闭式冷却水系统的原设计主要考虑满足机组满负荷运行的需要,对机组部分负荷运行和两班制运行情况下的节能运行考虑不足。为了提高闭式冷却水系统运行的经济性,在对系统运行数据分析、总结和进行相关试验后,惠州LNG电厂对闭冷水系统进行了一系列改造和运行方式优化。
(一)冷却器冷却水量优化
在实际运行中,发现机组闭式冷却水部分用户的冷却水量设计裕度较大,其中主要是润滑油冷却器和发电机氢冷却器等。通过试验确定了这些冷却水用户的合理冷却水量,由此可以关小冷却器冷却水出口阀开度,有效降低了闭冷水泵的运行电流。
(二)闭式冷却水泵变频改造
闭式冷却水系统原设计的4台闭式冷却水泵均为工频泵,正常运行时机组闭式冷却水母管压力调节阀节流损失严重,不仅造成了厂用电的浪费,同时阀门运行工况恶劣,噪声大。经过分析论证,将其中3台改造为变频泵,保留1台为工频泵。改造后,两台变频泵运行就可以满足3台机组闭冷水用量,1台变频泵自动备用,工频泵只作手动紧急备用,相比以前节约了2/3的耗电量。
通过逻辑控制的设定,3台变频泵实现了不同压力下的联锁备用,既保证了系统压力低时能及时启动,同时避免了备用泵因系统调节时的小幅波动而自启。(www.xing528.com)
(三)氢冷器运行方式优化
惠州LNG电厂机组多为两班制运行方式,机组停运后,发电机氢冷却器也不再带载,继续维持氢冷却器运行,不仅造成厂用电的浪费,同时也容易使发电机内氢气过冷结露。因此,我们对氢冷却器运行方式进行了优化,规定停机后即关闭氢冷却器出口阀,启机前再开启。
(四)水-水交换器开式循环水优化
水-水交换器开式循环水通常采用循环水泵供应。为了最大限度减少机组运行中,水-水交换器分流循环水对机组凝汽器真空的影响,惠州LNG电厂对#1、#3水-水交换器开式循环水侧出口阀进行了改造,由全开、全关阀更换为可调阀。这样,就可以根据闭式冷却水供水温度及时调整循环水量,尽量增加机组循环水供应量,提高机组凝汽器真空程度。
另外,在全部机组破坏真空停机后,机组不再需要循环水,同时闭式冷却水热源也大大减少。如果仅为了维持闭式冷却水温度保持循环水泵运行,会造成厂用电的较大浪费。在这种情况下,将水-水交换器开式循环水切换至循环水旋转滤网的冲洗水泵供应水,可进一步降低厂用电。
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