【摘要】:钻杆打捞公锥是钻井过程处理钻杆断裂事故的主要工具。在这样的服役条件下,过去生产的公锥经一次使用后,造扣部位即变成光杆。根据公锥失效的外部现象,似乎磨损问题是主要矛盾。但经过多次深入油田反复调查和实地观察,并对失效公锥进行了解剖分析,发现公锥使用后形成的“光杆”,是由于打捞扣被剪断,经公锥和钻杆互相挤压摩擦所致。
钻杆打捞公锥是钻井过程处理钻杆断裂事故的主要工具。在打捞过程中,公锥的服役条件是很复杂的。在寻找“落鱼”时,公锥(尤其是打捞扣部分)承受一定的冲击负荷;造扣时,公锥整体承受扭转或弯扭复合应力,而打捞扣则受到很大的切向剪应力、多向不等压应力,以及强烈的磨损;造扣完成后,公锥整体又要承受全部“落鱼”的重量及井壁阻力,打捞扣则相应承受轴向切应力。在这样的服役条件下,过去生产的公锥经一次使用后,造扣部位即变成光杆。
根据公锥失效的外部现象,似乎磨损问题是主要矛盾。但经过多次深入油田反复调查和实地观察,并对失效公锥进行了解剖分析,发现公锥使用后形成的“光杆”,是由于打捞扣被剪断,经公锥和钻杆互相挤压摩擦所致。(www.xing528.com)
因此得出结论:公锥的早期失效,主要是由于打捞扣强度过低,于是把这一结论作为反馈信息,全面分析了影响打捞扣强度的各种因素,拟定了提高失效抗力指标的相应措施,形成了反馈试验方案。经试验室试棒试验、台架模拟试验和油井打捞试验,最后从两方面对公锥进行了改进:①在结构设计上改变扣形,提高承载能力;②在材料设计上,选用淬透性和含碳量较高的钢种。这两项改革是建立在失效分析的基础上的,是失效分析的反馈,有的放矢,效果显著,公锥寿命稳定提高两倍以上。
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