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连铸机大包回转台托臂液压缸密封改进方法

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:在液压缸活塞杆内部有一球杆,用于调整托臂与液压缸的角度,有关零件见表7-10。表7-12 主要零部件工艺数据4.实际使用效果由国内液压缸厂制造的CSP连铸机大型摆动液压马达效果良好,未出现国外备件所出现的外泄漏现象,受到了用户的好评。

连铸机大包回转台托臂液压缸密封改进方法

1.问题的提出

某CSP连铸机大包回转台有两个对称分布的液压缸,用于托举钢包与钢水(约250t)。在托举的过程中,随着托臂的升高,液压缸与托臂之间的夹角发生变化。在液压缸活塞杆内部有一球杆,用于调整托臂与液压缸的角度,有关零件见表7-10。

表7-10 原液压缸零件明细

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液压缸承受一定的径向力,在径向力的作用下,活塞杆与缸筒支持面摩擦加剧,引起活塞杆表面严重划伤,进而导致严重漏油、控制不稳。

由某公司供应的德国洪格尔液压缸频繁出现活塞杆划伤与外漏问题,一般只能运行6个月,寿命远低于设计水平。该公司来人检查分析后,既未查出根本原因,也未提出任何改进措施,显然不符合整机设计使用要求。从国外采购订货周期长,手续繁琐,售后服务得不到保证。同时,从国外采购价格昂贵,一个液压缸要花费245万元人民币,使生产成本大受影响。

为有效解决上述技术经济问题,公司决定与国内液压缸公司合作研制开发连铸机大型摆动液压缸。

2.主要技术性能指标

液压缸的主要结构性能指标如下:尺寸为650/600mm,行程为700mm,压力为25MPa,最低起动压力为0.5MPa,外泄漏为无,活塞摆角为±7°,使用寿命为2年(保质期)。

3.问题的分析与解决

1)问题的分析。经反复勘察、调研、校核,对液压缸磨损过速及漏油严重问题得出了以下结论。液压缸活塞杆严重划伤的主要原因是:①压杆球头润滑脂流道不畅,引起润滑不良造成球头烧伤,摩擦阻力增大,克服径向力的能力降低;②它的支持面面积过小,压强过大,活塞杆表面硬度和屈服强度不够,以致在径向力的作用下,密封件变形,活塞杆直接压在导向套的金属件上,引起严重的摩擦与磨损。

2)解决问题的对策。通过上述分析,解决问题的基本对策是改进其薄弱环节,使其有足够的承载能力与抗磨损能力。根据企业的实际情况,须着重解决以下技术问题:柱塞杆与导向套支持面摩擦及活塞杆表面严重划伤,液压缸寿命短的问题;柱塞杆内置球杆与球座之间严重烧伤磨损的问题。由此,确定了以下主要的解决对策:增大缸头导向支持面,使径向压力下降;对缸头与密封件支持台肩内圆孔(φ600)倒角,以防柱塞倾斜时锐边划伤运动的柱塞的表面;在缸头外端再增加一道软支撑环,以克服初始径向力并降低密封件及其支持件的压力;缸头导向部分开润滑槽以提供良好的润滑,减小相互间的摩擦;改进球座的润滑流道,增大润滑面积;使用优质钢材及良好的热处理方式,改善摩擦副,增强抗磨损的能力。

3)设计计算。柱塞与导向套摩擦副摩擦因数的降低:在原设计中,柱塞与导向套采用钢/青铜配对,改进后采用钢/球墨铸铁摩擦系数由0.125降至0.1,下降了约20%。柱塞与导向套摩擦副表面硬度及抗磨损能力的提高:原柱塞的表面硬度是35HRC,改进后达45HRC,因此柱塞表面不易被划伤;导向套的材料由青铜改为球墨铸铁(QT400-17)后,硬度由70HBW变为197HBW(17HRC),抗磨损能力显著提高。

柱塞与导向套之间压力的降低计算如下。

最大压力p的计算:

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式中,G为侧向力;L为导向套长度R为活塞杆半径。

设备用户手册指出,负载为250tf(2.45×106N)时,当液压缸活塞杆伸出至最高位置(700mm行程),侧向力最大,G=72tf(7.06×105N),R=300mm。(www.xing528.com)

原设计中,L=135mm,则p1=72tf/2×0.135m×0.3m=8.7MPa。

改进后,L=210mm,p2=72tf/2×0.21m×0.3m=5.6MPa。

正压力下降了36%。

球头半径为SR160mm,其支持面原高度100mm,改进后达120mm,此举使这一配合面的接触面增大,压强得以显著减小。

通过采取以上措施,大幅度改善液压缸的受力状况,使液压缸的设计寿命由4个月提高到2年以上。

改进后的液压缸如图7-45所示,有关零件见表7-11。

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图7-45 改进后的液压缸

表7-11 改进后的液压缸零件明细

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4)加工制造工艺。液压缸有关加工工艺参数见表7-12。

表7-12 主要零部件工艺数据

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4.实际使用效果

由国内液压缸厂制造的CSP连铸机大型摆动液压马达效果良好,未出现国外备件所出现的外泄漏现象,受到了用户的好评。

国产液压缸55万元/台(使用寿命24个月以上),进口液压缸245万元/台(使用寿命6个月),每年可减少液压缸油泄漏与污染所造成的损失10万元。此项改进经济效益显著。

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