故障现象:一辆2007年款本田CR-V 2.4L轿车,该车出现发动机起动后逐渐熄火,再次起动困难或无法起动故障。
故障诊断与排除:
1)检查点火系统,均正常,然后在燃油管路中接油压表,在油泵接头处并联一个21W的试灯,对油泵的供油状况及工作情况进行同步检查。
2)将钥匙拧至ON位,油压升至270kPa,试灯亮,起动发动机,试灯不亮,再次起动发动机,工作又正常。熄火后再次将钥匙拧到ON位时故障出现,试灯不亮,油压表无变化。系统的静压力比一般工作压力要高,所以熄火后再将钥匙拧至ON位时,油压上升,因此怀疑故障在PGM-FI主继电器上。
3)关闭点火开关。
4)拆下仪表板下熔断器/继电器盒,然后从仪表板下熔断器/继电器盒上拆下PGM-FI主继电器2(燃油泵)(A),如图6-1所示。
5)重新安装仪表板下熔断器/继电器盒。
6)将点火开关转至ON(Ⅱ)位置。
7)如图6-2所示,测量PGM-FI主继电器2(燃油泵)4芯插头3号端子与车身搭铁线之间无电压。
8)关闭点火开关。
9)断开发动机舱盖下熔断器/继电器盒8芯插头D。
10)使用HDS短接SCS线。
11)断开ECM/PCM 44芯插头A。
图6-1 燃油泵继电器
图6-2 检测燃油泵继电器
12)断开仪表板下熔断器/继电器盒21芯插头G。
13)如图6-3所示,使用跨接线将仪表板下熔断器/继电器盒插头G(21芯)4号端子与车身搭铁线相连接。
图6-3 跨接仪表板下熔断器/继电器盒4号端子
14)如图6-4所示,检查发动机舱盖下熔断器/继电器盒插头D(8芯)6号端子与车身搭铁线之间导通,确定为PGM-FI主继电器故障,更换PGM-FI主继电器1,多次试验后故障消失。
维修小结:PGM-FI主继电器由ECM主继电器和油泵继电器组成,当将钥匙拧至ON位时,ECM主继电器吸合,为电脑、喷油器及油泵继电器送电。连接了发光二极管,是为了检查ECM主继电器及电脑工作是否正常,油泵继电器是否得到触发信号。当油泵继电器出现故障时,系统中的剩余压力使发动机仍可起动,但随着油压的降低,发动机逐渐熄灭。由于油泵继电器工作不稳定,再起动时供油不足或不供油,使发动机出现再起动困难或无法起动的故障。
图6-4 检测熔断器/继电器盒插头D(8芯)6号端子情况
故障现象:一辆2007年款本田CR-V车,装备R20A1发动机,累计行驶约5万km,出现发动机怠速不稳故障。
故障原因:①节气门位置传感器自身有故障;②节气门体故障;③进气系统泄漏。
故障诊断与排除:
1)首先检查发动机进气系统正常,没有出现进气软管破裂的现象。
2)起动发动机,让发动机处于怠速运转,感觉发动机有轻微的抖动。
3)用HDS读取故障码为DTC P2135:TP传感器A/B电压不一致。
4)读取节气门位置传感器数据流,结果发现发动机怠速时,节气门位置传感器的电压信号为1.43V(标准为0.56V),由此断定此车怠速不稳是由节气门开度信号电压过高造成的。
5)打开点火开关至ON(Ⅱ)位置。
6)使用HDS清除DTC。
7)使用HDS在测试菜单(INSPECTION MENU)中进行ETCS测试。
8)使用HDS检查,仍然显示DTC P2135。
9)关闭点火开关。
10)断开节气门体上的进气导管。
11)打开点火开关至ON(Ⅱ)位置。
12)使用HDS清除DTC。
13)检查节气门阀,发现节气门阀没有处在全闭合位置。
14)关闭点火开关。
15)使用HDS短接SCS线。
16)断开ECM/PCM插头C(44芯)。
17)检查ECM/PCM插头端子C20与端子C21之间导通,见图6-5。
18)断开节气门体6芯插头。
19)检查ECM/PCM插头C20端子与C21端子之间导通。
20)关闭点火开关。
图6-5 检测C20与端子C21的导通性
21)更换节气门体并执行ECM/PCM怠速学习程序。
22)使用HDS检查,不再出现故障码,怠速正常,故障排除。
维修小结:造成发动机怠速不稳的主要原因是节气门体故障,即发动机燃油混合气控制失调引起怠速不稳。
