在工程实践中,使用水玻璃溶液进行黄土地基硅化注浆过程中存在附加沉降问题。商品水玻璃原液浓度高,注浆时需加入大量的水将其稀释至适宜的浓度。灌注过程中,在土的自重压力或附加应力与自重压力的作用下,稀释溶液中的水使黄土产生湿陷变形S1,并产生压缩变形S2,将二者之和,即S1+S2=S称为附加沉降。此时,水玻璃与土中组分尚未充分发生化学反应,或者已有化学反应,但硅化土体的强度还未恢复到天然黄土的强度,不足以抵抗上覆压力。
对于新建工程,采用压力硅化法或单液自渗硅化法进行黄土地基处理时,附加沉降问题不予关注。对于既有建筑物进行地基硅化加固时,附加沉降问题则成为地基工程加固成败的关键。附加沉降量不应大于地基变形允许值,否则,会给建筑物带来新的危害,如加剧墙体开裂,严重时危及建筑物的安全。有效控制附加沉降量成为既有建筑物地基硅化加固的核心问题。利用研究区办公楼硅化地基的试验资料,重点探讨既有建筑物硅化黄土的附加沉降问题。
对办公楼的黄土地基采用加气硅化法加固前,分别进行了室内试验,现场浸液和浸水载荷试验,探讨灌注过程中附加沉降的特征与硅化黄土的固化效果。
1.室内压缩试验
使用该楼5 m深原状黄土样,在固结仪上进行湿陷变形试验。试样在天然湿度下分级加荷,并在150 kPa压力下稳定后,分别浸水、20°Bé水玻璃溶液(单液硅化)、20°Bé水玻璃溶液与CO2气体(加气硅化)。试验结果如表5-5。附加变形S的关系是:S水>S单液>S加气,S水是S加气的3.5倍,S单液是S加气的1.5倍;附加变形稳定时间是:t水>t单液>t加气。加气硅化的附加变形小,其稳定时间最短。
表5-5 硅化黄土附加变形室内测试结果对比表
2.现场载荷试验(www.xing528.com)
在硅化注浆试验区,共进行了三组载荷试验。第一组测试了加气硅化注浆的附加沉降,第二、三组依次测试了龄期30天的单液硅化黄土和加气硅化黄土的固化效果。
(1)附加沉降
附加沉降模拟试验研究中,载荷试验采用慢速法,承压板为钢制圆板,面积为0.50 m2,压板底高程为地面下-1.50 m。分级加荷至180 kPa,待沉降稳定后,进行加气硅化注浆。浆液配方:20°Bé水玻璃与CO2气体,先注入CO2气→灌注水玻璃→再注入CO2气体。注浆深度为压板下1.40 m。载荷试验结果如表5-6所列。
表5-6 天然黄土加气硅化注浆与硅化黄土浸水载荷试验结果表
(2)硅化黄土固化效果
在试验区分别进行两组群孔灌注试验,使用浆液配方:20°Bé水玻璃(单液压力硅化)、20°Bé水玻璃与CO2气体(加气硅化)。注浆孔正三角形布置,孔距1.20 m,注浆深度-1.50 m~-5.00 m。龄期30天时对硅化黄土分别进行浸水性载荷试验。载荷试验采用慢速法,承压板为钢制圆板,面积为0.50 m2,承压板在正三角形中心。根据大楼的基础埋深和灰土垫层的厚度,确定压板底高程为地面下-2.00 m。分级加荷至200 kPa,待沉降稳定后,浸水72小时,测量其变形。载荷试验结果如表5-6所列。
现场注浆、浸水载荷试验结果表明,采用单液压力硅化(20°Bé水玻璃)和加气硅化(20°Bé水玻璃与CO2气体)后,硅化黄土复合地基承载力f>190 kPa,可满足建筑物承载力要求。浸水72h后,加气硅化地基总沉降量为0.50 mm,其中的加载浸水变形仅为0.124 mm;单液硅化地基沉降量为25.40 mm,沉降量较大,其中的加载浸水变形为24.74 mm。更重要的是,加气硅化法注浆过程中附加沉降小,为5.30 mm。因此,加气硅化法可用于运行中的办公楼黄土地基湿陷事故的处理,且不影响办公楼的使用。
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