试验室模拟试验和井下打捞试验说明,公锥用钢的淬透性和碳含量(即心部强度)对造扣能力和使用寿命有显著的影响。
根据解剖分析[3],由于20CrMo淬透性太低,公锥渗碳淬油后,整个打捞扣外廓相当厚一层是非马氏体组织,不仅降低了耐磨性,而且打捞扣的剪切强度也是很低的。因此,提高公锥用钢的淬透性,其造扣能力和使用寿命也随之大大提高,这是不难理解的。
众所周知,渗碳层的性能和渗碳钢的碳含量无关。因为,不论原始含量是多少,经过渗碳后,表面都能达到要求含量(一般为0.8%~1.1%)。但从表4和表5的数据和井下打捞试验的结果看来,公锥用钢的碳含量对造扣能力和寿命是有显著影响的。这可能因为:①就打捞扣剪断这种失效方式而言,是由于打捞扣的剪切强度过低,为了提高打捞扣剪切强度,不仅渗层强度要高,心部强度也是越高越好;②就打捞扣压陷这种失效方式而言,除了与打捞扣本身的硬度有关外,心部硬度不够,即没有强有力的衬垫,也是重要原因之一。因此,在模拟试验中,大体上有这样一个规律:若淬透性一定,心部碳含量越高,造扣能力和寿命也越高。
公锥的打捞扣呈齿形,齿根厚度3m左右。按0.6~0.9mm的厚度两面渗碳,几乎快渗透,而有些试验用钢的碳含量又高达0.4%左右,人们一定会担心打捞扣的塑性、韧性问题。但模拟试验和现场打捞试验说明,这种担心是不必要的。根据前述打捞作业时的受力分析,打捞扣造扣时,除受切向剪切应力外,还受多向不等压应力,应力状态是比较软的(即tmax/Smax比较大)。这进一步说明,就钻杆打捞公锥这个具体产品而言,提高心部碳含量不仅是必要的,也是可行的。当然,这并不是说,公锥用钢的碳含量越高越好。碳含量过高,势必降低心部塑性、韧性,增加脆断倾向。例如在模拟试验时,曾有一只45SiMn2MoVA模拟公锥在卸扣时扭断。井下打捞试验时也曾在卸扣时扭断一只37SiMn2MoWVA公锥。在现场打捞作业中,必须保证打捞工具本身不断裂。如果公锥断裂,井下事故必然更加恶化。根据对模拟试验和井下打捞试验的综合分析,我们认为,公锥用钢的碳含量在0.25%~0.30%范围较妥。推荐在32SiMn2WVA的基础上,将碳含量降低一点,成为27SiMn2WVA,其化学成分见表11。(www.xing528.com)
表11 27SiMn2WVA化学成分
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