所谓“大马拉小车”,是指电动机的设计裕量太大,电动机长时间处于轻载运行的状态。图5-36是具体例子之一,负载所需功率只有40kW,却配用了75kW的电动机。
图5-36 大马拉小车举例
5.6.3.1 大马拉小车存在的问题
电动机的磁通增加
异步电动机的磁通和反电动势与频率成正比:
式中 Φ1———电动机的主磁通,Wb;
KE———比例常数;
E1———定子一相绕组的反电动势,V;
f———电流的频率,Hz;
———定子侧的相电压,V;
———定子侧的相电流,A;
Z1———定子一相绕组的阻抗(包括电阻和漏磁电抗),Ω。
由式(5-21)可知,在相电压U1和频率f都不变的情况下,电动机的负载率很低时,定子绕组的反电动势E1增大,从而磁通Φ1也增加。这里,负载率可以计算如下:
式中 γ———电动机的负载率;
TL′———负载转矩的折算值,N·m;
TMN———电动机的额定转矩,N·m;
I1X———电动机的运行电流,A;
I1N———电动机的额定电流,A。
磁通增加的结果是:
1)磁路内的铁损(涡流损失和磁滞损失)增加;(www.xing528.com)
2)电动机的空载损失(I20R1)增加;
3)因为励磁电流基本上是无功电流,故功率因数降低。
就是说,在大马拉小车的状态下运行的结果,是产生了能源的浪费。
5.6.3.2 大马拉小车的节能途径
1.基本途径
由式(5-21)可知,轻负载时,如果适当降低电压U1,可以使磁通减小至额定磁通Φ1N。因此,大马拉小车节能的基本途径,便是适当降低电压。当负载很轻时,还可考虑进一步把磁通减小到额定值以下。按国家规定,电压的允许下限值为90%UN,则磁通的允许下限值大体上也可以定为90%Φ1N。
2.低频时的调整
在低频运行的情况下,由于变频器的U/f线是可以任意调整的,要降低电压,只需正确预置U/f线即可实现。
3.额定频率以上的调整
但是,在额定频率的情况下,是不可能通过改变U/f线来调整电压的。只有通过加大基本频率来调整与额定频率对应的电压。如图5-37所示,当把基本频率加大为58Hz时,50Hz时对应的电压便降至330V了。
图5-37 增大基本频率实现降压
5.6.3.3 低频重载的节能
1.功率和转矩的差异
某变频拖动系统,电动机数据:PMN=75kW,nMN=1480r/min,TMN=484N·m;负载数据:TL=1800N·m,nL=220r/min,PL=41.5kW;传动比λ=4,负载转矩折算到电动机轴上的折算转矩T′L=450N·m,电动机的负载率为γ=0.93;拖动系统的上限工作频率为33Hz,如图5-38a所示。
图5-38 低频重载的节能
a)上限频率为30Hz b)上限频率为48Hz
该拖动系统从功率上看,属于大马拉小车。但从转矩看,负载率又较大,接近于满载运行。功率与转矩在节能问题上出现了矛盾。
2.解决方案
上述问题之所以发生,就在于其上限频率只有33Hz,而当上限频率为33Hz时,电动机的有效功率只有49.5kW。就是说,电动机没有充分发挥作用。要使电动机充分发挥作用,必须将上限频率提高到等于或接近于额定频率,办法是加大传动比。如图5-38b所示,当把传动比加大为λ=6时,上限频率提高为50Hz,而负载的折算转矩只有TL′=300N·m,电动机的负载率减为γ=0.62,大马拉小车的特点就显示出来了。
该系统把基本频率预置为56Hz,使50Hz时的电压降为340V,取得了较好的节能效果。
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