案例1
故障描述:一台发动机无法起动。检查燃气供给正常;检查发动机线束、熔丝和继电器正常;检查24V电压正常;拆下一缸高压线和火花塞,使火花塞搭铁,起动发动机,火花塞不跳火。说明点火系统有故障,进一步检查发现点火线束搭铁不良。修复点火线束搭铁线,发动机正常起动。
原因分析:发动机点火线束专门有一搭铁线,若搭铁不良,点火模块无法正常工作。当各缸火花塞均不跳火时,很可能是点火模块、ECU、线束本身故障,如连接不良、插头松动等。
案例2
故障描述:一台发动机无法起动,点火系统、燃气供给系统正常;转动钥匙时,电子节气门不动作,初步判断为电子节气门问题,使用诊断软件中电子节气门测试模式。测试时,发现踏加速踏板时,电子节气门的命令值与反馈值不一致,说明电子节气门出现故障。更换电子节气门,故障排除。
故障分析:电子节气门的性能好坏可以使用软件测试模式进行判断。
案例3
故障描述:发动机运转正常,但不着火。拆下火花塞,测试火花塞跳火正常。拆下喷射阀(FMV)至混合器燃气管接头,起动起动机发现喷气正常。检查点火正时,将发动机盘车至一缸上止点,检查信号盘,发现信号盘刻线(图3-36)与传感器中心不对正。拆下凸轮轴传感器信号盘,将正时刻线对正后安装,发动机起动正常。
故障分析:WP12NG系列发动机采用6+1齿信号盘产生判缸信号和转速信号,信号盘和驱动轴间采用无键、锥孔连接,当信号盘与驱动轴间安装位置错误或两者间相对运动时,就会产生错误的判缸信号,火花塞跳火时刻错误,影响发动机起动。
图3-36 信号盘上的正时刻线
调整方法如下:
①盘车至1缸压缩上止点:从飞轮壳体观察窗看飞轮OT线(1、6上止点)与飞轮壳刻线对齐;确认1缸进、排气门均可靠关闭。如果1缸两气门为叠开状态,则要盘转曲轴一周,如图3-36所示。
②拆下信号发生器端盖,松开信号盘螺母,拆下信号盘,调整信号盘上的TDC标志对准CAM传感器的中心(使齿盘上的刻线竖直),重新拧紧固定螺母。
图3-37 飞轮及壳体上的上止点标记
案例4
故障描述:发动机冷车时需要起动3~4次才能起动成功。刚起动时怠速不稳,为300~750r/min,严重时有熄火现象。连接诊断设备,使用FMV清洗模式驱动喷嘴动作几分钟,发动机容易起动。接入喷嘴清洗设备,使用诊断软件驱动,完成清洗后,发动机正常起动。
故障分析:FMV喷嘴过脏,在环境温度较低的状态下,污物附着在喷嘴表面,产生一定阻力妨碍喷嘴开启,影响发动机起动。
喷嘴清洗规范:配备蓄电池、油桶、燃油泵、燃油滤清器、开关各一个;导线和油管及卡子若干,柴油6L。将管路和导线按图3-38所示完成连接。连接诊断设备,启用FMV清洗模式驱动喷嘴,然后将开关闭合,使油泵运转进行清洗。可以反复清洗数次。清洗完成后,首先将喷射阀组进气管连接好,然后用笔记本中的软件再次驱动喷嘴,完成燃气吹扫过程,将喷射阀内残留的燃油排空。最后将喷射阀出气管安装好。
图3-38 简易喷嘴清洗设备
案例5
故障描述:一台LNG重型货车,燃气量表指示一直为0(气瓶刚加完液也是如此),检测变送器处液位信号电压为22.3V,超出正常范围,认为变送器损坏,更换变送器后故障依旧。检查变送器电路,发现液位信号线(仪表至车架线束插接器间)断路。对线路进行维修后,检查变送器处液位信号电压为2.3V,仪表指示正常。
故障分析:气体机液位计电路如图3-39所示。液位计相当于一个电容器,其电容值随液位变化而变化。变送器通过检测液位计电容值,产生液位信号。液位信号电压的变化范围为0~4.19V,液量与信号电压成正比。变送器插接器共有三个针脚:一个电源线、一个搭铁线、一个信号线。信号线断路时,信号电压接近蓄电池电压。
案例6
故障描述:一台LNG重型货车,燃气量表不指示。打开点火开关,观察变送器上的电源灯和故障灯,红灯常亮,绿灯闪亮。断开变送器与液位计间的导线连接,发现接头接触不良,重新处理后安装,绿灯熄灭,仪表显示也恢复正常,如图3-40所示。
