对转动机械来说,微小的振动是不可避免的,振动幅度不超过规定标准的属正常振动。这里所说的振动,系指机组转动中振幅比原有水平增大,特别是增大到超过允许标准的振动,也就是异常振动。任何一种异常振动都潜伏着设备损坏的危险。例如轴系质量失去平衡(掉叶片、大轴弯曲、轴系中心变化、发电机转子内冷水路局部堵塞等)、动静磨擦、膨胀受阻、轴承磨损或轴承座松动,以及电磁力不平衡等都会表面在振动增大,甚至强烈振动。而强烈振又会导致机组其他零部件松动甚至损坏,加剧动静部分磨擦,形成恶性循环,加剧设备损坏程度。异常振动是汽轮发电机运转中缺陷,隐患的综合反映,是发生故障的信号。因此,新安装或检修后的机组,必须经过试运行,测试各轴承振动及各轴承处轴振在合格标准以下,方可将机组投入运行。振动超标的则必须查找原因,采取措施将振动降到合格范围内,才能移交生产或投入正常运行。多年来,不少机组因振动大而拖延了投产期和检修期。对生产运行来说,接收了振动符合标准的机组以后,还必须加强振动监督,对振动监测做到制度化、经常化,必须在机组振动突然增大达到规程规定值时,及时果断地将机组停运,防止扩大损坏,或对振动虽然增大,但尚未达到规程规定紧急停机数值的异常及时对比分析,查找原因,并采取措施防止设备损坏事故的发生。
【事故现象】
(1)机组运行中突然发生强烈振动。
(2)主轴承振动突然增加0.05mm。
(3)运转层能清晰听到金属响声。
(4)机组内部有异声。
(5)机组惰走时间明显缩短。
(6)除去发电机励磁时,振动消除。
(7)发电机升压时,振动增大。
【事故原因】
(1)原始质量不平衡。
(2)转动部件脱落。
(3)转子原始弯曲。
(4)转子热弯曲。
(5)进水弯曲。
(6)转轴不对中。
(7)联轴器松动。
(8)齿式联轴器缺陷。
(9)动静碰磨。
(10)电磁不平衡。
(11)油膜涡动。
(12)油膜震荡。
(13)典型气流激振。
(14)刚度不对称。
(15)结构刚度不足。
(16)转子中心孔进油。
(18)发电机通风孔堵塞。
(19)密封瓦碰磨。
(20)支撑标高变化。
(21)轴裂纹。
【事故处理】
发现机组振动增大时应检查下述各项:
(1)汽温、负荷、真空、排汽温度。
(2)油压、油温及各轴承回油温度。
(3)轴向位移、差胀、缸胀、上下缸温差。
(4)轴封是否磨擦或轴封汽带水。
(5)发电机风温。
(6)各轴承、基础台板、滑销系统是否螺栓松动或卡涩。(www.xing528.com)
(7)倾听汽轮机内部声音、跟踪测量、记录振动。
(8)主蒸汽和再热蒸汽温差过大。
(9)检查高压自动主汽门。调门,中压联合汽门两侧是否正常;检查汽门振动声音等是否正常,是否有卡涩等缺陷。
(10)汽轮机汽缸两侧热膨胀不均匀。
(11)发电机转子进水压力,出水温度和流量是否正常,发电机有否漏水。
(12)机组在启动过程中,应避免转速停留在共振区。
发现振动增大,检查各部无其他异常,设备无明显故障,应报告值长和有关人员,适当降低负荷或调整有功、无功出力。如果振动减少,应制定妥善处理方案;如果负荷减到零,主轴承振动仍超过0.254mm,应故障停机并注意惰走时间及细听机内声音;如果汽轮发电机组在除去励磁后,振动消除或在升压时机组发生振动增大,则说明振动是由发电机转子线圈故障引起。
【预防措施】
(1)法规规定,转速在3000r/min的机组轴承在各种运行方式下,轴承的垂直、水平和轴向3个方向双振幅值在0.025mm 以下为良好,在0.05mm 及以下为合格。这就是评定、控制机组振动的标准。新安装或检修后的机组应尽可能保持较低的振动值,如果超过0.05mm,即视为不合格。应查找原因,采取措施,将振动降到允许范围才能将机组投入运行。运行中的机组振动增大并超过允许值的应分析原因,采取措施将振动降到允许范围以内,若突然增加了0.05mm,则应立即将机组停运。
(2)目前200MW 及以上的机组大都装设了轴系监控装置,对振动实施在线监控,给振动监测工作创造了良好的条件。其他中小型机组有的虽装有振动监测表,但准确度较差,要靠携带型振动表定期测试核对;有的机组仅靠推带振动表定期测试记录。对中小型机组的振动监测工作,一般都比较薄弱,不能坚持定期(每周、每10天等)测试或测试记录不完整等,不利于有关振动规定的认真执行。
(3)电厂应明确规定测试振动的周期,给汽机车间专业人员和运行现场配备较高精密度的振动表,并建立专业人员保存的和运行现场保存的振动测试登记簿,按规定周期测试并将测试结果记入登记簿。测试中发现振动比上次测试结果增大时,专业人员应及时向领导汇报,并分析振动增大原因,研究采取措施,必要时增加振动测试次数,以监测是否继续增大。
(4)运行中如发现机组振动异常时,应立即使用现场保管的振动表进行测试,如果振动比上次测试结果增加了0.05mm 时,应立即打闸停机。如果振动增加但未达到0.05mm,但振动异常时听到机组有响声(如掉叶片等),或机内声音异常时,也应停机进行检查。对一般的振动增大,也应向车间汇报,以便组织分析原因,采取措施。
