1.存在的问题
1)正常运行中,一级活塞体突然出现碎裂。
2)在活塞杆与活塞体接触的台阶背侧,活塞杆断裂,断面非常整齐,并且未发现存在裂纹的隐性伤痕。
3)该活塞环由铸铁制作成基础环,在其外周镶嵌浇注有巴氏合金的减摩层,该减摩层同时可起到密封作用,活塞环发生异常磨损及巴氏合金局部脱落后,导致密封性变差,引起压缩机打气量不足。
4)活塞体支承环作用欠缺。该活塞组件支承环仅为120°,气缸内壁镜面对其的支承作用较小,压缩机运转过程中,一级气缸体振动偏大。
2.原因分析
1)活塞体碎裂主要原因:①该压缩机采用钢制环状气阀,气阀运行一段时间后,阀片出现断裂并掉入气缸,活塞体受到断裂阀片的大量镶嵌后,活塞体的强度大为降低,导致活塞体碎裂;②一级活塞组件使用时间长后,铝质活塞体芯部受交变载荷作用而发生塑性变形,活塞杆与活塞体预紧力下降,活塞体芯部产生间隙,活塞体受到额外的冲击载荷而发生破裂。
2)根据对活塞杆断裂面的分析,活塞组件在高速运转中曾受到横向力的作用,支承活塞体用的支承环磨损均较大,从支承环槽中脱出。由于活塞体与气缸之间的间隙较小,活塞体受到支承环的局部卡阻后,产生附加弯矩,导致活塞杆在上述部位断裂。另外,该120°支承环仅靠其两端的定位块限定周向位置,而定位块又用了2只M6的螺钉固定,在压缩机运行一段时间后,该定位块发生脱落,导致支承环磨损后,容易从支承环槽中脱出。
3)活塞环异常磨损的主要原因:①一级进气中污物(半水煤气中夹带的硫黄、焦油及水分等)较多,影响压缩机一级气缸的润滑效果,导致活塞环使用早期就出现异常磨损;②一级气缸的注油管垫片为铝质,受气缸循环冷却水腐蚀后,发生泄漏。由于一级气缸运行的特殊性,其一级排气压力与气缸循环冷却水水压相当,活塞运动吸气时,缸内压力远低于循环冷却水水压,导致大量循环冷却水进入气缸内,严重破坏了气缸润滑状况,导致一级活塞环周边的巴氏合金减摩层快速磨损、密封失效,严重影响压缩机的一级打气量。(www.xing528.com)
4)活塞体支承环存在缺陷。原设计活塞体上的支承环槽较浅,仅为5mm,而支承环的厚度也仅为10mm,故活塞组件安装后,环槽对支承环的限定作用有限。一旦支承环润滑状况变差、发生异常快速磨损后,极易从环槽中脱出而卡阻在活塞体与气缸壁之间,从而产生附加弯矩,最终由于活塞杆承受拉力及附加弯矩的双重作用,造成断裂。再者,由于支承环槽较浅,使用一段时间后,其直角容易磨损成圆角,甚至直角台阶被磨平,增大了支承环脱出环槽的可能性。
3.采取的措施
1)针对钢制环状阀片易断而镶嵌进入活塞体的问题,采用聚醚醚酮(PEEK)阀片气阀代替原有的钢制环状阀片气阀。一方面,大大延长了气阀的使用寿命;另一方面,即使有断裂的阀片掉入气缸内,受到活塞体撞击后,阀片只会粉碎而不会镶嵌到活塞体内,消除了阀片对活塞体强度的削弱作用。另外,适当增大了新制作活塞体的芯部直径及内部加强筋板的厚度,一定程度上也提高了一级活塞体的强度。
2)增加活塞体支承环槽的深度,并相应增加支承环的厚度,使其两者之间的配合尺寸达到10mm;同时,将支承环由120°增加到360°,仅留其热胀间隙。这样,即使支承环磨损后,也难以从支承环槽中脱出。同时,气缸镜面也起到了对活塞体往复运动的支承和导向作用,一定程度上也减轻了气缸体的振动。
3)采用聚醚砜树脂(PES)替换原活塞环和支撑环材质。聚醚砜树脂(PES)的性能优于普遍采用的聚四氟乙烯,而且制造成本又大大低于聚醚醚酮(PEEK)树脂材料。
4)加强压缩机的运行管理,提高其一级进气半水煤气的净化度,定期检查和检修其易损件。
4.使用效果
按照压缩机运行的相关技术参数及要求,设计制作了PES活塞环和支承环。新制作的一级活塞体组件使用后,该级的气体排出压力、温度均符合设计工艺指标,使用效果良好。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。