案例1:刀架不停地转动
故障现象:电气控制柜通电,操作面板上未按下换刀按钮的情况下,刀架转动起来,一直不停,除非电气控制系统断电。
故障分析:
只是把电气控制系统的总开关打开,数控系统并未启动,刀架就不停地正向转动。而且不会停止。根据电气原理图,系统上电后,刀架电机能够正向转动,表明接触器KM2的线圈得电了,说明问题可能出在控制回路。接下来排查控制回路,控制回路KM2接触器的线圈受KA4继电器的常开触头和KM3接触器的辅助常闭触头串联控制,KA4继电器受控于数控系统的PLC。本故障中数控系统并未启动起来,也就是PLC并未控制KA4继电器的线圈,KA4继电器线圈也就未得电;KA4线圈未得电,常开触头不可能闭合。因此故障原因可能是把KA4继电器常开触头误接为常闭触头,造成系统上电后,刀架就开始旋转。
案例2:数控系统显示换刀时间过长
故障现象:在操作面板上手动方式下,按下换刀按钮,刀架会连续转动,转动一段时间会停下来,数控系统显示换刀时间过长。
故障分析:
刀架连续转动,可能原因出在主回路线路接错,当刀架转到对应的刀位,单相电机不反转,将刀架锁在对应的刀位;也有可能问题出在刀位的控制信号上,霍尔传感器的刀位信号没有传递到PLC的输入端子上。结合电气原理图,经排查刀架主回路,线路连接正常导通,没有异常情况,问题可能出在刀位信号没有正常传递给PLC。
4个刀位信号控制4个继电器,再通过4个继电器的常闭触头连接到PLC输入端子上。当没有在对应的刀位时,PLC的输入端子是高电平状态,在对应的刀位是低电平。系统上电,打开数控系统,进入数控系统PLC输入输出端子状态监控,观察PLC的端子状态,发现X2.0始终是低电平,状态异常。经检查二号刀位T2信号线虽然已经连接到对应的端子上但是连接松动。
案例3:刀架不能停在正确的刀位上
故障现象:
系统上电后,按下换刀按钮,观察电气控制柜上KA4、KA5继电器指示灯,KA4继电器指示灯先亮,然后KA5继电器指示灯点亮,接触器KM2先动作、KM3后动作。刀架连续转动但不能停在正确的刀位上。
故障分析:(www.xing528.com)
根据故障的现象,可以基本推断出故障不在控制回路上,因为根据电气原理图分析,继电器动作的顺序应该是先KA4后KA5,而在故障现象中也是按这样的动作顺序,故障应该定位在主回路上。
刀架转到相应的刀位应该准确地停在其上,这个过程是通过控制单相电机的正反转来实现的,按一次操作面板上的换刀按钮,刀架会顺时针转到,转到相应的刀位,刀架电机会反转。
故障排查:
根据单相电机正反转控制原理,检查单相电机的主回路,重点检查接触器KM2、KM3的接线是否正确。控制单相电机的正反转需要加启动电容,要实现单相电机的正反转,第一次KM2主触头闭合时,加电在启动电容的一端,第二次KM3主触头闭合时,加电在启动电容的另一端。如果出现加电在启动电容的同一端,刀架电机并没有反转制动,虽然接触器KM3闭合,就会出现连续转动的情况。结合刀架主回路图4.8进行故障排查,发现实际电路中,KM2主触头闭合和KM3主触头闭合的效果是一样的,不管是哪个接触器的主触头闭合,始终在启动电容的同一端加电,并没有改变启动电容的加电情况,造成了电动刀架连续转动。解决的方法如下:KM3接触器主触头出线L33和L34交换位置或者KM3接触器主触头入线L32和L31交换位置,但是入线和出线不能都交换位置。
案例4:按下换刀按钮,刀架会连续转动一段时间停下来
故障现象:在操作面板上手动方式下,按下换刀按钮,刀架会连续转动,转动一段时间会停下来。
故障分析:
经检查,主电路部分接线完整无误,排除主电路部分的故障。接下来排查控制回路,刀架不能停下来,有可能没有得到控制信号,检查的方法是数控系统上电,打开PLC状态监控的页面,观察X1.7、X2.0、X2.1、X2.2四个PLC输入端子状态变化的情况,因为X1.7、X2.0、X2.1、X2.2分别代表了四工位电动刀架四个霍尔传感器的信号。当按下换刀按钮后发现,四个刀位信号没有变化,保持高电平状态,也就是说刀位信号并没有传递过来,所以刀架反转控制不会启动,刀架电机不反转,出现上述的状况。接下来详细排查刀位信号,首先检测转到相应的刀位T1、T2、T3、T4信号线有没有输出低电平信号。霍尔传感器输出低电平信号,代表转到对应的刀位,经检测,发现转到任何一个刀位,无低电平信号输出。造成这种现象的原因,有可能是霍尔传感器没有加工作电源,经检测,霍尔传感器24 V的工作电源已加上,检查霍尔传感器的线路连接可靠,证明霍尔传感器可能出现问题。进一步把其他设备的正常功能的刀架拆下来,连接到这台设备上,系统工作正常,证明这台刀架的霍尔传感器损坏。更换霍尔传感器,系统工作正常。
案例5:在操作面板上手动方式下,按下换刀按钮,刀架会连续转动,转动一段时间会停下来
故障现象:接四个刀位控制信号的继电器线圈一端的指示灯不亮(当指示灯亮的时候,代表继电器线圈得电)。
故障分析:
产生这种现象有以下几个原因:继电器线圈一端并未加上24 V电压,继电器的线圈未得电;霍尔传感器坏掉,转到对用的刀位,不产生低电平输出信号。
首先用万用表检测继电器线圈一端是否加上了24 V的电压,经检测,继电器线圈一端的电压在上电的情况下测出为0,证明24 V的电压并未加上,经检测24 V一端连接松动,重新连接,系统工作恢复正常。
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