车辆信息:一辆2008年上海大众斯柯达明锐轿车,配用日本爱信公司生产的TF-60SN(09G)型6速Tiptronic电控自动变速器。
故障现象:因该车为事故车,导致变速器壳体损坏,故更换全新AT总成。更换变速器总成后添加专用ATF并进行试车,结果出现挂前进档冲击、2-3档冲击、5-4档冲击、3-2档冲击等现象。
故障分析及检修:考虑到更换全新变速器ECU可能需要道路学习功能后才能消除这些冲击感,于是修理人员便开车进行道路试验。经过短时间的道路试验后,发现冲击感明显逐渐在减轻,这样反复一段时间的道路学习后,所有升降档的冲击均已消失并恢复新车时的舒适状态,但唯一的是原地挂前进档仍然冲击严重。因为路试时间和路试里程都比较长,应该与ECU的学习已经没有什么关系,同时考虑到该车为事故车,可能是车身连接部位的吸振元件存在问题(考虑倒档没有冲击感,可能是因挂倒档时扭转振动方向与前进档相反)。于是重新更换机爪垫并调校发动机、变速器以及车身的连接位置达到最佳合适位置。结果无论怎样调整,前进档接合仍然冲击严重。由于实在查找不到问题所在,没有办法只能说服用户暂时使用,在不影响使用的情况下,观察挂档冲击故障是否随着时间使用而减轻或消失。
当车辆运行约2000km后,故障现象仍然存在,既没有加剧也没有减轻。这时用户要求尽快解决或者退换变速器总成。修理厂比较为难,因为配件经销商提供的是全新部件,并且只保证是全新和原厂配件,变速器自身问题的可能性非常小。像这种只是挂档冲击的问题,又没有十足的证据说明问题就在变速器本身上,所以还是比较难以协调的。但又考虑该车比较新,此次事故并没有伤及电路部分,发动机及其他方面也没有任何问题,一时还是找不到原因。在这种情况下,笔者参与到该故障的维修中去。
对于挂前进档冲击的故障,一般情况下都是油压不正常所致。这要在了解该变速器的控制原理后才能做出科学判断。通过资料信息了解得知:①该变速器的油压控制由油泵至换档执行元件(离合器或制动器)通过两次调节功能来完成(前进档和倒档),先由主油压电磁阀N93来调节,然后再由各换档电磁阀调节后传递至换档执行元件;②该变速器在更换重要部件时需要自适应学习(包括路试换档学习和原地挂档学习)。
数据流分析:了解以上知识后,并没有急于进行“原地挂档学习”的操作,而是直接利用诊断仪进行动态数据流分析。这是因为考虑到故障的原因可能是油压不正常所致,但必须要知道整个自动变速器的主被动控制关系。“主动”是指ECU的输出指令,“被动”则是液压系统的执行力。因此通过动态数据分析(数据流和压力值),可以获得故障原因所在:如果是ECU指令问题,则有可能跟匹配学习有关;反之,如果是液压系统执行力的问题,则有可能就是自动变速器自身问题。
这样,连接诊断仪进入02-08-007组数据流(图1-134),该组数据流共4项内容,从前至后分别是N92(控制1/4档K1离合器)、N282、N90(控制3/5/R档K3离合器)、N283,所以只要重点关注第一项和第三项数据的变化即可。踩住制动踏板挂前进档时,N92数据由0.98A-0.8x-0.7x-0.6x……0.1xA变化平稳;挂倒档时,N90数据也是由0.98A-0.8x-0.7x-0.6x……0.1xA变化平稳。这充分说明这组数据变化以及液压系统的第二次调节是正确的。
图1-134 09G自动变速器007组数据流
接下来再观察一下系统主油压(第一次调节)的变化控制数据。进入02-08-008组数据流(图1-135)。该组数据流共4项内容,第一项是主油压电磁阀N93的控制数据,依次是N91(TCC)、N88和N89状态、系统电压。只要重点看第一项数据的变化即可:踩住制动踏板挂前进档时,N93数据由0.65A-0.8x-0.3x-0.6xA变化;挂倒档时,N93数据则是由0.65A-0.7x-0.8x-0.9x-0.8x-0.7x-0.6x-0.5x-0.4xA变化平稳。通过前进档和倒档N93数据的变化,说明前进档数据显然是不正常的,也由此说明问题可能还是在电子控制方面,而自动变速器自身基本不会存在问题。
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图1-135 09G自动变速器008组数据流
在试车过程中,明显感觉前进档油压来得快并且还比较高。为了验证前进档主油压控制数据的正常与否,再次通过测量系统压力来进一步求证。通过图1-136和图1-137连接油压表至K1接孔以及K3接孔。踩住制动踏板挂前进档时,K1油压值由0-0.35MPa-0.67MPa-0.35MPa接合冲击,明显说明K1的调节油压过高。
图1-136 09G自动变速器各压力测试孔
图1-137 09G自动变速器各压力测试孔
踩住制动踏板挂前进档时,K3油压值由0-0.35MPa-0.55MPa左右不再变化,接合平稳,说明K3油压调节正常。
故障排除:在确定前进档油压不正常后,分析油压高的可能性只有电控问题(TCM调控)或者AT液压控制。通过动态数据的对比分析,显然问题在于电子控制方面。于是在确定变速器温度超过60℃以上后,执行“原地挂档学习”(“N-D”的学习的操作):踩住制动踏板变速杆由N位至D位再至N位反复操作,注意在移动至“N”和“D”的每个位置时需停留5s,连续操作5次。至此故障得以排除。
总结:对于自动变速器匹配学习功能,不同车型执行的操作方法也有所不同。但要明确地认识ECU这一功能的作用:①自动变速器的关键部件——执行器(线性电磁阀)在出厂设计时的精度肯定达不到其预期控制要求,因此ECU便在其设定值和实际值之间不断地进行修正以实现最佳的控制;②当大修自动变速器(改变元件的工作间隙)或更换某一个重要部件时,ECU并不知晓,仍按照原有的控制策略进行控制。因此就体现出维修后的不正常感觉,这样通过使用不同的方法和ECU的自适应功能来恢复其正常功能,以消除这些不正常的冲击感觉。
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