1.现浇板钢筋错位事故处理
(1)事故概况 某现浇钢筋混凝土雨篷板,因施工人员不慎,将上部负钢筋踩踏下移,造成板顶部开裂。
(2)事故处理 补放负钢筋,配筋与原设计相同。加浇一层40mm厚混凝土,如图5-4所示。
图5-4 现浇板钢筋移位处理
(3)施工要点
1)板面凿毛,清洗干净。
2)板下设置安全支架。
2.钢筋横向裂缝事故处理
(1)事故概况 某预制厂在生产非预应力空心板时,发现受力筋ϕ8的弯钩处有横向裂缝,此时已有3t钢筋用到空心板中。
(2)原因分析
1)经查,该批钢材没有出厂证明,但仓库提供的试验报告中各项指标均达到HPB300级(Ⅰ级钢)钢筋标准。
2)从弯钩有裂缝的钢筋中取样进行拉伸试验,结果没有明显的屈服台阶,伸长率也很低,且断裂前没有明显的颈缩现象。
3)从没有裂缝的钢筋中取样进行拉伸试验,虽然其塑性和韧性较好,但大部分试件的极限强度达不到规范的要求,其屈服强度与极限强度非常接近。
4)进一步做化学分析,结果见表5-7。与标准值对比,C含量明显偏高。
表5-7 钢筋化学成分分析表/%
(3)事故处理
1)对尚未使用的钢筋降级使用,将ϕ8当作ϕ6使用。
2)对已经生产的空心板降级使用,即降低其使用荷载或在板缝中配置钢筋网片并浇筑混凝土。
3.钢筋脆断事故处理
对直径较大的Ⅱ、Ⅲ级钢筋时常发生脆断现象,究其原因可能是材质不良,有可能是制作工艺不当、装卸鲁莽或受到冲击等。
(1)事故概况 某单厂12m跨薄腹梁,梁高1.3m,主筋采用525,其中两根为弯起钢筋,如图5-5所示。钢筋在运输过程中先后两次有7根发生脆断,断点均在B点。一次是撞在门柱上,一次是在卸车时发生的。当时已制作210根,脆断根数占3.33%。
图5-5 25弯起钢筋外形
(2)原因分析
1)检查钢筋出厂证明和进场检验报告,均没有问题。
2)重新取样进行拉伸试验和冷弯试验,结果强度、伸长率甚至冷弯试验(弯心直径60mm,比标准规定的4d小40mm)各项指标均符合要求。
3)对钢筋进行化学成分分析,结果也基本符合要求。
4)经以上试验结果分析,与材质无关,应当是运输、装卸不当造成的。(www.xing528.com)
(3)事故处理
1)改变运输、装卸方法,避免钢筋受到冲击或撞击。
2)对已经制作好的钢筋,用放大镜查看弯折处是否有裂缝。如有裂缝,暂停使用。
3)后续钢筋制作,起弯心直径应符合要求(4d)。
4.现浇柱配筋不足事故处理
(1)事故概况 山西某十层框剪结构,在施工进行到第五层时发现四、五两层的柱少配了39%~66%的钢筋。
(2)原因分析 经调查分析,原来是将六层柱的配筋用到四、五两层的柱上,施工过程及质量检查中又未能及时发现。由于柱在结构中属于主要承重构件,配筋严重不足,必须进行加固。
(3)事故处理
1)凿去四、五两层柱的保护层,露出四角主筋和箍筋。
2)在原配筋外围放置加固纵筋和加固箍筋,四角加固纵筋分别为828(内跨)和422(外跨),柱边中部放置414构造钢筋,加固箍筋为ϕ8@200,如图5-6所示,安装完成后将接口焊牢。
图5-6 柱截面加固配筋
a)内柱 b)外柱
3)加固纵筋从四层柱角伸入六层1m处锚固,四角加固纵筋与原纵筋焊牢,焊缝长度190mm焊缝间距600mm,加固箍筋的接头焊成封闭式。
4)浇筑比原设计高两级的细石混凝土。
(4)施工注意事项
1)先将与柱相连的横梁用支撑顶住。
2)凿除混凝土保护层时,必须用小锤、小钢钎轻凿、轻拨,防止破坏柱内混凝土结构。
3)加固纵筋采用9m长度的整根钢筋。施工过程中必须严格检查钢筋的品种、规格、尺寸以及焊缝的尺寸和间距。
4)对凿开的混凝土进行清理,保持湿润24h。
5)浇筑混凝土应分批进行,每次支模高度不超过800~900mm。
5.纵筋弯折事故处理
(1)事故概况 浙江某地一钢筋混凝土框架结构,施工中由于支模不牢,浇筑混凝土时柱模板产生偏移,致使柱纵筋错位外露。为保证柱纵筋保护层厚度,施工人员将纵筋在梁表面做成s形弯折,水平距离偏差达50mm,坡度达1/3。柱纵筋在梁表面处明显弯折,对结构安全构成很大威胁。
(2)事故处理 经过反复研究,考虑到主体结构已经完成,返工重做损失较大,决定采用浙江建筑科学研究所的科研成果——矩形密箍加固法。具体做法是:在柱纵筋弯折处及附近区域用8ϕ8箍筋将柱箍紧,再用30mm厚水泥砂浆抹实压平。
(1)事故概况 钢筋混凝土梁柱中大多数采用低合金Ⅱ、Ⅲ级钢筋或进口类似强度钢筋,主筋直径往往在20mm以上。为了固定钢筋,常常将主筋与箍筋进行电弧点焊(简称粗钢筋电弧点焊),由此而造成的粗钢筋脆断事故时有发生。冶金部建筑研究总院等单位对此做了大量的调查与试验,发现有电弧点焊脆断现象的钢筋有日本的SD35竹节钢,中国的Ⅲ级钢和原德国的中、高碳素钢等。
(2)事故处理 产生脆断的主要原因是焊点热影响区脆硬组织使钢筋组织硬化。为防止已焊钢筋脆断,采用高温或中温回火或正火方法处理。
具体做法:用乙炔火焰大号焊炬烘烤钢筋点焊处,烘烤范围为以焊点为中心约60~100mm,回火温度控制在钢筋烘烤见红为宜(约420~620℃)。
经过处理后,焊接热影响区的硬度明显下降,金相组织基本恢复到与母材相同,冷弯性能也得到恢复。
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