首页 理论教育 改进立式搅拌釜R-21机械密封

改进立式搅拌釜R-21机械密封

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:某立式搅拌釜R-21是年产20万吨钟纺聚酯装置的主要设备,该搅拌釜轴密封采用的是φl80mm双端面非平衡型机械密封,电动机功率为45kW。图4-3 搅拌釜R-21原轴机械密封结构简图2.改进措施对搅拌釜轴密封进行5方面的改进。以上缺点严重影响着装置的正常生产,而改进后的搅拌釜R-21机械密封消除了原有的缺点。表4-1列出了搅拌釜R-21轴密封改进前后的生产运行状况。

改进立式搅拌釜R-21机械密封

某立式搅拌釜R-21是年产20万吨钟纺聚酯装置的主要设备,该搅拌釜轴密封采用的是φl80mm双端面非平衡型机械密封,电动机功率为45kW。由于该搅拌轴为悬臂式,悬臂长达4000mm,搅拌釜R-21改造后的悬臂长达5500mm,搅拌阻力仅靠机械密封组件上端的轴承固支,底部无支撑轴承,轴的刚度相对较弱,釜工作时轴下端摆动较大,导致下端机械密封的径向圆跳动较大;釜内温度300℃左右,搅拌轴转速200r/min,因此要充分考虑机械密封的散热问题。

1.原机械密封结构分析

因原机械密封(图4-3)使用寿命较短,故对密封失效的原因进行了分析,其主要影响因素为:

1)采用双端面非平衡型多弹簧机械密封,在高温条件下,下端机械密封的辅助密封圈使用寿命较短,同时该机械密封对轴的摆振适应性较差。

2)机械密封离高温区较近,传热路径短,只得在轴上设计了冷却夹套,导致轴的刚性较差,工艺性差,直接影响机械密封的使用寿命。

3)原设计为两只角接触深沟球轴承,考虑到轴承润滑问题,因此采取了面对面安装,此安装导致轴承的支撑距离短,刚性差,影响机械密封寿命。

4)壳体夹套可以冷却的下部腔体较小,冷却不充分。

5)冷却液面较低,容易引起上端机械密封冷却和润滑不充分。

6)原机械密封的检修维护要对釜进行置换清洗后才能进行,因此极不方便。

7)底部无支撑轴承,轴的刚度相对较弱,釜工作时轴下端摆动较大,导致下端机械密封的径向圆跳动较大。

978-7-111-48763-0-Chapter04-3.jpg

图4-3 搅拌釜R-21原轴机械密封结构简图

2.改进措施

对搅拌釜轴密封进行5方面的改进(图4-4)。

978-7-111-48763-0-Chapter04-4.jpg

图4-4 搅拌釜R-21改进后的轴密封结构简图

(1)机械密封结构的改进 对于搅拌釜R-21轴下端面的机械密封,由于釜密封相应部位刚性差、温度高,因此设计成金属波纹管密封,保证机械密封有较强的追随性和耐高温性,使辅助密封的结构变化,形式多样,且远离高温区,充分保证机械密封长周期运行。

对于搅拌釜R-21轴上端面的机械密封,由于该密封离轴承较近,刚性较好,同时远离高温区,有较好的密封环境,同时能保证机械密封的长周期运行,因此设计成多弹簧非平衡型机械密封。

(2)密封总成的改进 根据密封装置的设置情况及检修维护的要求,将机械密封、轴承和壳体等组装成一总成,使其能与轴及釜口法兰分离。具体措施是通过设计一轴套,将轴承装于轴套上,机械密封设置于轴承下部,由于温度较高,因此保留原来的两套冷却系统,增加壳体夹套下部冷却腔体,使腔体内壁壁厚在保证强度的情况下尽量薄,从而充分阻隔高温热量传入密封部位,保证密封部位的工作环境,润滑冷却密封介质的出口设置高于上密封面,使整个密封系统润滑冷却充分。

