某发电厂两台给水泵为水平中分四级圆筒高压离心式,为防止泵内高压循环液体向外泄漏,在泵轴两端装有机械密封装置。
如图3-4所示,机械密封装置由动环与静环组成密封端面。转动部分由动环、动环座和保护轴套等组成,它们之间用螺栓连成一体,由保护轴承套上的键使动环与泵轴一起移动;静止部分由静环、静环座推环、弹簧和端盖组成,弹簧通过推环、静环座将静环压紧在动环上。静环与动环均有密封垫料进行密封。动环O形密封环可阻止动环与旋转泵轴之间的泄漏;静环O形密封环可阻止静环与静环部件间的泄漏,并吸收运行时所产生的振动。
图3-4 机械密封装置
1—进水管 2—出水管 3—静环 4—A间隙 5—闭式冷却水槽 6—动环 7—磨损部位 8—键 9—动环座(轴保护套) 10—动环O形密封环 11—C腔室 12—B腔室 13—静环O形密封环 14—轴 15—动环座压盖 16—弹簧座 17—弹簧 18—静环座推环
当泵静止时,泵内的水经过间隙A泄到水室C中,这里由于动静环在弹簧的作用下紧密贴合,形成有效密封。当泵转动时,动、静环之间不断产生相对运行,在运行接触端面形成一层很薄的水膜,这层水膜不但起着动、静环的密封作用,还起着平衡压力、润滑和冷却端面的作用。机械密封在工作过程中由于转动部分和静止部分发生摩擦,会引起密封腔室B内的水温升高,甚至汽化,从而造成动、静环之间发生干摩擦,因此机械密封装置设有冷却器和磁性滤网,用于冷却和净化B腔室中的水。动环座的外缘部有凹弧形径向螺旋槽,相当于水泵叶片的作用,当它随泵轴旋转时,沿着机械密封端盖的反向螺旋槽,将C腔室中进入机械密封壳内的冷却水送至滤网和冷却器后再返回B腔室,再经过密封面和反向螺旋槽泄漏到C腔室,形成一个冷却密封循环。这样,C腔室的水就在动环座的推动下,不断在回路中循环冷却,并产生一定压力的自身密封水。冷却器装在泵轴的上方,它可以利用热虹吸自然吸压作用增加动环座的推力,特别是可以补充给水泵启停时因转速低而造成的推力不足。如果泵内有气体,在低速时虹吸就会失去作用。因此在给水泵起动前,要对泵体及机械密封水进行注水排气。系统组成如图3-5所示。此外,在泵壳和机械密封壳之间还有一闭式冷却水室,防止泵内的高温传至密封装置。
图3-5 机械密封冷却密封水系统
1—旁路阀 2、2A—隔绝阀门 3—放空气阀门 4—机械密封端面 5—磁性过滤器 6—温度监视器 7—冷却器
2.事故经过(www.xing528.com)
事故当日01;10,运行人员将1气动给水泵退出消缺;01;24气泵停运后投入盘车;02;01停止盘车,做隔离措施;15;35结束检修该气泵;16;36气泵注水排气后起动盘车,CRT上显示最大偏心度为17μm,就地确认盘车不动,盘车发动机过负荷跳闸,手动盘车不动,通知维修处理;19;20检修拆开靠背轮,对小汽轮机盘动180°,而泵侧盘不动;22;52起动小汽轮机盘车(靠背轮拆开),重新起动小汽轮机,最大偏心度为33μm,后稳定在10μm以下,属正常。由于用人力无法盘动泵侧,则用桥式起重机挂吊2t葫芦盘动泵侧,盘动后把靠背轮装好。次日0;37,重新投入此气泵盘车,最大偏心宽为40μm,很快回落至12μm左右;06;51起动1A气泵,发现气泵轴端有大量水喷出,手动使此泵小汽轮机跳闸。后解体气泵检查,发现用于固定静环的三个销子断了两个,且静环接合面几乎断裂;动环接合面碎裂;动环座外缘拉伤磨损,动环座压盖螺钉松脱。
3.事故原因分析
根据泵解体情况,动环座外部磨损较严重,转子盘不动的主要原因是动环座与机械密封压盖被卡住。值班人员为了尽快消除缺陷,并根据以前的调试经验(曾试过18min停盘车),未按厂家说明书连续盘车6h,而过早停运盘车,过早放水,使泵内长时间有余气(停泵放水时间约12h后才开工),使小汽轮机转子和泵轴受热不均,从而使泵轴和小汽轮机转子同时热弯曲,其弯曲状况示意图如图3-6所示。
图3-6 转子弯曲状况示意
1、3、5、7—轴承 2—小汽轮机转子 4—半扰性靠背轮 6—气泵转子 8—推力轴承
在泵的低压端,由于此处的靠背轮是半扰性的,刚好使小汽轮机的热弯曲与泵轴的热弯曲叠加,致使泵轴弯曲变形较大,使得低压端的动环套与机械密封座接触而卡住。而高压端由于有推力轴承限制,只受泵轴热弯曲影响,所以弯曲变形不大。当然也有异物卡住动环套的可能。
动、静环的碎裂主要是由断水干磨造成的。当动、静环卡住,人力无法盘动,又强行用2t葫芦盘动转子时,由于动环座的转动是通过轴上的键传递转矩的,在盘动动环座的同时,可能把动环座的定位销盘松。在盘车时泵内压力低,对动环套的推力不大,故定位销仍能固定动环套,当给水泵起动时,先起动前置泵,使气泵内的压力升高,对动环套的推力大大增加,定位销因松动承受不住这个推力,动环座向右推移,将弹簧压死,使动、静环端面被压死,密封水不能进入动、静环端面的间隙中形成水膜。这在气泵低速盘车时,因摩擦产生的热量较少,不影响动、静环,所以不会产生泄漏。给水泵起动后,由于高速运行,动、静环端面因无水润滑直接干磨而急剧发热,使动、静环碎裂,密封失效,泵内水大量喷出。
从这起给水泵机械密封损坏事故中可以看出,小汽轮机盘车应严格按照规程执行,且气泵停运排空放水不能过早。在检修机械密封过程中,当人力无法盘动时不能强行盘车,以免进一步损坏设备;而且还应定期清洗机械密封水滤网,以防脏物进入,并监视机械密封的进水温度,确保机械密封安全运行。
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