对流烟道受热面的磨损主要发生在省煤器和低温再热器两端,磨损部位主要集中在迎风面。这是所有锅炉包括煤粉锅炉避免不了的问题。
【处理及改造方法】
(1)采用在受热面迎风面加装金属防磨盖板的方法,如图1-4所示。
图1-4 受热面迎风面加装防磨盖板
(2)在易磨损的部位采用耐磨性能高的钢材。
(3)将设计省煤器时,将其设计成为鳍片式,一方面可减小磨损程度;另一方面可增加省煤器的吸热量,以弥补循环流化床锅炉床温较低、总吸热量不足的缺点。
【事故案例1】
2006年5月28日中班23∶45左右,某厂#6炉负荷135MW,运行正常,突然炉膛正压力增大,汽包水位下降,给水流量不正常地大于蒸汽流量,西侧床温下降速度为20℃/min,而东侧床温基本不变,锅炉蒸发量下降,负荷快速下降至90MW 左右,并且有继续下降趋势。24∶00西侧床温已经下降到500℃时,锅炉运行人员判断为水冷壁管爆破,汇报值长,值长令#6炉停运。(www.xing528.com)
事后检查发现:#6炉西侧17.5m 层处有两根水冷壁管爆破,其余四根水冷壁管被吹破。经分析原因为:由于这两根水冷壁管鳍片没有满焊,造成大量固体颗粒从漏缝处泄漏,对水冷壁管侧面进行冲刷,管壁减薄,引起管子泄漏。
处理:更换损坏水冷壁管,全面检查其他鳍片,满焊所有鳍片。
【事故案例2】
2005年7月4日某厂100MW 循环流化床锅炉水冷壁管泄漏。
图1-5 异型管磨损情况
经检查发现:泄漏点为#3冷渣器(风水联合冷却流化床式)回风口炉膛出口处上部。经分析原因为:长时间运行#3冷渣器,造成冷渣器需要大量流化风,严重超过设计值,回风口风速增高冲刷异型管壁的耐磨浇注料,浇注料脱落后直接冲刷水冷壁管造成泄漏,如图1-5所示。
处理:打磨堆焊,制作回风防磨套,重新制作浇注料。
预防措施:排渣时要均匀排渣,不可大流量排渣,一方面防止冷渣器堵塞;另一方面防止异型水冷壁管泄漏。所有冷渣器应保持完好并轮换排渣,这样可以使床料颗粒不致过大,否则会影响流化状态,降低锅炉机械不完全燃烧损失。
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