故障现象:车主发现发动机故障警告灯、TRC OFF指示、VSC故障警告灯点亮。
故障诊断:该车在接待处停车熄火后,再起动车辆进维修车间时,发动机故障警告灯、TRC OFF指示灯、VSC故障警告灯均未亮起。
检查发动机系统无故障。
检查ECT系统,读取历史故障码为P0705,含义是变速器档位传感器输入线路故障。查看定格数据,部分数据为:
发动机转速:0r/min
P位开关:OFF
R位开关:OFF
N位开关:OFF
D位开关:OFF
车速:0r/min
发动机运行时间:0s
清除故障码,故障码可以清除。检查VSC系统,无故障码。查找资料,P0705故障码的检测条件为下列二者之一,一是P、R、N、D、S各档位开关同时处于OFF状态;二是2个或多个P、R、N、D、S各档位开关同时处于ON状态(除变速杆位于S位时,D、S档位开关同时处于ON状态为正常状态的以外的其他状态)。
根据定格数据,说明当点火开关置于ON位置时,变速器控制模块就侦测到档位信号均缺失,给出特定故障码P0705。行驶途中,在D位时车辆颠簸,D位信号再次缺失,于是给出当前故障码P0705,点亮发动机故障警告灯,进而点亮TRC OFF指示灯、VSC故障警告灯。之后,虽然D位信号重新恢复,但故障灯一直点亮,一直到点火开关关闭为止。
由于P0705不是性能码,而是线路故障码,而且可以清除掉,说明故障码是瞬间线路故障造成的。这种故障,维修难度比较大,但问题范围明确。查看资料,档位开关电路图如图3-11所示。
根据电路图,对变速器控制模块插头的档位信号进行测量。
换至P位时,插头E7的6号端子P由0V变为12V。
换至R位时,插头E7的8号端子R由0V变为12V。
换至N位时,插头E7的32号端子N由0V变为12V。
换至D位时,插头E7的9号端子D由0V变为12V。(www.xing528.com)
图3-11 档位开关电路图
换至S位时,插头E7的9号端子D仍为12V,插头E3的9号端子由0V变为12V。
向前推S位时,插头E3的30号端子SFTU由12V变为0V。
向后推S位时,插头E3的19号端子SFTD由12V变为0V。
这说明档位开关信号测试正常。因为故障码可以清除,说明此是不存在故障,当然也就查不出异常之处。
由于变速器指示灯开关位于车身下的变速器上,相对来说容易发生故障。于是升起车,对变速器指示灯开关插头进行检查。
拆下变速器指示灯开关插头,发现插头上沾满黄色泥水。经检查插头上的线头没有锈蚀。因此,用化油器清洗剂清洗变速器指示灯开关及插头,然后用压缩空气吹干,继而装回。
起动发动机,起动机没有反应,换档,档位指示灯均正常。换P位,将点火开关转到起动位置,起动机没有反应。换至N位,将点火开关转到起动位置,起动机也没有反应。查看起动机系统电路图,电路图如图3-12所示。
图3-12 起动机系统电路图
拆下蓄电池前方的起动机继电器,短接继电器3号与5号插座,起动机可以起动。将点火开关转到起动位置,继电器1号插座有12V电压,将变速杆置于P位,继电器2号插座对地不导通。
拆下变速器指示灯开关插头,检查插头6号端子对地导通情况,良好。检查插头9号端子与起动机继电器2号插座之间导通情况,结果为断路。经检查,插头9号端子与线头之间焊点断裂。于是,用一段导线加长线头,然后重新焊好9号端子及线头。
再次检查,可以起动发动机,但档位指示灯P、R、N、D均不亮。参照变速器指示灯开关电路,认为变速器指示灯开关插头3号端子SB出现问题。拆下变速器指示灯开关插头,测量端子SB,电压为0V。用手抽TSB端子的线,轻松将线从插头上抽出来,该线头又是被焊过,在焊接点处断裂。于是,加长SB端子的线路,然后重新焊上。
再次检查,P位指示灯不亮,R、P、N、D位指示灯可以点亮。马上将变速器指示灯开关插头拆下,检查发现1号端子P线头焊点断开。处理好1号端子P,检查插头其他端子线,发现其他线头端子也被焊过。但2号、5号、6号、7号端子线头接点铜丝多,焊接点大、强度高,没有损坏。而维修过的1号、3号、9号端子电线在以前被扯断的过程中,电线中的铜丝被扯断比较多,焊接点处的铜丝较少,强度不足,在日常使用的过程中逐渐折断,但折断点没有完全断开,依旧接触上,造成瞬间线路断路的现象。
装复后P0705故障码没有再次出现,一切正常。维修结束,效果良好。
故障总结:出现故障码时,定格数据记录了当时车辆基本状况的参数,这些数据对故障的诊断有很大的帮助,仔细研究,就能找出故障的原因。
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