(一)故障诊断方法
变速器系统常见故障的检查见表4-2。
表4-2 变速器故障检查表
(二)故障实例
故障现象:一辆2006年款广州本田雅阁2.4L轿车,该车因涉水导致发动机浸水,水进入发动机气缸内,将连杆顶弯,车主在某修理厂对发动机进行大修,出厂时,修理工发现变速杆在P位时无法挂入D位,车辆无法行驶。
故障诊断与排除:
1)用故障诊断仪HDS进行检测,发现节气门位置传感器信号不正常,怠速工况下正常开度应约为9%,但该车的节气门位置传感器信号显示37%,与正常信号相差很大。
2)对节气门位置传感器进行检测,正常情况下,节气门位置传感器在全闭时各接脚之间阻值分别如下:1—3脚为5.70kΩ,1—2脚为5.66kΩ,2—3脚为1.06kΩ。而在检测中发现,该车节气门位置传感器相应阻值分别如下:1—3脚为9.89kΩ,1—2脚为9.98kΩ,2—3脚为1.60kΩ。由于发动机进气系统进水,水从节气门轴进入节气门位置传感器内,造成滑动电位计阻值变大,不良信号导致自动变速器换档模式错乱。因此为了保护自动变速器机械装置,ECM/PCM发出信号,通过多路控制装置控制钥匙联锁电磁阀,使变速杆锁定在P位上。不让车辆继续行驶,以保护发动机及自动变速器总成。
3)更换节气门体总成后,故障排除。
2.雅阁自动变速器故障维修
故障现象:一辆2008年款广州本田雅阁2.4L轿车,搭载5速自动变速器。据车主反映,该车在行驶过程中曾经出现过变速器打滑的现象,但是故障现象出现的时间并不确定,所以一直没有进行彻底检查。该车在最近一次高速行驶过程中,大量变速器油从变速器壳体上部通气孔喷出,导致车辆无法继续行驶而被拖进修理厂。
故障诊断与排除:
1)首先检查变速器油,从变速器油中包含的杂质可以看出变速器内部已经严重烧蚀。
2)分解变速器,发现变速器油泵的主动齿轮和从动齿轮严重烧毁,而且有多个离合器摩擦片存在不同程度的烧蚀。
3)更换变速器油泵、主阀体以及烧毁的摩擦片,并清洗变速器内部,故障彻底排除。
3.自动变速器摩擦片容易烧并且制动时怠速不稳故障
故障现象:一辆2008年款本田雅阁2.0L轿车,该车进厂维修时,表现为冷车自动变速器一切正常;而当温度升高至正常后,在行驶途中踩制动踏板,发动机抖动异常,甚至熄火。此车半年前曾烧过自动变速器摩擦片,故障出现后,曾到几个修理厂修理,也更换过一些部件,但都没有彻底解决。
故障诊断与排除:
1)对该车的制动系统、发动机进行了全面检查和维护,排除了相关疑点,故障依旧。
2)对自动变速器进行检查,自动变速器本身没有问题,只是热车时自动变速器内的油温异常高。由于已经检查了自动变速器,没有发现问题,应排除自动变速器油温高的故障。
3)由于自动变速器是靠散热器散热的。于是,拆下散热器,并吹自动变速器散热管,发现有堵塞,接着用高压气大力吹通,吹出许多污垢,直至散热管彻底畅通。
4)最后上路试车,故障现象消除,一切正常。
4.自动变速器无档故障
故障现象:一辆2008年款广州本田雅阁2.4L轿车,行驶里程为79000km,驾驶人反映,该车自动驱动桥传动轴的半轴油封漏油,自动变速器挂上前进档或倒档,车辆均不能起步。
故障检查与排除:
1)询问驾驶人得知该车曾在一家维修厂进行过维修,维修人员根据故障现象分析,认为自动变速器内部有故障,并对自动变速器进行拆检,发现3—4档离合器严重烧蚀,1—2档离合器片磨损程度相对较轻。于是更换1、2、3和4档离合器片,以及大修包、半轴油封之后,装复试车,却发现1档升2档或2档降1档时振动过大,而在其他工作状况时都比较正常。当时,修理工考虑到自动变速器已经进行大修,问题只会出在电路上,于是,拔掉液力变矩器壳体上的一个黑色两孔插头,换档居然正常了,但没有倒档,并且起步明显无力。
