1)车型:红旗2.4,V6发动机,控制单元型号为0261207838,2.4L,V6-5V,控制单元编码为11501,服务站代码为00188
2)故障现象:冷车起动着车后怠速游动,排气管冒黑烟,热车后基本正常。
3)故障诊断:读取故障码,为“炭罐电磁阀蒸发控制流量异常”及“氧传感器”相关的故障码。
拆下火花塞来进行检查,发现火花塞头部发黑,说明此车的混合气过浓,在中低速时用解码器读取数据流,第33组数据流中一直显示氧传感器信号电压为0.8V左右,把空气流量计的插头拔下来后,氧传感器读数也不下降,再看发动机温度及节气门开度,都显示与实际情况相符。
拔下活性炭罐电磁阀的插头,也不能使氧传感器的电压降到正常范围内。
这时起动着车,拔下一个小真空软管,让一部分空气不流经空气流量计,强迫使空燃比变稀,结果33组中氧传感器的读数降到了0.1V左右。用手堵住漏气的真空管后,则氧传感器开始自动调整,在0.1V与0.8V之间自动变化。由此操作验证此车的氧传感器工作正常。
怀疑炭罐电磁阀卡在了常通状态,使得油箱内的蒸气未经控制,进入发动机进气管内,造成混合气过浓,引发此故障。
拆下活性炭电磁阀的气管来,发现电磁阀一直处于通气状态。
更换新炭罐电磁阀后,清除故障码,解码器显示“系统正常”。需要说明的是,清除故障码后,并不能证明整个蒸发物排放系统工作正常了,因为要想让蒸发物排放系统工作正常,还需要通过运行各种工况才能让系统的各个状态都工作一遍,需要长距离试车才能确认系统工作良好,这在维修时是不能实现的,为了解决这一问题,大众车专门设计的验证炭罐电磁阀系统的特殊操作方法,这就是调用“就绪代码”,来尽快验证燃油蒸发系统的工作状态的好坏,启用生成就绪代码复位程序的具体操作如下。(www.xing528.com)
首先用解码器进入“086”组,查看数据流,如表1-12第3行内容所示,然后进入“070”组,看数据流,第4区显示“test off”。
退出数据流后,选择“基本调整”,输入组号“070”,按照要求将变速器置于空档,保证冷却液温度高于70℃并关闭空调和所有用电设备,完全踩下制动和加速踏板,这时发动机自动保持在2000r/min左右,经过以上操作,十几秒钟后,显示“test on”,好像是第一次没有匹配成功。此时查看086数据,结果如表中第4行所示。
重复上次的操作,再次把加速和制动踏板踩到底后,十几秒后,“70”组数据流显示4区变成“TVB OK”,再看“086”组的数据流,变成表1-12第4行内容所示,通过上述生成就绪代码的方法快速验证了燃油蒸发系统的好坏,达到了提高维修效率的目的。
表1-12 086组数据流表
4)总结
①本案例的故障原因是活性炭罐电磁阀卡死在常通状态,使汽油蒸气不断进入进气系统参与燃烧,造成混合气过浓,形成冷车工作不良的故障现象,换一新炭罐电磁阀后故障排除,但如何准确、快速检查整个蒸发物排放系统是否正常工作是一个问题。
②利用该车型的特殊功能———生成“就绪代码”的方法来快速完成对活性系统的检测,以提高维修效率,降低返工,是一种值得借鉴的好方法。
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