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恒压供水变频一拖二系统调试技巧分享

时间:2023-07-01 理论教育 版权反馈
【摘要】:3)系统调试前,须将变频器的相关参数对应PLC的控制要求,进行设置。1)按下按钮SB1,起动系统自动运行,调节2.2kΩ电位器的阻值,观察变频器的操作面板频率变化是否处于PID运行模式。如变频器的运行状态与输出状态不对,对照说明书重调参数,使之满足运行控制要求。

恒压供水变频一拖二系统调试技巧分享

1.对变频器的参数调整

1)将系统装置接配线图装配完毕,检查配线有无错误,无误后上电,先用“临时将PLC输出触点短接法”试验各个输出回路是否正常。先操作开关SA2、SA3,观察KM1、KM2的动作状态;再将COM1、Y1短接,逐次短接COM2与Y2、COM2与Y3、COM2与Y3、COM2与Y5输出端子、观察KM1-KM4的动作是否正常。再进一步检查KM1、KM3和KM2、KM4的互锁是否正常;检查PLC的X端子输入回路接通时,如按下SB1,观察X3端子指示灯是否点亮。对变频器空载进行起、停操作试验,没有什么问题。

2)以上对系统的上电试验,确认控制回路全部正常后,将程序下载到PLC中。将PLC面板外置电位器VR1、VR2顺时针调到最大,使T2、T4等定时器中显示值为250。

3)系统调试前,须将变频器的相关参数对应PLC的控制要求,进行设置。

需要重新设置的参数:

1)运转指令和频率来源,对变频器起/停的控制方式。

02-01:第一运转指令来源设定,设为01,外部端子控制;20-02:02-00:第一频率指令来源设定,设为01,由AVI端子输入0~10模拟信号,用于PID工作模式时,作为目标给定值;电动机停车方式选择,设为01,以自由运转方式停止;01-07:输出频率上限,设置百分比使最高输出频率为52Hz:01-05,01-06:最低输出频率和最低输出电压,分别试设为8Hz和30V。

2)输出端子功能设定。

0301:多功能输出MO1,设为09,任意频率1到达指示;0304:任意频率频率一到达设定,设为8 Hz;

0302:多功能输出MO2,设为22,任意频率2到达指示;0310:任意频率频率一到达设定,设为52Hz;

0300:多功能触点输出,设为08,故障中输出。

3)负载转矩特性曲线设定。

00-09:控制方式,设为00,U/f控制。

4)PID功能设定

10-00:PID检出值(信号反馈)输入端子选择,设为02,负回授外部端子(ACI)4~20mA;

10-02~10-04,为PID比例常数、积分时间、微分时间3个参数调节,据现场需要进行调节。(www.xing528.com)

5)过载保护设定

07-00:电动机额定电流,据电动机铭牌电流值调节。

2.系统装配完毕后安装前的模拟试验

将变频相关参数设置完毕以后,可以将变频器控制端子+10V电源串接2.2kΩ电位器1只和500Ω固定电阻1只,将电阻串入电位器中心臂,再引入ACI端子,人为提供4~20mA的压力反馈信号,同时在AVI端子给定5V电压信号。

1)按下按钮SB1,起动系统自动运行,调节2.2kΩ电位器的阻值,观察变频器的操作面板频率变化是否处于PID运行模式。检测MO1、MO1输出状态是否在运行至频率上、下限时产生正常的开关量信号输出。如变频器的运行状态与输出状态不对,对照说明书重调参数,使之满足运行控制要求。

2)连接计算机,使PLC进入程序监控状态,调节2.2kΩ电位器的阻值,使变频器MO1、MO2两个输出信号交替动作,监控程序运行及Y端子输出状态,KM1~KM4四只接触器是否达到按原设计要求正常动作。如果有问题,找出原因,修改电路程序,使之满足控制动作要求。

3.现场运行调试

整个调试过程,应与用户现场操作人员、相关技术人员等密切配合,协调解决调试过程中出现的问题。

1)除水泵电动机线以外,将所有电源线、控制线路连接完毕以后,水泵电动机线暂不连接,上电为系统作空载试验,观察接触器动作基本正常。

2)另找一台小功率电动机,或连接一台水泵电动机(关闭进水阀门使之空载运转),观察变频运转与工频运转时的转向应一致,若转向相反,应调整工频电源或变频器输出相序,使工频、变频运行时的转向一致,符合变频/工频的切换条件。

3)连接负载电动机,手动运行一遍,观察控制盘电动机运行电流和现场电动机运行状态,正常后才投入自动运行。

4)自动运行过程的调试,就要耗时稍长了,变频器的加、减速时间必须与变频/工频、工频/变频切换时间相配合进行调整。其时间调整与生产供水需求、管线长度、直径、压力大小等都有关系,有时容易调节,有时必须反复整定和试验,才能摸索出适宜的参数。

如变频切换到工频运行后,升压太快,一是不符合供水压力要求,二是造成短时间内又从工频切回到变频运行,造成不必要的反复投切。原因和解决方法如下:变频器加速时间太短,升速太快,或频率下限值偏高,必须进行延长加速时间或降低频率下限值;变频/工频切换延时时间太短,调整VR2,适当延长切换时间;变频器的PID参数的P、I值不当,必须予以调整。

如变频器由工频切换到变频运行时,压力下降太快,一是不符合供水压力要求,二是造成短时间内从又变频切换到工频运行,也会造成不必要的反复投切。原因和解决方法如下:变频器起动起始值太低,升速过慢,应予调整;调整VR2,适当延长工频/变频切换延时时间;变频器PID参数值不当,应予调整。

现场调试是个积累实践经验的过程,必须具体情况具体对待,冷静分析,找出对治方法,当某项参数调速无效时,应恢复原值,再调整其他参数,切忌无目的乱调;需多方面综合考虑,找出主要原因,再下手调整。

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