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M50-312/314型压缩机活塞环损坏原因分析及处理方法

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:经检查,六段PEEK活塞环已全部粉碎性断裂。拆卸出口阀门检查时发现,出口阀门上粘满了细小的颗粒,确定活塞环再次发生粉碎性损坏。4)优化工艺操作,减少前工段的甲醇蒸气对压缩机气缸的影响。

M50-312/314型压缩机活塞环损坏原因分析及处理方法

1.存在的问题

化肥合成车间1台6M50-312/314型压缩机,六段活塞环由原铸铁活塞环改为PEEK(聚醚醚酮)环。检修时测得六段缸径磨损量已达0.89mm,对该缸体进行了更换。后发现该机六段出口2号阀门温度高达150℃,压力无异常变化。在切断六段气体、紧顶丝后重新加压运行时,阀门温度有所下降,但出现六段出口和六段入口压力持平的异常现象,判断该段活塞环出现故障。

经检查,六段PEEK活塞环已全部粉碎性断裂。随即对该缸径进行了测量,缸径达φ190+0.93+0.35mm,更换了1组新PEEK活塞环后,重新开机运行,温度、压力、响声均正常。

后来在运行中,因电器故障再次紧急停机(停机前温度、压力显示均正常),再次出现六段出口压力不上升的异常现象。拆卸出口阀门检查时发现,出口阀门上粘满了细小的颗粒,确定活塞环再次发生粉碎性损坏。将活塞取出后发现,六段活塞环已所剩无几,轴侧托瓦出现崩裂。随后对该缸径进行测量,缸径注油孔前、后150mm处磨损量达到1.5mm以上,尤其是缸径轴侧的磨损普遍大于盖侧,缸径(此缸体为更换的新缸体,仅运行1年多时间)磨损严重超标,因此更换了备用六段缸体。

2.原因分析

1)停机前压力正常,停机或切机后再加压时,出现六段出口压力不上升的异常现象,主要原因是在停机前六段活塞环已磨损,而六段出口压力表位于六段出口止回阀前和六段出口阀门之间,该段管道形成了死压,未能及时判断出活塞环的损坏。

2)该气缸镜面在与活塞环的摩擦过程中,出现了少量的轻微磨损,而在活塞环断裂后的继续运行中,磨损更加严重。气缸镜面存在划痕、表面粗糙度变差等情况,影响了活塞环的使用寿命。

3)该六段气缸为高压缸,工作压力为12~30MPa,虽设计有2个注油器,但可能出现注油量减少及注油止回阀失灵等情况,使进入气缸的润滑油油量减少,导致活塞环少油而磨损加剧,从而缩短活塞环的使用寿命。

4)由于生产气量的增加,受前工段的影响,进入压缩机六段入口的温度偏高,且因采用的是醇烷化工艺,故气体中还含有未彻底分离的甲醇蒸气,该气体经压缩机压缩后凝结,滞留在气缸内,影响气缸内润滑油的油质、降低了其润滑性能,使活塞环与气缸的运行工况变差,从而使活塞环的使用寿命缩短。(www.xing528.com)

5)缸套材质(QT-600)与PEEK活塞环不匹配。

3.采取的措施

1)根据六段出口压力表的显示,不能及时判断出六段活塞环的损坏,在气量不变的情况下,可根据主机的电流表进行判断,电流波动量不能超过10A。

2)应认真检查新气缸镜面的表面粗糙度,尤其是注油孔处的飞刃和毛刺必须剔除,必要时可用400号水砂布对注油孔进行清理。

3)发现高压段的气缸注油器及注油止回阀存在问题,必须及时处理,注油器必须经过升压试验,合格后方可安装到高压段气缸使用。

4)优化工艺操作,减少前工段的甲醇蒸气对压缩机气缸的影响。

5)应该选择强度稍优于聚醚醚酮(PEEK)材质的38CrMoAlA缸套与PEEK活塞环配合使用,减少缸套的磨损,降低维修成本。

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