1.40Cr中碳钢轴堆焊修复
有一材质为40Cr钢压辊轴质量约1t,在粗车时因故严重超差,原精车尺寸要求为ϕ280mm,现轴尺寸为ϕ275~280mm,最大超差为5mm,超差部分长约200mm,采用堆焊方法对压辊轴进行了修复,获得了满意的结果。
40Cr轴为中碳调质钢,碳当量为0.76%,焊接性能较差,焊接过程中的主要问题是如何防止冷裂纹的产生。
1)堆焊前准备。
①焊前清理与预热。将堆焊部位及附近的油、锈等污物清理干净,工件整件预热至280~300℃,再把工件放在两根槽钢上,由两名辅助工人滚动工件,协助焊工操作。
②堆焊材料选择。选用ϕ3.2mm和ϕ4.0mm的J506(E5016)焊条,焊条在350~400℃焙烘1~2h,随用随取,堆焊时采用直流反接。
2)堆焊工艺。
①第一层用ϕ3.2mm的焊条,堆焊由两名焊工轮流操作,不得中断,换焊条的速度越快越好,焊速稍慢,采用多层多道短弧操作,焊条不作横向摆动以避免气孔、夹渣等缺陷的产生。堆焊的方向必须沿该轴环向方向进行,焊道接头重叠10~15mm。熄弧时填满弧坑,以防止弧坑裂纹。
②第一层堆焊完成后,立即清渣,宏观检查有无裂纹等缺陷,若有应立即清除并予以焊补,然后尽快进入第二层堆焊。第二层用ϕ4.0mm的焊条,第二层焊完后即能弥补超差尺寸。
③堆焊过程中用表面温度计监控层间温度,使其不低于250℃,若温度太低,则用氧乙炔焰进行局部加热。(www.xing528.com)
3)焊后热处理。焊后立即将整个工件放入加热炉中,加热至830~845℃,然后进行退火处理。焊后经检查未发现裂纹,基本上无焊接变形,精车后上机安装使用。
2.18MnMoNb水轮机大轴的堆焊修复
某厂生产的水轮机大轴材质为18MnMoNb,由两段锻造筒体采用电渣焊焊接而成,焊后经正火+回火处理。轴总重量为94.2t,大轴外径为2150mm,内径为1400mm,壁厚375mm,轴端法兰直径为2800mm,轴长6910mm。焊后经超声波探伤检查,发现焊缝内有0.8mm的密集性夹渣,长度约为200mm,深度为100mm。根据大轴缺陷的情况,采用焊条电弧堆焊修复,取得了较好的效果。
18MnMoNb钢属高强度低合金钢,碳当量为0.495%,具有一定的淬硬倾向。由于壁厚焊补金属量大,焊缝中吸收氢的量也较大。
1)焊前准备。
①清理缺陷。按探伤确定出的缺陷部位,用碳弧气刨、风铲和砂轮等将缺陷全部清理干净。用碳弧气刨时,由于渗碳和压缩空气冷却的作用,可能产生淬火组织,易形成裂纹,因此,须经150~200℃预热。彻底清除焊补处的油污、飞溅,并使焊补部位平整圆滑。清理后的部位须经检查确认无缺陷后方可进行焊补。
②堆焊材料选择。选用ϕ4.0mm或ϕ5.0mm的J707(E7015-G)焊条,焊前焊条须经350℃烘干1h,放入保温筒中随用随取。
2)焊接工艺。焊接采用直流反接。焊接时焊条作横向摆动,短弧、多层焊,严格控制层间温度(250~300℃),应使各层起弧位置相互错开,每焊完一层必须清理焊渣,并进行锤击处理,以减少焊接应力。焊接时应连续操作,焊后立即进行回火处理。
堆焊后经超声波探伤检查,确保无缺陷后装机使用。
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