2)根据驾驶人的描述,首先读取自动变速器的故障码。
3)关闭点火开关,将HDS连接至位于驾驶室仪表板下方的诊断插头。
4)打开点火开关,HDS没有故障码显示,说明自动变速器电控部分没有问题。
5)拔出自动变速器油尺,检查自动变速器的油质和油量,发现自动变速器油太脏。
6)把自动变速器油放出,发现自动变速器油中有一些离合器磨削下来的粉末。
7)再次询问驾驶人得知,该车的自动变速器在拆检后没有对变矩器进行彻底清洗,变速器内的粉末很可能是残留下来的烧损的离合器磨削粉。
8)拆检自动变速器进行仔细检查。发现2档离合器压力开关没有问题,1—2档蓄压器弹簧正常,活塞运动自如,1—2档离合器相关元件都没有问题,最后发现阀体内的1—2档单向阀球槽孔被堵塞。
9)彻底清洗阀体,利用自动变速器换油机对自动变速器进行换油,然后装复。重新试车,一切恢复正常,故障排除。
维修小结:该车在第一次拆检后没有进行彻底清洗,液压系统内残存有离合器磨削粉及杂质。装复后在运行中,这些磨削粉及杂质堵塞阀体液压通道,导致1—2档单向阀球卡滞,运动不通畅,1—2档离合器工作油压过高,从而出现换档振动过大现象。而修理工拔掉的插头是在液力变矩器壳体上的一个黑色两孔插头。该插头是换档控制电磁阀B插头。插头被拔掉之后,换档电磁阀B处于断开状态,而当变速器处于3档、4档以及2档与3档之间变换档位,3档与4档之间变换档位时,换档电磁阀本来就不动作,处于断开状态。在换档控制电磁阀A、C以及相关系统正常的情况下,车辆将以3档起步行驶,并且能在3档与4档之间正常换档。只是3档起步时,发动机负荷相对增大,起步自然无力了。另外,倒档时,换档控制电磁阀D必须处于接通状态,插线被拔掉之后,自然没有倒档。
5.雅阁D位行驶无1档
故障现象:一辆2008年款雅阁3.5L轿车,挂D位时车辆无法移动,踩加速踏板直到发动机转速达3000r/min以上时才能起步,起步后行驶正常,挂1档行驶正常。
故障诊断与排除:
1)根据变速器的内部结构,其故障的原因大致如下:
①单向离合器打滑。
②1档离合器打滑,主要检查离合器有无烧蚀或间隙过大的故障。
③1档离合器油压不足,主要检查离合器密封圈、离合器毂有无损坏以及管路有无堵塞和泄压的情况。
④1档蓄压器故障。
⑤换档电磁阀故障。
⑥换档阀机械卡滞等异常。
2)对自动变速器进行基本检查,包括自动变速器油和相关的连接线路并没有发现异常现象。
3)对自动变速器进行失速测试,在3000r/min以上,高于规定的标准值,说明自动变速器有故障。
4)使用HDS对换档电磁阀进行功能测试,各换档电磁阀均正常。
5)测量1档离合器油压,油压为一直显示为零,而当发动机转速达到3500r/min时油压仅为800kPa,明显低于标准值(890~970kPa),故障存在于自动变速器内部。
6)分解自动变速器并进行相应的检查,发现:①离合器片间没有烧蚀,但出现缺油的现象;②离合器毂无裂纹;③各相关的密封圈未发现损坏;④1档蓄压器正常;⑤各换档机械阀移动顺畅,无卡滞。
7)如图4-21所示,在1档离合器辅助轴进油口处吹入高压的压缩空气来检查是1档离合器泄漏还是油管泄漏,当吹入高压气体时发现离合器正常结合,而断定油压在进油口之前已经出现泄漏,造成油压过低。
