【摘要】:某厂煤气发生炉发生了不出渣的故障,经打开底盘检查,发现大齿圈断了相邻的两个齿,所以当小齿轮转到这个位置时,没有咬合,使出渣转盘不能转动,出不了渣。另外发现齿面也因磨损5年已减薄6mm,大大削弱了齿圈的强度。用堆焊方法修复了断齿和磨损齿,经过生产运转效果良好。堆焊齿形时用样板检查外形,堆焊后不再加工即可使用。3)堆焊时沿齿圈对角方向轮换施焊,采用冷焊法,工件不预热,层间温度接近室温。
某厂煤气发生炉发生了不出渣的故障,经打开底盘检查,发现大齿圈断了相邻的两个齿,所以当小齿轮转到这个位置时,没有咬合,使出渣转盘不能转动,出不了渣。另外发现齿面也因磨损5年已减薄6mm,大大削弱了齿圈的强度。大齿圈材质为球墨铸铁,直径为2360mm,模数20,节径2320mm,压力角20°,齿数116,齿全高45mm,齿长度120mm。用堆焊方法修复了断齿和磨损齿,经过生产运转效果良好。
断齿的修复方法如下所述:
1)用凿子将断齿的齿根部位凿平,并将修复区周围的油、锈等脏物清除干净。然后沿整齿的长度方向用手提电钻均分钻3个孔,栽上M16×75的螺钉,埋入深度35mm,露出40mm。
2)选用J427焊条堆焊,焊前焊条在250~300℃烘焙1~2h,随用随取。
3)堆焊时焊速不能太慢,宜采用小电流,采用冷焊法,不预热,层间温度低。
4)焊后空冷。堆焊齿形时用样板检查外形,堆焊后不再加工即可使用。(www.xing528.com)
磨损齿的修复方法如下所述:
1)用钢丝刷把齿面清理干净。
2)选用J507焊条堆焊,焊前焊条在300℃烘干1~2h。
3)堆焊时沿齿圈对角方向轮换施焊,采用冷焊法,工件不预热,层间温度接近室温。用齿形样板检查,使外形满足使用要求。
4)堆焊的齿形不加工就可使用,使用效果良好。
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