3.三元催化系统故障处理
故障现象:一辆2010年款本田CR-V 2.4L轿车,配置K24Z1发动机,由于该车保养不当造成发动机拉缸,经过大修后发动机一切正常,过了一个多星期,车主又回来反映该车加速无力,自动变速器出现升档过迟的故障。
故障诊断与排除:
1)首先验证故障现象。起动发动机,对该车进行路试,将变速杆移到D位平均加速行驶,结果发现发动机转速达3500r/min(正常应该是2800r/min)时,自动变速器才从1档升到2档,说明该车自动变速器升档过迟。
2)检查自动变速器的油位及油质,均正常。
3)用HDS读取故障码,结果显示DTC P0420:催化系统效率低于门限值;
P0301:No.1气缸不点火;P0302:No.2气缸不点火故障。
4)将3缸和4缸的点火线圈分别更换到1缸和2缸。
5)打开点火开关至ON(Ⅱ)位置。
6)使用HDS清除DTC。
7)起动发动机,在无负荷的情况下(位于驻车位置或空档)使发动机转速保持在3000r/min,直至散热器风扇运行,然后使其怠速运转。
8)在下列条件下对该车进行重新路试:
①发动机冷却液温度高于70℃。
②A/T位于D位。
③使用巡航控制时,保持车速为72~120km/h约5min或更久。
④不使用巡航控制时,保持车速为88km/h 5min或更久。(www.xing528.com)
9)使用HDS在DTC菜单中监测DTC P0420的OBD状态(OBD STATUS)
10)屏幕显示执行(EXECUTING),保持驾驶状态,屏幕显示未通过(FAILED)。
11)关闭点火开关。
12)更换TWC。
13)打开点火开关至ON(Ⅱ)位置。
14)使用HDS重新设置ECM/PCM。
15)进行PCM怠速学习程序。
16)起动发动机,在无负荷的情况下(位于驻车位置或空档)使发动机转速保持在3000r/min,直至散热器风扇运行,然后改变车速试驾10min以上,发动机加速正常,自动变速器升档过迟现象消失。
17)使用HDS检查DTC,不再显示故障码。
维修小结:在排除汽车故障的过程中,一定要查清故障原因。上述故障看似是自动变速器故障,其实TWC故障往往呈现发动机动力不足、加速无力的现象,严重时甚至导致发动机无法起动。
4.爆燃传感器信号线短路故障
故障现象:一辆2007年款东风本田CR-V轿车,配置了K24Z1发动机,该车已经行驶了12万km,在跑长途的过程中发动机加速无力,并且伴随着发动机发出的很大的“嗒嗒”异响声。
故障诊断与排除:
1)使用听诊仪进行检查,响声来自气缸盖。
2)打开气门室盖,发现进气、排气双凸轮轴有咬伤的痕迹。
3)将进气、排气双凸轮轴更换,起动车辆检查,异响声消除。
4)对车辆进行驾驶检查,发现发动机加速无力,自动变速器换档迟钝,加速时,只要稍微松加速踏板,就会出现加档的现象。
5)使用HDS读取发动机故障码,没有显示。
6)检查点火系统,燃油系统以及排气系统没有出现异常的现象。
7)使用HDS进行发动机动态测试,发现爆燃传感器信号保持为5V,加速时点火时刻没有提前,反而有延迟的异常现象。
8)将爆燃传感器插头断开,起动发动机,检查爆燃传感器的控制信号电压依然为5V,说明爆燃传感器电路出现短路的故障。
9)关闭点火开关至OFF位置。
10)使用HDS短接SCS线。
11)断开ECM/PCM插头C(44芯)的连接插头。
12)如图6-6所示,检查车身搭铁线与ECM/PCM插头端子C42之间导通,说明ECM/PCM(C42)与爆燃传感器之间的导线发生了短路故障。
13)对线路进行排查,发现爆燃传感器控制线与另一根导线出现磨破的现象,使用绝缘胶布进行包扎处理,重新连接好插头。
14)打开点火开关至ON(Ⅱ)位置,使用HDS重新设置ECM/PCM,并进行ECM/PCM怠速学习程序。
15)将发动机转速维持在3000~4000r/min,运转10s后读取DTC,没有故障码。
16)进行路试,发现加速良好,换档正常,故障排除。
