首页 理论教育 常见故障处理方法详解介绍

常见故障处理方法详解介绍

时间:2023-06-29 理论教育 版权反馈
【摘要】:分析比例调节阀控制原理,特别是位移传感器的工作过程,认为调节阀控制系统此时实际工作在闭环正反馈状态。改正错误接线,故障排除。怀疑液压油脏,进行成型机液压油全部过滤、油箱清洗和过滤网更换等维护处理,设备投运后,故障消失。

常见故障处理方法详解介绍

1.设备更换比例调节阀阀体后,动作失控、逻辑关系错乱

设备更换阀体起动后,液压马达驱动的转台动作失控,互锁逻辑关系错乱。最初以为是控制板故障或更换的阀体不良,再次更换新阀体,故障依旧。测量控制板输出电压(U2c-32cU2a-32a),带负载时接入电磁阀线圈电压为DC21.5V、AC2.2V,空载时为DC24V、AC2.4V;对控制电源复位(断电-送电操作),控制板输出电压为零,只有输入信号作用后,输出端才有电压且保持不变(正常时输入和输出同时得电或断电)。分析比例调节阀控制原理,特别是位移传感器的工作过程,认为调节阀控制系统此时实际工作在闭环正反馈状态。检查反馈电路,发现位移传感器信号线8c、10c接错,造成二次线圈输出信号极性错误,经信号转换,极性相反,即图6-10中uf的极性变为负,经负反馈合成,系统工作在闭环正反馈状态。在输入信号作用下,控制系统迅速进入自激深饱和状态,使控制板输出饱和(DC24V)。改正错误接线,故障排除。

2.液压系统工作时,设备运行速度不稳定

一期成型机转台运行速度忽高忽低,最初认为压力调节阀阀体损坏或控制板输出不稳定,导致液压驱动马达工作异常,更换阀体后故障消失,但使用3天左右后,同样的故障又偶尔出现,更换控制板,故障依旧。怀疑液压油脏,进行成型机液压油全部过滤、油箱清洗和过滤网更换等维护处理,设备投运后,故障消失。

设备长期使用,由于工作环境恶劣以及维修作业,液压油中会混入杂质而变脏,造成液压调节阀阀芯运动阻塞或喘动,引起液压驱动机构工作不稳定。

3.设备操作时,控制按钮动作后,液压驱动机构反应迟缓

组装抛丸清理机更换比例调节阀控制板后,液压驱动转台机构从高位向低位旋转时,断开控制按钮,转台旋转到位后继续移动0.8~1.2m才停下(正常时转台到位后立即停止)。(www.xing528.com)

通过比较设备故障前后的控制参数,确认故障原因是控制板信号PID处理参数调整不当,控制板斜坡控制电阻d3d4值调整过小,导致控制板时间t4(输出电压从DC0V升至24V所需时间)、t5(输出电压从DC24V降至0V所需时间)设定过长,造成比例阀阀芯回零滞后,未能及时关闭液压泵

在液压比例调节阀控制的设备中,引起设备执行机构工作异常(不到位、越位或失灵等)的原因较多,如调节阀阀芯磨损过度,高、低速驱动区调整不当,液压系统内泄严重以及控制参数设定不合适等。

4.液压缸前进、后退时,移动速度、时间相差较大

组装磷铁环压脱机主缸顶出动作过程时间过长,为23s,偏差约16s。最初认为是设备控制电磁阀阀体油路阻塞,进行解体、清洗阀体,过滤液压油等处理,故障未明显改善。考虑到主缸冲叶阀内泄严重也会出现该现象,于是整体更换冲叶阀,故障依旧。经了解,设备故障前曾进行过更换设备液压油、夹具及主缸液压控制流量比例调节阀控制板等维修作业,虽然更换控制板后,对其有关参数进行了调试整定,但这是在设备空载(无导杆压脱)情况下进行的参数调整。判断是流量比例调节阀零点调整不准确,导致液压缸顶出油路供油流量变小,造成液压缸顶出动作时间过长。重新整定控制板参数,校正液压流量调节阀零点,带负载工作时,主缸顶出动作时间明显减小,约为8s。

虽然更换的控制板型号相同,但新、旧控制板电子元器件参数存在差异,控制板处理信号能力发生了微小变化(这也和电气控制装置更换或维修后的调试有关)。新控制板反馈信号转换及零点偏移,即当阀芯在零位时,控制板上匹配放大器的输出不为零,造成位移反馈信号大小和阀芯实际位移出现偏差,合成后的控制信号值发生变化,液压缸顶出驱动端输出信号电压较低,作用在比例阀阀芯上的电磁力矩减小,导致液压缸顶出动作时阀芯位移较小,给油量减小,造成主缸顶出动作缓慢,特别是重载时,动作更加迟缓。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