早期磨损分为底盘早期磨损和发动机早期磨损,这里只介绍与LNG发动机相关的早期磨损,即发动机早期磨损。
(1)故障表现形式
1)汽车运载能力降低:LNG载货汽车行驶中载重能力降低,发动机动力性下降。
2)机油耗增大:更换机油周期缩短,且消耗量增大。
3)曲轴箱“窜气”:从曲轴箱排出气体增加,该气体呈蓝色,略带刺激鼻孔的异味,将过滤纸或白纸放在曲轴箱出气口附近,几分钟以后,白纸上有明显的机油油气或油滴出现。
4)金属敲击声:发动机运行中能听见有金属碰撞、敲击声。
(2)故障分析判断
1)发动机动力下降:气缸套孔径增大、气缸套内孔圆柱度超差、气缸密封失效、气缸燃烧压力降低和发动机燃烧不充分。
2)机油变质:部分高压燃气从气缸套与活塞和活塞环配合间隙处窜入曲轴箱,由于高温燃气中的CO、CH4、NOx对机油的影响,机油产生结胶、变质,部分机油被高温转化成气体,进入燃烧室燃烧。
3)曲轴箱“窜气”:由于部分高压燃气窜入曲轴箱后,如图9-90所示,曲轴箱的压力高于大气压力,因此曲轴箱的气体会排出曲轴箱,这种气体排出称为“窜气”。
4)金属敲击声:由于气缸套磨损,会产生活塞与气缸套的撞击响声。
(3)产生故障原因及检查排除故障
故障原因:
1)气缸套材质未达到设计要求、气缸套热处理硬度未达到设计要求。
2)气缸套孔加工精度差:气缸套孔径尺寸、圆柱度尺寸超差。(www.xing528.com)
图9-90 燃烧气体窜入曲轴箱
3)气缸套网纹偏差:气缸套网纹加工深度不够,或者网纹形状偏差较大。
4)空气滤清器滤芯失效:空气滤清器滤芯损坏后,灰尘、杂质进入气缸孔,极易损坏气缸孔,使气缸孔增大,或者变形成不规则的椭圆。
故障排除:
1)测量气缸套孔径尺寸、圆柱度偏差是否达到设计要求。测量上、中、下三处,分X方向和Y方向测点,如图9-91所示。若尺寸超出设计要求时,则需更换气缸套、活塞、活塞环,以保证气缸套孔与活塞配合良好,保证气缸的密封性。
2)检查气缸套材料、热处理硬度是否符合产品设计要求。若偏差较大时,则必须更换合格的气缸套,同时更换活塞、活塞环。并对气缸套、活塞进行尺寸和重量分组,以保证气缸套孔与活塞配合良好、运行平稳,保证气缸的密封性。
3)气缸套网纹深度、网纹形状必须符合设计要求,使机油能充分粘附在气缸孔内壁上,以保证气缸套与活塞、活塞环润滑良好。
4)检查活塞环与活塞配合间隙(侧隙),如图9-92所示。
图9-91 测量气缸孔
图9-92 活塞环侧隙检查
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