图4-21 1档离合器辅助轴进油口
8)辅助轴进油口在变速器端盖上,仔细检查发现该处弹簧A未装好,导致凸缘C未能正确地压住密封圈E,如图4-22所示,导致在该处出现油压泄漏,引起上述故障。
9)重新正确安装卡簧A,组装变速器进行路试,加速良好,没有出现不良现象。
维修小结:
进行变速器维修时,对变速器原理的了解以及对路试、失速测试、油压测试、HDS数据流分析以及HDS功能测试的运用,都能够有助于诊断。在维修变速器的过程中,要仔细检查每个零部件,从而发现故障的部位。
6.行驶中偶尔感觉车辆抖动
故障现象:一辆2007年款雅阁2.4L轿车,装配了K24A4发动机,当发动机转速为2000r/min、车速为60~80km/h时,偶尔感觉到车辆抖动。
故障诊断与排除:(www.xing528.com)
1)检查发动机点火系统,包括火花塞、点火线圈,发现其中一个点火线圈出现破裂的故障。
2)更换原厂的点火线圈后,对车辆进行驾驶路试,发现情况有所好转,但是偶尔还会出现抖动。
3)用HDS读取发动机和自动变速器的动态数据,发现锁止离合器在锁止期间,存在打滑;当出现打滑时,发动机转速出现波动;
4)对锁止离合器进行故障诊断。如图4-23所示,断开换档电磁阀E控制线路插头,取消锁止离合器锁止状态,再次进行路试,故障现象反而消除。由此可以断定故障为锁止离合器工作不良。
注意:断开换档电磁阀E控制线路插头时,故障灯会点亮,同时车辆将失去倒档功能,检查完之后要进行故障码的清理。
5)对换档电磁阀E进行清洗或更换,继续进行路试,故障排除。
图4-22 辅助轴进油口
图4-23 自动变速器油压控制结构图
维修小结:
在维修自动变速器的过程中,要使用现在故障诊断仪进行故障检测,可以达到事半功倍的效果,并且借此自动变速器油压控制系统图可更加直观了解液压控制原理。
7.2008年款雅阁坡度逻辑判断出错造成升档迟钝
故障现象:一辆2008年款雅阁2.4L轿车,该车才行驶了1万km后,出现换档迟钝,而且很难进入5档。
故障诊断与排除:
1)利用HDS读取发动机、自动变速器系统没有DTC显示。
2)对发动机燃油供给系统、点火系统进行常规检查,并对燃油系统进行了免拆清洗,故障现象并没有好转。
3)使用HDS检查行驶数据流,将各个换档点与标准数据对比,各档换档点都有所推迟。
4)怀疑节气门体故障引起自动变速器换档过迟,更换节气门体并进行试车,故障依旧。
5)查找广州本田维修资料,发现广州本田生产的所有自动变速器都有坡度逻辑控制,坡度逻辑控制可以有效地减少上坡时的换档次数,并扩大低档位范围,从而提高爬坡性能;在下坡时会利用低档位,以提高发动机制动性能,参见图4-24。
图4-24 爬坡性能
6)根据坡度的不同,PCM会控制换档点变化,基本原则是在上坡时坡度越陡,低档位的范围会越大,在下坡时坡度越陡,低档位的范围会越大,参见图4-25以及图4-26。
图4-25 上坡控制图
图4-26 下坡控制图
坡度识别原理
PCM对于坡度的识别是根据TP、MAP、车速、发动机转速等参数综合判断出来的,在判断时会有一些默认条件,如果这些条件变化会造成误判,如默认发动机动力良好,如果发动机动力不足会造成误判为爬坡等。在自动变速器数据里面有一个参数“变速杆位置图号”指示PCM判断出的坡度,在HDS中有显示。
7)进行路试,确认该车并没有爬坡,但是PCM判断为坡度出错,PCM判断坡度相关的参数有TP、MAP、发动机转速、车速等几个参数,经检查这些传感器正常。
