【事故案例1】
1.事故简述
某#6机系上海汽轮机厂制造的N135—13.24/535/535型,双缸、双排汽、单轴、反动凝汽式汽轮机,于2003年11月投产。辅助设备运行状况良好,其中甲给水泵运行,乙给水泵备用。
2004年6月25日,#6机组在启动过程中。15∶15,甲电动给水泵投运,乙给水泵正常备用。17∶10,零米值班员检查发现电动给水泵出口风温高至100℃(该表计最大量程100℃),急忙采取降低给水泵转速及提高冷却水压力等措施来解决。17∶35,电动给水泵甲跳闸,发出“电动给水泵定子温度高”信号,乙给水泵自启动,甲泵停运后检查发现给水泵空冷器冷却水进口门门芯脱掉,检修人员将水门更换。20∶40,甲电动给水泵投入正常运行。
2.原因分析
(1)运行人员操作经验不足,从#6机甲电动给水泵空冷器进水门解体后检查看,门杆与阀芯断裂,这是造成空冷器断水、电动给水泵电机温度升高跳闸的直接原因。
(2)未认真执行“两票三制”工作制度,规定为一小时抄表循检一次,而电动给水泵运行两个小时中,未抄一次表,失去了一次良好的检查和分析故障的机会。
3.预防措施
加强设备巡回检查的管理,规范运行各项制度的实施与落实。(www.xing528.com)
【事故案例2】
1.事故简述
某电厂#6机组,满负荷定压运行。突然机房内传来剧烈的汽哨声,接着整个汽轮机房被保温和蒸汽所笼罩,一切都变得模模糊糊。运行人员无法接近,汇报值长进行紧急停机。停机后检查,发现在#4高压调门高压疏水弯头处爆裂2.5mm 左右的口子。更换这段管子,4小时后机组再次启动,并网正常。
2.原因分析
此次高压调门高压疏水爆裂而引起的停机事故,有两大原因构成:一是疏水管规格不符合原设计要求,原设计要求管材为12CrMoV、Φ28mm×4.0mm,而实际用的是同一管材,尺寸为Φ38mm×3.5mm;二是该漏点发生在弯头处汽水冲刷厉害,最终导致管子爆裂。
3.预防措施
更换符合设计要求的管子,把疏水弯头做成流线型,在以后大修时更换全部不符合设计要求的疏水管段。
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