5.摇臂轴控制电磁阀电路电压低故障
图6-6 ECM/PCM电脑控制插头
故障现象:一辆2010年款东风本田CR-V轿车,配置了R20A1发动机,该车行驶了5.6万km,最近一个星期内早上起动发动机后,故障灯出现异常点亮,并且在驾驶过程中驾驶反应迟钝。
故障诊断与排除:
1)利用HDS读取发动机故障码,显示DTC P2648:摇臂轴控制电磁阀电路电压低。
2)关闭点火开关,断开摇臂轴控制电磁阀2芯插头。
3)如图6-7所示,测量摇臂轴控制电磁阀2芯插头1号端子与2号端子之间的电阻,电阻为18Ω(标准为14~30Ω),在规定的技术范围内。
4)如图6-8所示,使用一根导线将蓄电池正极端子(+)与1号端子和负极端子(-)相连接,摇臂轴控制电磁阀发出“咔哒”声,说明电磁阀没有故障。
图6-7 测量摇臂轴控制电磁阀端子间电阻
图6-8 通电测量摇臂轴控制电磁阀
5)拔下机油尺检查机油质量,结果发现机油很脏,从而推断可能是机油脏导致油压过低。
6)询问车主,该车更换机油才一个多月,机油已经变得很黑,说明更换的是劣质的机油。
7)拆下摇臂轴控制阀,发现摇臂轴控制电磁阀滤清器被污垢堵塞。
8)更换本田专用发动机机油、发动机机油滤清器及摇臂轴控制电磁阀滤清器后,故障排除。
维修小结:该车摇臂轴控制电磁阀是VTEC系统的重要组成部分,对提高发动机的动力性至关重要,由于使用了劣质的机油,导致发动机摇臂轴控制电磁阀滤清器堵塞,引起发动机指示灯报警。在保养发动机时,一定要使用本田专用润滑油和配件。
6.曲轴箱强制通风(PCV)系统故障
故障现象:一辆2010年款东风本田2.0L轿车,配置了R20A1发动机,行驶了4.5万km,该车出现发动机怠速不稳且容易熄火,其他工况无异常的现象。
故障诊断与排除:
1)首先读取发动机故障码,没有任何显示。
2)拆下进气软管,检查节气门体没有发现积炭的现象。
3)连接燃油压力表,打开点火开关,读取燃油压力为320kPa,没有发现异常。
4)检查火花塞,发现间隙为1.3mm并且有积炭,更换4个火花塞后,故障依旧。
5)最后在发动机怠速时,如图6-9所示,使用钳子轻轻夹住PCV阀与进气歧管之间的软管,无“咔哒”声(正常情况下PCV阀中应发出“咔哒”声),说明存在真空泄漏的情况。
6)检查PCV阀密封圈发现破裂,重新更换密封圈后,发动机故障排除。
维修小结:该车PCV系统出现真空泄漏,使多余的空气被吸入进气歧管,导致可燃混合气体过稀,容易引起发动机熄火。
7.ECT传感器1故障
图6-9 检测PCV系统
故障现象:一辆2010年款东风本田CR-V 2.4L轿车,该车冷车时起动正常,而热车后发动机怠速高,并且行驶过程中自动熄火,熄火后起动困难。
故障诊断与排除:
1)首先检查发动机冷却液液面,冷却液低于正常界限,但没有出现泄漏的情况,添加本田专用的冷却液到规定的位置。
2)起动发动机,使发动机处于怠速的状态,运转5min后,发动机转速为800r/min(无负荷状态标准值为600~700r/min),说明怠速偏高。
3)使用HDS读取发动机故障码,显示DTC P0117:ECT传感器1电路电压低。
4)关闭点火开关,断开ECT传感器1的2芯插头。
5)打开点火开关至ON(Ⅱ)位置,使用万用表测量ECT 1插头的1号端子与车身的电压为5V,2号端子与车身搭铁导通,说明控制线路故障。
6)起动发动机,让发动机处于怠速运转状态,从ECT传感器1插头信号输出端1号接线侧上,用万用表测量ECT传感器1的输出电压在0.1~3.5V之间变化(正常为0.1~4.5V),说明ECT传感器1故障。
7)更换ECT传感器1后,起动发动机进行试车,故障症状消失,故障排除。
维修小结:该车由于ECT传感器1故障,输入给ECM/PCM的信号不正常,ECM/PCM误认为发动机还处于冷车状态,从而影响发动机喷油量的自动控制,导致发动机怠速过高的故障。
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