8)对自动变速器进行失速试验,失速转速1800r/min,明显低于正常值,而且发动机动力不足。
9)对有关发动机动力不足的部件进行检查,并没有发现异常,最后发现排气管前端被异物堵塞。
10)更换三元催化转化器后故障排除。
8.2007年款雅阁第2轴端盖泄油导致1档升2档出现冲击故障
故障现象:一辆2007年款雅阁2.4L轿车,该车行驶了4万km后,在D位行驶时,在1档换2档时变速器发生严重冲击,而其他档位工作正常。
故障诊断与排除:
1)检查自动变速器油,发现油液有点发黑的现象,询问车主,该车很久没有更换自动变速器油,将油液更换后试车,故障依旧。
2)对自动变速器进行失速实验,没有发现异常情况。
3)测量1档离合器压力为850kPa,测量2档离合器压力为980kPa,在规定的技术范围内,但是从1档升到2档时压力突然下降,但是很快就恢复正常,说明换档阀产生卡滞的故障。
4)解体检查所有阀体,没有发现任何故障,1、2档离合器和蓄压器均没有发现异常。
5)使用HDS的行车记录功能记录故障出现的数据,当1档升2档时,发动机转速升高,主轴与副轴转速存在差异,说明1档升2档时出现油压泄压的情况。
6)检查换档电磁阀、换档阀、离合器压力电磁阀A、离合器压力电磁阀B、1档蓄压器、2档蓄压器器、1档离合器、2档离合器,没有任何异常出现。
7)最后检查1档升2档的油路,发现2轴端部的端盖内部出现两道深深的沟槽,参见图4-27箭头所示,沟槽导致油压的泄漏。8)更换2轴端部的端盖,故障排除。
维修小结:在维修自动变速器之前首先要进行失速实验、测量各档油压并使用诊断仪找出故障的部位,然后才进行分解,不能盲目进行检修。
9.2009年款雅阁变速器线束故障导致热车无倒档
故障现象:一辆2009年款雅阁2.0L轿车,行驶了7000km后,冷车时挂倒档正常,而热车后挂倒档无法移动车辆,但在D位工作正常。
故障诊断与排除:
1)使用HDS读取故障码,无任何显示。
2)使用HDS对自动变速器各电磁阀进行功能测试,没有发现不良故障。
3)对AT系统进行快摄,读取数据流发现CPCA指令和实际数值存在异常,为0.1A,说明CPCA在倒档时没有工作,只有在半油压状态下才工作,而在全油压的情况下又停止工作,PCM检测到CPC A的异常工作信号,在换档电磁阀A/B/E正常工作情况下,倒档离合器仍然没有倒档油压。
4)对油压进行测试,其他档油压正常,无倒档时没有油压。
5)怀疑PCM控制线路有故障,检查PCM插接器插头,端子无弯曲、断裂。
6)检查控制线路,没有发现有短路或断路的故障。
7)偶然触动了自动变速器的线束插头,发现故障突然消失,但是不久又重新出现。
8)由上述检查结果断定故障为线路接触不良所致,将AT变速器的线束插头拔下,发现连接插头有水迹,询问车主得知在洗车的时候,使用高压水枪对底盘进行了清洗,于是断定为线束插头接触不良所致。
9)如图4-28所示,使用电吹风和压缩空气将所有的AT线束插头的水蒸气吹干后试车,故障排除。
图4-27 自动变速器端盖
图4-28 处理线束插头水蒸气
维修小结:在冲洗车辆的过程中,不能用高压水枪冲洗发动机室,因为水容易进入线束插头内引起各种各样的偶发性故障,此车在热车时故障明显,是因为热车时,插头内的水蒸气更加容易蒸发造成接触不良。
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