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分析35SiMn刹车鼓工作表面金相组织变化

时间:2023-07-02 理论教育 版权反馈
【摘要】:图5 电镜断口经光谱分析,我们取样试验的这只刹车鼓的材料为35SiMn。刹车鼓工作表面金相组织变化情况说明,刹车鼓使用过程,在深度3~4mm的表面层,温度已超过Ac1,最表面层的温度超过Ac3,这与厂家的实测结果是一致的。由于刹车过程反复进行,表面金相组织也是反复变化的。因此刹车鼓工作表面的金相组织是多次组织转变的产物,是比较复杂的。

分析35SiMn刹车鼓工作表面金相组织变化

刹车鼓工作表面的网状裂纹处取金相试样,发现裂纹深浅不一,有的裂纹已达截面厚度的2/3,有的裂纹只有3~4mm,如图6和图7所示。这说明裂纹是在不断产生和扩展的。浸蚀过的金相试样上,沿工作面有3~4mm深度的热影响区(图7)。最表层局部有0.1mm深的硬化层,硬度为443~615HM。硬化层下面是索氏体组织,基体为珠光体和网状铁素体。这两层之间是索氏体、珠光体和铁素体的混合组织。由表层到心部的组织变化情况如图8所示。

图5 电镜断口(×5500)

经光谱分析,我们取样试验的这只刹车鼓的材料为35SiMn。按图纸规定,该刹车鼓应经调质处理。但这只刹车鼓的基体为珠光体加网状铁素体(图8),显然是正火状态。估计在生产过程漏掉了调质工序。

刹车鼓工作表面金相组织变化情况说明,刹车鼓使用过程,在深度3~4mm的表面层,温度已超过Ac1,最表面层的温度超过Ac3,这与厂家的实测结果是一致的。该厂采用一些特殊措施,把热电偶装在刹块上,测定出刹车鼓表面最高温度为890℃[1]。这无疑是由于钻机刹车过程,刹块与刹车鼓强烈摩擦所致。由于刹车过程反复进行,表面金相组织也是反复变化的。前一次刹车在最表层某部位产生的马氏体组织,在紧接着的又一次刹车时,此处温度如果低于Ac1,则又被回火而成为索氏体。因此刹车鼓工作表面的金相组织是多次组织转变的产物,是比较复杂的。(www.xing528.com)

图6 剖面上的裂纹分析情况

图7 浸蚀后的金相试样1∶1

图8 由表层到心部的组织变化(4%硝酸酒精浸蚀)×200

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