(3)轴承选择及支撑方式的改进 考虑到轴的刚度和受力问题,轴承选用了圆锥滚子轴承,且采用背对背的安装方式,以增加支撑距离,保证轴有较好的刚度。为了保证轴承的润滑,在两轴承之间增加了导油环,使润滑油通过导油环向两轴承分配,保证润滑充分。

轴的悬臂下端增设了一辅助支撑轴承,以保证轴有较好的刚度,降低搅拌轴的振摆值,改善机械密封的运行条件。(www.xing528.com)

(4)轴结构的改进 由于冷却系统的改善以及轴承支撑方式的改变,使得刚性增加,轴的扰动变小,层流相对稳定,机械密封相应部分的温度降低,因此不再需要设计冷却夹套,这样轴的工艺性得到改善,尺寸设计使原有安装尺寸不变,且可有效保证轴套与轴的结合和传动。

(5)检修密封装置的改进 考虑到检修过程中,希望仅更换机械密封,而不对釜进行置换清洗,因此增设了检修密封装置。

具体方法是在釜口法兰上设计一锥面作为检修密封座,检修维护时不用拆卸,设计检修密封体及分瓣支撑环,让密封体固定于轴上。其工作原理:工作时密封体与密封座分离并随轴转动;停车检修时,松开锁紧螺母后检修密封体随轴及搅拌轴在重力作用下自动下移,使密封体与密封座接触并支撑于密封座上,使其达到常压密封,以利于后续检修。密封锥面的设计应充分考虑初始密封状态的形成,保证有效密封。

3.机械密封的设计计算

(1)上、下端面机械密封的设计计算

1)弹簧比压。弹簧比压ps的作用在于当介质压力很小或者波动时仍能维持一定的端面比压,使介质不致泄漏;同时保证主机在起动、停车时,使密封端面能紧密贴合。此外,它用以克服补偿环辅助密封圈与相关元件表面的摩擦阻力,使补偿环能追随端面的磨损沿轴向移动。根据经验,上端面弹簧比压ps值取0.122,下端面弹簧比压ps值取0.178。

2)端面比压。端面比压pc是机械密封的关键因子。若端面比压过大,密封摩擦副易出现干摩擦工况,使端面磨损加剧;若端面比压过小,则会因间隙过大导致密封失效。上、下端面机械密封的端面比压pc分别是

978-7-111-48763-0-Chapter04-5.jpg

式中,B是平衡系数;λ是反压系数;pQ是冷却冲洗介质的压力。

3)pv值。pv值是衡量机械密封性能的重要指标之一,它作为耐热性和耐磨性的指标,其值大小与密封润滑状态、摩擦副的材料、各端面表面粗糙度及介质黏度等密切相关。上、下端面机械密封的pv值分别是

978-7-111-48763-0-Chapter04-6.jpg

式中,n是轴的转速;db是轴套外径。

由上式计算结果可以看出,上、下端面机械密封性能够满足设计要求。

(2)轴的刚度和强度校核由于取消了夹套,轴的支撑方式有所改善,轴的强度和刚度已比原有轴更强、加工工艺性更好。由类比设计的方法可知,轴的强度和刚度得到提高后,不再进行强度和刚度计算。

4.改进前后比较

在立式搅拌釜R-21运行过程中,原机械密封有较多难以克服的缺点:高温条件下辅助密封圈的使用寿命短,搅拌轴的摆振大,下端机械密封的径向圆跳动较大,壳体夹套冷却下部腔体较小,冷却不充分,只能对釜进行置换清洗后才能抢修。以上缺点严重影响着装置的正常生产,而改进后的搅拌釜R-21机械密封消除了原有的缺点。表4-1列出了搅拌釜R-21轴密封改进前后的生产运行状况。

表4-1 改造前后搅拌釜R-21生产运行状况比较

978-7-111-48763-0-Chapter04-7.jpg

另外,改进后的立式搅拌釜R-21经过多个生产周期运行,其机械密封没有出现一次故障,为后续生产提供了可靠的保证,达到了改造目的,效果非常好。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