(1)按事故泵的事故按钮或断开停泵操作开关。
(2)检查备用泵是否自启动,若备用泵联锁无效时,应立即手动启动。
(3)检查故障泵电流到零,出口电动阀应联动关闭,水泵不倒转。否则,应手动关闭出口电动阀。
(4)及时汇报值长和有关生产领导,采取必要措施,避免故障扩大,影响其他设备或系统正常运行。
(5)故障处理后,应详细地做好记录,以便事后事故分析。
当水泵发生盘根发热、冒烟或大量滋水,滑动轴承温度达到65~75℃或滚动轴承达到80℃并有升高的趋势,电动机电流超过额定值10%运行等故障时,则应先启动备用泵,再停故障泵。这是因为水泵发生这些故障时,在短时间内不会造成设备的严重损坏,这样处理对系统影响较小,有利于主机的安全稳定运行。
【事故案例1】
1.事故简述
某电厂#6机系上海汽轮机厂制造的N135-13.24/535/535 型,双缸、双排汽、单轴、反动凝汽式汽轮机,于2004年6月投产。辅助设备运行状况良好,其中甲凝结水泵运行,乙凝结水泵备用。
2004年7月15日12∶50,#6机负荷100MW,甲凝结水泵运行中电流摆动幅度大,出口压力由1.5MPa快速下降到0.3MPa,甲凝结水泵进口滤网差压大报警;乙凝结水泵低压力自启动,出口压力升至1.5MPa,停甲凝结水泵,切电,由检修人员清理入口滤网。
2.原因分析
凝汽器热井中杂质多,系安装遗留物,造成甲凝结水泵入口滤网堵塞严重。针对此情况,应利用停机机会打开热井入孔门,彻底清扫热井内的垃圾。另外,将原设计的凝泵入口锥形滤网更改为桶形结构,增大滤网过流面积。
【事故案例2】
1.事故简述(www.xing528.com)
某电厂#3机正常运行中,机组负荷50MW。16∶04,突然运行中凝升泵乙电流下降,出口压力直线下降,立即停凝升泵乙,检查运行凝泵出口压力0.8MPa,凝升泵入口压力0.1MPa,凝汽器水位直线上升,真空下降,除氧器水位下降。开启凝泵出口排污门,降低凝汽器水位。联系化学转补水泵,向除氧器直接补水,主机减负荷至5MW。16∶15,启动凝升泵乙,停补水泵,关闭凝泵出口排污门,机组恢复正常。
2.原因分析
经查系化学人员在精除盐设备切换中,高速混床旁路门未开启,高速混床入口门已关闭,造成凝结水中断,出现凝泵出口压力高而凝升泵入口压力低的反常现象。
3.预防措施
(1)化学精除盐设备投运或切换时,应及时联系汽机运行人员,认真监视凝结水压力、流量。
(2)遇到此情况,应汇报值长,及时通知化学水处理车间恢复系统正常运行方式,并及时降低负荷。
【事故案例3】
1.事故简述
某电厂#6机负荷140MW,甲乙两台凝结水泵并列运行,当天下午14∶15运行中的甲凝结水泵突然跳闸,凝汽器水位升高,减负荷到125MW。DCS报警显示甲凝结水泵推力轴承1点由于温度高跳闸,就地检查甲凝结水泵推力轴承无异常。汇报值长,要求热工屏蔽该信号,重新启动甲凝结水泵,检查无误后,机组负荷加至140MW。
2.原因分析
甲凝结水泵推力轴承温度1点,由于工作环境较差、轴承的振动导致测点接线变松,引起误发温度高信号,造成跳闸。
3.预防措施
热工人员对各跳闸测点的检查,紧固接线端子。
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