铸件浇注后,在凝固过程中总不免产生不同程度的偏析(树枝状偏析)。ZG18CrMnSiMoVA在浇注温度较高时,偏析比较严重,致使力学性能不合格。在冶炼的40多炉钢中,约有10炉钢产生此种现象。我们对树枝状偏析比较严重的炉号的试样和铸件,进行了扩散退火,大大减轻了偏析,提高了综合力学性能。表13是扩散退火对A-3528炉试样力学性能的影响。
表13 扩散退火对力学性能的影响
注:以上均为三根以上试样的平均值。
过去,一提起扩散退火,人们总认为是一种加热温度很高、保温时间很长的工艺,费时费工,成本很高,不敢轻易采用。而我们的一些试验[9]说明,就ZG18CrMnSiMoVA这类钢而言,扩散退火温度可降低到1100℃左右,保温时间按每25mm有效截面1h即可;或者进一步降低到950~960℃,保温时间按每25mm有效截面2h。上述两种工艺的效果是相同的。经测定,在950~960℃保温8h,ZG18CrMnSiMoVA的晶粒度为7~8号。因此,若采用950~960℃扩散退火,随后不必再行正火,这就大大缩短了生产周期。在D-Q型吊钳和KPY23-210液压防喷器的生产中,已正式把扩散退火纳入预先热处理工艺,保证了产品质量。(www.xing528.com)
在试制KPY23-210液压防喷器时,曾发现铸件毛坯经氧气切割浇冒口时,切割部位产生微裂纹。经调查研究,这种裂纹多发生于大铸件,并且在冬季容易产生。解剖分析证明,氧气切割时,切割部位呈熔化状态,接近切口处的温度也近于熔点。由于这种钢淬透性较高,切割完毕后的冷却形成过热淬火,由于热应力和组织应力而产生裂纹。为此,我们从两方面采取了措施:
1)适当降低合金元素含量。主要是降低锰含量。原设计为1.6%~1.9%,现已降至1.3%~1.6%。降低锰含量所失去的淬透性,用淬油变淬水来弥补。如前所述,此钢碳含量低,在水中淬火变形、开裂倾向很小。由于锰含量降低,空淬能力减小,切割部的开裂倾向相应减小。
2)大型铸件在冬季切割浇冒口时,采用热切。铸件加热温度大于200℃即可。经进行试验,即使不降低锰含量,热切后也无裂纹。
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