1963年7月,毕业分配时,我自愿要求到四川,后来轻工局分配我到重庆热水瓶厂。入职后,我先后参加了值班烤窑、产品检验的工作。在劳动中很快与工人打成一片,我非常高兴。
轻工局技术科王万琪科长问我:“要不要到建炉队?”
我问:“建炉队的任务是什么?”
他说:“玻璃公司系统窑炉要归队,统一设计,统一建炉。”
“我同意。”
就这样,几个月后,1964年9月底,我被调到新成立的重庆玻璃工业公司技术科。该科管理重庆建炉队,后发展为工程处,负责对重庆玻璃系统的窑炉统一设计和建造。(www.xing528.com)
在重庆玻璃公司技术科工作一年后,我到北碚建炉队负责技术工作,第一个任务是为北碚玻璃制瓶厂窑炉进行鉴定,并负责烤窑直到生产。我和同事马永健共同负责。当时,我发现窑炉存在很大的设计问题。燃料采用了我新设计的发生炉煤气,但是原设计窑换热器换热面积不足,需要增大助燃风量,不然温度不够会影响燃烧速度,达不到高温,可能还会降温。为此,我前后分别向厂领导、公司领导、局领导汇报我的担心,但没有人回话。
1966年6月投产,那时我正好参加“四清运动”,不在单位。投产时,全厂高兴看到产出的燃气非常好,从圆形发生炉检查孔冒出的熊熊火焰高达1.2米。但由于设计的换热器面积不足,助燃空气预热温度低,窑炉熔化温度达不到原旧窑炉的熔化温度1450℃,只达到1360℃,玻璃熔化不好。
我从“四清”队伍回来后,赶紧投入这一工程。为了解决炉温问题,由轻工局、公司的领导和技术人员、工人组成了班子,在北碚玻璃制瓶厂厂长室开会。两种见解碰撞很激烈:一种是“推倒重来”,理由是煤气炉不能发生煤气是实际结论;另一种是“继续下去”,煤气很好,炉温不达标是助燃风温度不足引起的。最后在厂领导和老工人的支持下,局技术领导黄梅的肯定下,决定:“之前小黄已经向各领导汇报过存在这些问题。但小黄太年轻,刚毕业,提出这么大的课题,按理应由有经验老师傅提出,我们领导也没放在心上。小黄早知道问题所在,现在就应该给予支持,让他一个月必须搞好,搞不好就回到第一种‘推倒重来’。”
此时,我在台下听到另一合作者何先生对我说:“×××说,如果不成功,就准备坐牢。”我告诉他:“我负责出面解决问题,你们在背后支持就行。”1982年,我把此事告诉母亲,我母亲问:“这种工程怎么会坐牢呢?”
改造后,一次点火成功,熔化温度达1540℃,公司领导督促进行10天温度检控,一切很顺利。此事为我们继续改革提供了最大的支持、关注和信任。我们年轻人信心十足。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。