(5)机组启动中也应进行振动监测并做好记录,如果振动值达到防止大轴弯曲反事故技术措施的规定时(1300r/min以下超过0.03mm,过临界时超过0.1mm)应立即打闸停机,查找原因,采取措施后方可再次启动。
(6)对国产200MW 机组部分轴承振动偏大的问题,水电部以[1987]基火字104号文发出了《关于进行国产200MW 机组振动普查的通知》,尚未进行普查并且振动偏大的机组,可组织进行振动普查,并与厂家联系采取改进措施。
(7)对重要的辅机也应定期进行振动监测工作。发现问题及早采取措施,防止设备扩大损坏。
【事故案例1】
1.事故简述
1999年6月24日20∶45#5炉点火,21∶25盘车检修结束,投入连续盘车,测大轴晃度0.04mm,22∶00 开始抽真空,投入一、二级旁路系统,23∶30 投入轴封供汽,23∶50法兰螺栓夹层加热装置暖管。高外上内壁温136℃,高内上内壁温142℃,高内下内壁温132℃,高外下内壁温116℃,左螺栓温度138℃,左外法兰温度140℃,左内法兰温度139℃,右螺栓温度140℃,右内法兰温度140℃,右外法兰温度141℃。
0∶35#5机冲动,高外上内壁温135℃,高内上内壁温141℃,高内下内壁温130℃,高外上内壁温109℃,左螺栓温度168℃,左外法兰温度170℃,左内法兰温度169℃,右螺栓温度170℃,右内法兰温度169℃,右外法兰温度170℃。
0∶40升速至500r/min,投入法兰螺栓夹层加热装置。0∶50升速至950r/min,开始暖机。0∶55#2 瓦振动突然增大,最大0.08mm,立即打闸停机。此时高外上内壁温135℃、高内上内壁温139℃、高内下内壁温120℃、高外上内壁温110℃、左螺栓温度183℃、左外法兰温度192℃、左内法兰温度182℃、右螺栓温度184℃、右内法兰温度181℃、右外法兰温度191℃。
1∶10大轴静止,投入盘车,测大轴晃度0.43mm,1∶20 测大轴晃度0.22mm,2∶10分测大轴晃度达到正常值0.045mm,4∶16#5 机重新冲动,5∶00#5 发电机并列。
2.原因分析
(1)法兰螺栓加热装置暖管过早监视调整不当:23∶30法兰螺栓加热装置开始暖管,暖管后未及时监视缸温变化,使法兰螺栓温度上升较快,0∶35转子冲动时,高压外缸内法兰由139℃升至169℃。至打闸时高压外缸内法兰升至182℃,但高压外缸内壁温度尚未加热上来,汽缸夹层加热未跟上,使高压外缸内壁温度与高压外缸法兰内壁温度之间温差过大,引起缸体变形,引起#2瓦振动。
(2)高压缸前轴封段冷却收缩:22∶00 开始抽真空,当时高压内缸内下壁缸温141℃,23∶30投入轴封供汽,由于运行人员不能准确掌握理解运行规程,在缸温刚低于150℃后,就按机组冷态启动规定执行,使抽真空与轴封投入的间隔过长,引起高压缸前轴封段冷却收缩,在缸体变形的情况下,加剧轴系振动,使#2瓦振动骤增。
3.预防措施
汽缸缸温在140℃左右抽真空后到投入轴封供汽的时间较长,转子轴封段局部冷却。运行监视调整不当,在法兰螺栓加热装置暖管后未能及时监视缸温变化,使法兰螺栓温度上升较快。运行人员对运行规程掌握理解不够,在机组运行中发生甩负荷至50MW 以下时,必须及时投入高压缸前后、中压缸前轴封供汽,防止转子轴封段急剧冷却。
【事故案例2】
1.事故简述
该机型号为N200—130/535/535,东方汽轮机厂制造。发电机由东方电机厂生产。1986年12月安装后进行试运转,启动升速过程中,在低压转子临界转速下4、5瓦垂直振动达85μm,额定转速下3、4、5瓦振动均超过50μm,最大的是4瓦垂直振动,幅值达100μm。因此,首先进行了轴系平衡。
轴系平衡后,各转子临界转速和额定转速下各瓦振动均小于50。带负荷20MV 运行4h,进行超速试验,当转速升至3200r/min时,发现1瓦水平方向存在低频抖动,振幅超过200μm,由于当时条件限制,只测量了通频振幅,振动频率未能测到。
由振动波形和振动现象初步判断机组发生了油膜振荡,故采用提高轴瓦进口油温的方法,并以较高的升速率进行了超速。而后进行了72h试运。当机组有功负荷升至160MW时,机组又出现强烈振动而紧急停机。
2.原因分析
振动主要分量是低频成分。在机组上能产生低频振动的只有分谐波共振、气流激振和轴瓦自激振动。由于其振动频率不等于转速的整数分之一,可以排除分谐波共振;振动是在空负荷下就发生,而且与机组负荷无直接的关系,可以排除气流激振。因此,这种低频振动只能是轴瓦自激振动,而且振幅如此之大且振动频率与发电机转子的第一临界相接近,因此这种轴瓦自激振动属于油膜振动。
3.预防措施
(1)减小轴瓦顶隙。
(2)减小轴瓦长径比。
(3)提高6瓦标高。
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