首页 理论教育 汽轮机高压差胀事故的原因和解决方案

汽轮机高压差胀事故的原因和解决方案

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:汽轮机在停机过程中,高压差胀到以下时,停止减负荷或锅炉暂停减温,控制高压差胀在之间,并汇报值长,待高压差胀有回升时,方可继续降温降负荷。8∶47发电机手动同期并网,此时炉侧过热汽温432.1℃、438.5℃,机侧403℃、394℃,高压内缸上壁温度287℃,高压胀差2.45mm,振动最大的#5轴承为0.023mm,并列后发电机有功和无功功率表均无指标。9∶24,高压胀差4.46mm,运行副总下令发电机解列,汽机司机打闸停机,这时高压胀差最大到5.02mm。

汽轮机高压差胀事故的原因和解决方案

大中型汽轮机具有高温、高压、高转速和结构精密复杂、动静间隙很小的特点,特别是启动、停机、负荷大幅度变化等变工况过程中,动静部分膨胀、收缩引起的胀差变化及动静间隙的变化,热应力引起的变形以及推力的变化等,这一系列的变化都严重威胁着汽轮机设备的安全。

【原因分析】

(1)启停过程中,蒸汽参数是否合适,变化率过大。

(2)暖机时间是否适当。

(3)负荷增减率过大。

(4)空负荷或低负荷运行时间过长。

(5)滑销系统、汽缸膨胀受阻。

【事故处理】

(1)汽轮机在启动过程中,高压差胀到(+6mm)时,停止增加负荷或锅炉暂停升温;高压差胀到(+7.5mm)时,汇报值长,并做好紧急停机准备。

(2)汽轮机在停机过程中,高压差胀到(-1mm)以下时,停止减负荷或锅炉暂停减温,控制高压差胀在(-1mm,-2mm)之间,并汇报值长,待高压差胀有回升时,方可继续降温降负荷。

(3)高压差胀在-3mm 或+8mm 以上时,立即紧急停机。(www.xing528.com)

【事故案例】

1.事故简述

某电厂#5机组大修于1995年7月10日全部结束,7月12日和13日进行高速动平衡试验,振动情况良好,最大的#5 轴承为0.028mm。7 月14 日,机组进行第三次启动,7∶00锅炉点火,随后投9只油枪,8∶00汽轮机冲动,DEH 系统投入,冲动前参数正常,炉侧过热蒸汽温度363℃、333℃,机侧温度267℃,压力1.72MPa,高压内缸上壁温度251℃,其他正常。8∶15汽轮机定速3000r/min。8∶47发电机手动同期并网,此时炉侧过热汽温432.1℃、438.5℃,机侧403℃、394℃,高压内缸上壁温度287℃,高压胀差2.45mm,振动最大的#5轴承为0.023mm,并列后发电机有功和无功功率表均无指标。9∶03,发现高压油动机全开至155mm,将DEH 切到液调。9∶05,锅炉投入一台磨煤机,停三只轻油枪,投二级减温水,高压胀差3.6mm。9∶13,高压胀差4.0mm,立即手摇同步器,将高压油动机行程关到96mm,发现中压油动机参与调整,再热汽压升到1.5MPa,又将高压油动机行程开到112mm。9∶19高压胀差到4.38mm,用功率限制器将油动机关到空负荷位置(30mm),此时高压内缸上壁温度351℃,机侧过热汽温414℃,炉侧406℃。9∶24,高压胀差4.46mm,运行副总下令发电机解列,汽机司机打闸停机,这时高压胀差最大到5.02mm。打闸前振动最大的#5轴承为0.024mm,打闸后2.28min时振动最大的#1轴承为0.039mm,转子惰走24min,启动盘电流为60A,大轴晃度0.08mm,偏心0.138mm。16∶50大轴晃度最终稳定在0.11mm,16∶20测量转子弯曲0.165mm,最大位于调节级后第二级叶轮处,说明高压转子已发生弯曲。

2.原因分析

弯曲的直接原因是由于高压转子胀差越限,没有及时打闸停机,导致高压前、后汽封和隔板汽封轴向径向碰磨,打闸以后惰走过程中高压胀差最大达+5.02mm。高压胀差越限是由以下原因引起的:

(1)功率表无指示。由于接线错误,并网后有功功率和无功功率表均无指示,没有及时停机处理,使DEH 系统在没有功率反馈的条件下,将高压油动机开到最大,根据发电机转子电流2000A,推算有功负荷在33~45MW,蒸汽流量在220t/h左右,促使高压胀差的变化率增大。

(2)机组参数不匹配。启动至并网主蒸汽温度一直偏高,锅炉投入多支油枪,使主蒸汽温度难以控制,为高压胀差增长创造了条件。

(3)违反运行规程。规程规定高压胀差+3.0mm 报警,+4.0mm 打闸,但该机在高压胀差到4.46mm 时才解列、打闸,机组经过长达24min惰走到静止,加重了轴径向磨损,造成大轴弯曲的恶果。

(4)运行人员在发现重要表计没有指示时,没有及时汇报值长或通知相关专业运行人员,造成误判致使机组并列后带30MW 左右负荷运行了10多分钟,高压胀差急剧增长。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