1)柴油机配气相位错乱,气门的开闭动作与活塞的上下运动不能协调进行,导致活塞与气门发生顶撞,这是最常见的原因。
2)气缸内有异物进入,使活塞上行受阻。在正常情况下,活塞运动到上止点时,活塞顶面与气缸盖下平面之间只有1mm左右的间隙(称为“压缩余量”),一旦有异物进入气缸,必然导致活塞、气门、气缸盖及气缸的严重损坏。
异物进入气缸的主要途径有以下两种:
①异物从进气管吸入。例如有的柴油机进气管上设置了预热器,如果预热器损坏,它的小钢球脱落,很容易从进气管吸入气缸内。
②在装配过程中,操作人员粗枝大叶,将小垫圈、小螺钉、小钢球或者其他杂质掉落在气缸内,没有及时取出来。
3)气门松脱,落入气缸
①安装气门锁片时,没有完全落入槽中(其外部表象是2锁片高低不平),气门锁片与气门杆端的锥形槽、弹簧座的锥形孔没有紧密贴合,在运动中一受力和振动,气门锁片弹出(图1-48a),导致气门落缸。如果气门杆端锥形槽以及气门弹簧座孔过度磨损,也会出现这种情况。
图1-48 气门锁片或锁销失效导致气门脱落(www.xing528.com)
②气门锁销折断(图1-48b)。
③气门弹簧折断,造成气门下坠。
④有的气门杆端除了有安装气门锁夹的宽槽外,还有一条窄槽用于安装气门挡圈。该挡圈是为了防止因气门弹簧折断导致气门落入气缸而特意设置的。如果漏装了这只挡圈,则容易发生掉气门现象。
判断气门是否下坠,可以反向拨动飞轮齿圈,如果曲轴转动将近一圈后无法继续转动,即为此故障。也可以拆下喷油器,当活塞接近上死点位置时,用铅丝从喷油器安装孔插入气缸内探查,凭感觉判断是否有异物。如有,说明是气门阻碍了活塞上行,导致曲轴无法转动。
4)气门导管安装不到位。有一台柴油机,经过更换气缸盖以后,出现金属敲击声,排气管冒黑烟,之后自行熄火。拆开检查,发现一只排气摇臂折断了。几经返修,都出现同样的故障。最后才发现第1缸排气门打开时,气门弹簧座与气门导管上端相碰撞,第1缸排气摇臂由于反复承受额外作用力而折断。将该气门导管压装到位(与另一只气门导管一般高)后,故障不再存在。
由于气门导管压入气缸盖有一定的难度,因而有的修理人员随意安装气门导管。如果气门导管伸出气缸盖上平面太多,在气门摇臂推动气门下行到终点之前,气门弹簧座受到气门导管上端的阻挡,但是气门推杆还要继续上行,所以容易顶断气门摇臂,同时发生气门推杆弯曲、气门摇臂轴座螺栓松动等现象。
5)气门座损坏脱落。气门座松动、碎裂后,落入气缸,也是造成发动机运动干涉故障的常见原因。
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