【摘要】:根据C2132的工作过程、控制要求、工艺特点,选择FX2N可编程序控制器进行改造可以满足要求。3)电磁离合器YC是一个典型的感性负载,功率较大,容易对输出端口造成较大的冲击,影响PLC的寿命,所以不直接与PLC输出端口连接,通过中间继电器KA5来控制。改造后的电气原理图如图1-9所示,元件分配情况见表1-6。图1-9 C2132卧式多轴自动车床PLC改造后的电气原理图a)主电路 b)PLC连接电路表1-6 PLC逻辑元件分配表
根据C2132的工作过程、控制要求、工艺特点,选择FX2N可编程序控制器进行改造可以满足要求。首先考虑保证原有控制功能不变,尽量保留原来的电气元件,不添加新的元件;主电路不变,控制电动机的接触器和中间继电器的线圈通过PLC输出端口来控制,各个按钮、行程开关和转换开关与PLC的输入端口连接,由输入端口将信号传入PLC中。改造中,主要采用了以下几点措施:
1)将硬件上有互锁关系的输出元件,如KM4与KM5,与输出端口连接就实现互锁,光靠程序来互锁是不安全的。
2)为了节约输入端口,热继电器元件直接连接在输出端口中需要控制的元件电路中,所有有两个位置的转换开关只占用一个输入端口。
3)电磁离合器YC是一个典型的感性负载,功率较大(相对其他继电器元件),容易对输出端口造成较大的冲击,影响PLC的寿命,所以不直接与PLC输出端口连接,通过中间继电器KA5来控制。
4)原来的中间继电器KA5不直接控制主电路,用辅助继电器来代替,减少了对输出端口的占用。
5)在有多余输出端口的情况下,指示灯与PLC输出端相连,由PLC来控制,但需要单独占用一个公共端,因为其电源电压一般比较低,不能与接触器线圈、中间继电器线圈用同一电源。
6)所有输入元件都只连接其常开触点,以免程序编写时发生混淆。(www.xing528.com)
输出端口采用继电器输出方式,结合输入、输出总点数,选用FX2N—48MR能够满足要求。改造后的电气原理图如图1-9所示,元件分配情况见表1-6。
图1-9 C2132卧式多轴自动车床PLC改造后的电气原理图
a)主电路 b)PLC连接电路
表1-6 PLC逻辑元件分配表
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。