(参见图3-10、图3-11)
故障检修要点:
1)装置构成。装置整体上可分为两大部分,即主电路和辅助控制电路的强电部分,和控制器——弱电部分。因为控制器本身有断相、过载、短路保护功能,电动机的运行停机或不能正常投入运行,先应区别是正常保护动作(电动机有故障),还是装置发生了误保护动作(控制器有故障);然后进一步判断是控制器外围辅助控制电路故障,还是控制器本身故障。达到缩小故障范围,快速修复的目的。
2)控制器本身的故障。电路的核心器件为集成运算放大器,但工作性质为开关电路,基本电路形式为电压比较器,电路特性即是比较两输入端电位的高低,并将(逻辑)判断结果在输出端输出。无论在静态或动态,电压比较器的两输入端应均有明显的电位差,当同相输入端电压高于反相输入端电压时,输出为高电平(接近+12V),反之输出为低电平(接近供电0V),符合以上检测结果,电压比较器就是好的。
3)电磁器件的故障。控制继电器、交流接触器都为电磁开关器件,其主触头、工作触点和辅助触点往往都在器件内部,不拆卸即无法观察,可能有“隐性”接触不良现象。怀疑其工作不良时,最好拆开外壳,“眼见为实”地进行修复。
[故障实例1]故障表现:用户反映,全压起动过程是正常的,但切换至星形联结运行后,电动机停止运转,但控制器指示正常(“星形”联结指示灯点亮,“断相”、“过载”指示灯不亮)。
为控制器单独上电,用0~10V可调直流电压,代替电流检测信号,对控制器进行故障保护和星-三角切换的模拟试验与检测,判断控制器是好的。
进而检查辅助电路,判断故障为交流接触器KM3的辅助(常闭)触点接触不良,将控制电路改接另一对闲置的触点端子,整机上电试机,故障排除。
[故障实例2]故障表现:上电后控制器过载指示灯亮,处于故障闭锁状态,装置不能投入正常运行。
将控制器单元拆下,单独上电进行检修,过载故障记忆电路是以3N1电压比较器为核心的电路,检测3N1的输出端电压为高电平,说明该级电路已经输出了过载保护信号。(www.xing528.com)
进一步检查故障信号的由来,由于该级电路具有“晶闸管效应”,解除其闭锁状态的方法有两个:
1)短接两个输入端,即2、3脚,若1脚变为0V,说明3N1是好的。故障在前级电路,误输出过载保护信号。若1脚仍为高电平,说明3N1已坏。
2)将3N1的同相输入端与电源地瞬时短接,强制使同相输入端电位低于反相输入端,解除电路的“自闭锁”,使输出端变为低电平。此时若测1脚变为0V,或观察“过载”指示灯已经熄灭,说明3N1是好的,故障在前级电路。若3N1的1脚电压不变化,说明3N1已坏。
经以上检测确定,3N1已经坏掉,更换3N1,故障修复。
[故障实例3]故障表现:起动过程结束后,即使负载电流很小,也不能切换到星形联结运行,控制器无反应。
摘下控制器,单独上电检修,用0~10V可调直流电压信号,代替电流检测信号,经R28输入至比较器2N2的6脚(见图3-13),试验电路星形转三角形或三角形转星形的切换控制动作正常。说明故障原因为前级电路来的电流检测信号不对——电压幅度过大,使控制电路误以为电动机的运行电流过大,输出三角形联结控制信号,使主电路一直处于全压运行状态。
检查前级电路的电流互感器、整流、滤波电路,都没有发现问题。故障终点最终落实于半可调电位器RP2上。测量RP2的中心活动臂与接地端的电阻值已经大于总电阻值10kΩ,判断为RP2不良,导致后级电路不能输出星形联结控制信号。
更换RP2,并在RP2的检测电流信号输入端,送入0~24V可调直流电压信号,代替输入电流信号,观测后级电路的切换动作都正常后,上电试机,故障排除。
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