1.铣头滑枕的平衡
起动液压泵2P,将溢流阀2Sp的压力逐渐地由零调升至8MPa,并将压力继电器2Rp的触发值调定到8.0~8.3MPa范围内。用直流钳形电流表监视滑枕驱动直流电动机的电流,同时,使滑枕上行,并逐渐升高溢流阀2Sp的调定压力。当溢流阀2Sp的调定压力达到11MPa时,电流为12A。此时再使滑枕下行,发现其驱动电流为10A,这时再将溢流阀2Sp的调定压力调至12MPa作为安全压力,锁定其调压旋钮。
2.横梁及铣头重力平衡的初步调整
在滑枕调定平衡之后,将铣头开至横梁的中点,起动液压泵1P及3P,先将两泵的伺服调压弹簧压紧,在横梁的两端用百分表检查其是否下滑,同步地升高溢流阀1Sp及3Sp的调定压力,在压力达到9.5MPa时,刚好是临界状态,再将压力调至10MPa,并将压力继电器调定在9.8~10MPa范围内。然后使横梁上下移动,监测其驱动电动机的电流,发现在压力为11.5MPa时,能达到稍欠平衡的目的。此时横梁上升电流为42A,下降电流为36A。至此,认为横梁的初步调整完毕。
3.横梁直线度误差的调试(www.xing528.com)
在横梁及铣头重力平衡初步确定的基础上(此时铣头处于横梁的中间位置)起动双联齿轮泵,脱开驱动支点液压缸的链条,用手旋动链轮,使双联齿轮泵的输出压力相等。安上链条使铣头在横梁上全行程运动。当铣头处于横梁的一端极限位置时,双联齿轮泵中的高压为13.5MPa,低压为6.5MPa。这说明横梁平衡液压泵1P及3P的工作压力应在8~15MPa的范围内。再将铣头移至横梁的中心,调整溢流阀1Sp和3Sp使压力上升至17.5MPa(作为平衡系统的安全压力)。并将两溢流阀1Sp及3Sp锁定。
上述这些调定过程是在溢流阀1Sp及3Sp的伺服调压弹簧被压紧的情况下进行的,此时的液压泵可以看成是定量泵而不是伺服变量泵,若想实现自动调节压力,则必须适当地调整液压泵伺服弹簧的预压紧量,使其压力受双联齿轮泵的控制。为此再将铣头开至横梁的一端,旋松该端平衡液压泵的伺服调压弹簧,使压力降至正常工作范围的上限,即15MPa。但此时发现液压泵的压力无法降下来,将铣头移至另一端情况也是一样。平衡液压泵的压力均在16MPa左右,而且此时双联齿轮泵已正常发挥它的检测及控制作用。铣头全行程时,横梁平衡液压泵的压力仅在14~16MPa范围内变化,这时铣头的直线度误差达0.20mm/4000mm。这说明机床的精度无法满足工件要求(工件要求为0.06mm/4000mm)。
从外表现象来看,平衡液压泵的压力在工作过程中的确是受双联齿轮泵的控制,只是控制范围没有预想的那么宽。预想的是双联齿轮泵压力在7MPa左右变化,平衡液压泵的变化范围也是这个范围。经过反复的实验和分析,平衡液压泵压力的下限不到8MPa,这是造成横梁直线度误差的根本原因,即当双联齿轮泵和压力下降至6.5MPa时,平衡液压泵的压力应该为8MPa左右。之所以平衡泵的下限压力为14MPa而不下降,是因为它的伺服调压弹簧的刚度选取过大,也就是其稍有一点压缩量就可以将液压泵的压力调升许多,在这种情况下,双联齿轮泵的压力在下降的时候就使平衡液压泵的压力下降至很小,也就是平衡液压泵的压力仅受其自身调压弹簧的控制(其压缩量很小)而受外界控制影响较小。为此,更换了两个刚度比较小的弹簧代替原平衡液压泵的调节弹簧。经过试验表明:铣头移动时,平衡液压泵的压力范围被有效地加宽了,为11~15.5MPa。实践证明了分析的正确性,经过对原弹簧刚度的压缩实验,最终选定了刚度为60N/mm的弹簧代替平衡液压泵的原装弹簧,经过上述调试,平衡液压泵的压力范围为8.5~15.5MPa,此时横梁的直线度误差为0.017mm/4000mm,远超过了数控机床的标准。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。