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钢板-砖砌体组合加固改造技术试验研究与应用:L形柱试验成果

时间:2023-08-17 理论教育 版权反馈
【摘要】:图10-4螺母崩出图10-5对拉螺栓断裂2)试件L-400-1从开始加载一直到1 000kN时,试件没有出现明显的异常变化,钢板的应变稳步地发展。当荷载加至1 000kN时,仅①号侧面中部区域出现轻微空鼓。当荷载加至1 300kN时,⑤号面上半部分出现空鼓现象。随后荷载发生了回落,等降至2 600kN后,试件能够继续承受荷载。当荷载加至3 600kN时,试件位移变化速度已相对较大,钢板局部屈曲变形已十分明显。图10-7试件L-400-2破坏形态

钢板-砖砌体组合加固改造技术试验研究与应用:L形柱试验成果

1)试件L-300

在加载初期,试件整体没有明显异常现象发生,各面钢板布置在中部的竖向应变片(压应变)读数稳步上升。当荷载加至1 000kN时,敲击钢板,发现①号侧面与③号侧面中部区域出现空鼓现象。当荷载加至1 400kN时,②号侧面、④号侧面、⑥号侧面在中部区域也出现空鼓现象。随着荷载增长,原空鼓范围逐渐增大,⑥号侧面空鼓范围向中下部发展。当荷载达到2 000kN时,①号侧面、③号侧面、⑥号侧面全面空鼓,并且随着荷载增长,③号侧面与④号侧面之间的阴角位置空鼓越来越明显,阳角位置则不太明显。同时,①号侧面、⑥号侧面钢板中间位置的竖向压应变由增加转为减少。当荷载加至2 200kN左右时,荷载出现短暂的回落现象,并伴随着一阵“嗞嗞”声,待稳定后,继续上升,④号侧面中间位置的竖向应变由压应变转变成拉应变。当荷载加至2 300kN时,伴随着“嚓嚓”声,出现砂浆碎末的掉落,同时,⑥号侧面中部位置的竖向压应变停止减少并转为继续增加。当荷载加到2 400kN时,试件④号侧面上端的一根对拉螺栓螺母崩出,见图10-4所示,并且竖向位移出现较大变化。当加载至2 420kN左右时,试件的位移量变化较大,且连续发出两声巨响,试验终止。经检查,④号侧面中部有一根对拉螺栓发生断裂(图10-5),钢板在拐角处无撕裂现象。

图10-4 螺母崩出

图10-5 对拉螺栓断裂

2)试件L-400-1(www.xing528.com)

从开始加载一直到1 000kN时,试件没有出现明显的异常变化,钢板的应变稳步地发展。当荷载加至1 000kN时,仅①号侧面中部区域出现轻微空鼓。当荷载加至1 300kN时,⑤号面上半部分出现空鼓现象。当荷载加至1 500kN时,试件内部出现一阵“嗞嗞”声,但荷载和位移都较为稳定,未出现波动或者其他异常。当荷载加至2 100kN时,④号侧面与⑥号侧面中部区域出现空鼓,⑤号侧面空鼓向下发展到中部,⑥号侧面钢板中间的竖向压应变增长缓慢并出现来回波动。当荷载加至2 600kN时,①号侧面、③号侧面与④号侧面中部上下两排对拉螺栓之间区域已全部空鼓。当荷载加至2 800kN与2 950kN时,试件分别出现了两次较大的响声,估计对拉螺栓发生了断裂。随后荷载发生了回落,等降至2 600kN后,试件能够继续承受荷载。当荷载再次升至2 950kN时,再次发生对拉螺栓断裂的现象,但试件仍具有承载能力。当荷载加至3 000kN时,③号侧面中部的竖向应变片读数由压应变转为拉应变。当荷载加至3 450kN时,试件上半部分已能明显观察到胀开的现象,并且①号侧面钢板和⑥号侧面钢板靠近柱头的位置发生了明显的局部屈曲,见图10-6所示,试验终止,钢板无撕裂现象。

图10-6 试件L-400-1钢板典型局部屈曲

3)试件L-400-2

与试件L-400-1一样,在加载的前期,试件L-400-2并没有表现出明显的异常现象。当荷载加至1 000kN时,①号侧面中部区域同样出现了空鼓现象,⑥号侧面的中上部区域也出现了空鼓现象,同时①号侧面中钢板的竖向应变由压应变转变成拉应变。当荷载加至1 500 kN时,②号侧面、③号侧面及⑤号侧面的中部区域均出现了空鼓现象,④号侧面中下部靠近阴角的位置出现了空鼓现象。当荷载加至2 000kN时,④号侧面的中部上下两排对拉螺栓之间的范围已全部空鼓。当荷载加至2 500kN时,④号侧面的空鼓范围已发展至试件下半部分的大部分区域,③号侧面中部上下两排对拉螺栓内整个范围全面空鼓。当荷载加至2 750kN左右时,出现了连续的对拉螺栓断裂的声音,并且钢板的局部屈曲程度发展迅速。当荷载加至3 600kN时,试件位移变化速度已相对较大,钢板局部屈曲变形已十分明显。钢板的局部屈曲位置基本集中在组合柱的柱头部位,约束柱头的对拉螺栓也基本失效,钢板无撕裂现象,具体破坏形态见图10-7所示。

图10-7 试件L-400-2破坏形态

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