存20%~25%的氨水,然后由氨水输送系统和稀释水系统将氨水、稀释水送至计量混合系统进行混合,经稀释后重新计量分配的氨水送入喷射系统。喷射系统实现各支喷枪的氨水溶液雾化喷射。还原剂的供应量能满足锅炉不同负荷的要求,调节方便、灵活、可靠;氨水计量混合和喷射系统配有良好的控制系统。
(三)关键技术或设计创新特色
①通过严格的科学计算、试验,结合工程应用经验,开发了高效低耗循环流化床烟气脱硝专用喷枪;(www.xing528.com)
②设备使用寿命长、维护工作少;
③氨水还原剂与烟气接触时间长、接触充分,脱硝效率高;
④根据系统前后NOx浓度控制喷入的氨水还原剂量,保证系统出口达到按要求的NOx排放浓度;
⑤在调节氨水还原剂喷入量的同时调节稀释水的流量,确保喷枪喷射总流量保持恒定,雾化液滴的速度、雾化角和粒径在额定工况下运行。
(四)性能指标与经济效益分析
根据第三方检测报告,CFB锅炉烟气SNCR脱硝系统的脱硝率大于70%,氮氧化物排放浓度≤100 mg/m3,氨逃逸小于8 mg/m3,达到设计要求,达到环保排放标准。
该工程总投资约1 300万元。根据2012年10月至2013年10月实际运行情况,年维修费用不超过5万元,年运行费用约300万元,年减排氮氧化物约960 t(按年利用小时7 000h计算)。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。