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图3-39 液位计电路
图3-40 液位计、变送器连接
故障分析:变送器上的指示灯有两个,一个红灯,一个绿灯。红灯为电源灯,打开点火开关,如果变送器供电正常时该灯便会点亮。绿灯为故障灯,当液位计有故障时该灯会闪亮。变送器与液位计间的接头连接接触不良,故障灯就会闪亮。
案例7
故障描述:一台LNG重型货车,发动机运转正常,但不着车。打开点火开关,发动机电喷继电器和电磁阀均无响应,观察仪表,发现发动机故障灯也不亮。检查PCM供电情况,发现PCM的IG熔丝熔断,更换IG熔丝后,故障排除。
故障分析:WP12NG系列发动机起动机不受PCM控制,起动发动机时运转正常,并不说明PCM已经被唤醒。IG电源供给PCM后,PCM就会被唤醒。PCM被唤醒的主要特征有:
①发动机故障灯点亮。
②电磁阀通电。
③电喷继电器(共有3个)吸合。
当打开点火开关,以上执行器均没有反应时,可以确认PCM没有被唤醒,应检查PCM电源电路。需要注意的是,WP12NG系列发动机故障灯,打开点火开关就会点亮,当发动机着火后才会熄灭。
案例8
故障描述:一台LNG重型货车,运行10万km,发动机无力。检查稳压阀压力在正常范围内(约0.9MPa)。更换燃气滤清器及清洗电磁阀、混合器、节气门及喷射阀组后故障仍未排除。使用TOOLKIT诊断软件,运行中读取燃气压力6.9~8bar,低于标准值。通过对升压调节阀、稳压阀、稳压器调整后,稳压阀压力达到1.1MPa,运行中用诊断软件读取燃气压力为8~10bar,发动机工作正常。
故障分析:稳压阀压力正常并不能说明供给发动机的燃气压力正常,燃气压力传感器获取的燃气压力值才对发动机直接产生影响。因此发动机供气是否正常,使用诊断软件读取燃气压力是最可靠的判定方法。车辆运行里程较长时,发动机得到的燃气压力会低于稳压阀压力,当其低于8bar时就会导致供气不足,影响发动机动力。对于稳压阀压力正常、发动机供气压力偏低这类车,将稳压阀压力适当提高(接近上限值),带动发动机燃气压力相应提高,达到标准要求,动力不足的问题就能够解决。
案例9
故障描述:一台发动机动力不足,软件诊断测试AL值(自适应系数)正值过大,超过+20%。更换燃料计量阀试验,发动机运行正常。
故障分析:自适应学习是发动机的一种工作模式,通过自适应系数修正燃气喷射量。自适应学习的主要作用是补偿由于燃料成分的不同,发动机磨损、各缸均匀性和零部件老化等因素造成的燃气流量变化。AL值正值过大,说明天然气与空气的混合气偏稀,天然气供应量不足。该故障重点应从以下方面查找问题原因:氧传感器及线束;燃料计量阀及各喷嘴连接线束;燃气系统元件故障;排气管漏气;气缸密封性变差(气门座圈、气缸套、活塞环、活塞);ECU关于AL值参数的标定等。
若天然气与空气的混合气偏浓,除以上检查项目外,还需要检查点火系统(包括火花塞、高压线、点火线圈等)和气门间隙等。
案例10
故障描述:一台发动机加速无力。软件检测有以下故障码:711、731过增压,461自适应系数高;751喷嘴工作负荷大。
故障分析:发动机过增压一般为增压器调节器不动作或动作量小,导致废气旁通电磁阀打不开,废气放不掉。检查发现废气旁通电磁阀取气管堵塞(图3-41),导致不能推开增压器调节器,清洗废气电磁阀过滤网或更换废气旁通电磁阀,并紧固废气旁通电磁阀取气管和放气管后,发动机运行正常。
图3-41 废气旁通电磁阀
案例11
故障描述:一台WP12NG发动机气耗高,软件测试发动机无法进入闭环。更换氧传感器后正常。
故障分析:发动机排气管安装氧传感器,通过测量排气中氧的含量并将信号反馈至ECU,ECU根据反馈信号修订燃料喷射量。若氧传感器失效,发动机只能进入开环工作状态。气耗必然升高。
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