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液压管路设计不合理引发故障的解决方法

时间:2023-06-29 理论教育 版权反馈
【摘要】:故障排除:管路补焊;考虑夏季气温较高的原因,液压油的黏度过低,满载实验时更换液压油,由46号换成68号。

液压管路设计不合理引发故障的解决方法

1.液压胶管使用不合理引起的故障

故障现象:行驶中轮胎摩擦胶管。

故障分析:软管管路太长。

故障排除:把弯管接头改成直管,软管缩短。

2.管接头处漏油

故障现象:开式油管管接头处漏油。

故障分析:拆开后发现密封圈坏了。

故障排除:更换后效果很好。

3.管路焊口不合格

故障现象:吸油口处焊接不牢,导致吸油口漏油。

故障分析:液压泵工作时噪声大,停车后发现漏油。

故障排除:管路补焊;考虑夏季气温较高的原因,液压油的黏度过低,满载实验时更换液压油,由46号换成68号。(www.xing528.com)

4.重载运行载货车车身出现扭曲

故障现象:重载实验,重载为200t,出现了第三个模块向车外侧方向偏载,后三个模块向车内方向偏载。

故障分析:最后检查发现第三个模块车顶的球阀没有打开,造成以上故障;同时发现第二个模块的左边第一个悬挂的油路接反了。

故障排除:打开球阀,重新连接错误的管路。

5.油路的连接失误

故障现象:泵抽空,转向不同步,有的轴线无法制动。

故障分析:认真检查后,发现一个悬挂的油路进出口接反了,一个多路阀的负载敏感阀的LS口也接反,这样造成转向不灵敏;同时发现一个悬挂的控制油口接反了,无法制动了。

6.管路布置混乱

故障现象:泵抽空,车无力。

故障分析:吸油口位置过高(图6-26a),胶管和钢管布置较为混乱形成较大液阻。主油箱体积过小,过滤器溢流阀没有采用阀块设计占用大量空间。

故障排除:重新布置泵站(图6-26b),改善现场情况。

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