由于设备的故障频发严重影响了企业的生产率与经济效益,为实现安全生产、提高生产率,保证设备可靠性,对水压机实行改造势在必行。国外在30MN以下级压力机控制系统中已多数改为以液压油为介质,旧式水压机已经淘汰,不存在改造问题。要解决上述问题,需要重新设计,采用先进的回路取代原有操作系统,并增加压边机构,实现压力、速度自动调节,做到控制准确、操作方便、工作可靠。
在深入研究国内外液压机现状及改造情况的基础上,综合应用机、电、液先进技术和先进设计方法更新设计10MN水压机控制系统,将乳化液系统改为液压油控制系统,减少锈蚀,采用先进的逻辑插装阀、电液比例技术与PLC过程控制,应用比例阀无级调定压力,增加液压泵工作裕度,综合考虑软件的容错能力,提高系统的可靠性与鲁棒性;使工艺参数调整自动化,提供良好的人机界面和工作环境,实现安全操作和自动化,同时增加压边机构和自动脱模机构,使封头加工速度快、质量好,为企业创造较大的经济效益。
更新改造旧设备的一个技术难点就是还要受到原设备格局的束缚,在无法对水压机整体框架进行改造的同时,保持在所给的局限空间内增加新压边机构,实现新液压机的加工功能,并保证改造后系统的可靠性。(www.xing528.com)
除液压控制系统和泵站更新外,对原有的工作装置、主缸、顶出缸、提升缸均需加以改造、更新。根据控制要求对电气控制和操作台进行设计,满足自动和手动操作控制要求,新增加的压边机构也要具备压边力可调。改造后的液压机为10MN压力,加工封头最大直径为2000mm,料厚小于25mm,最大径深比为0.5,操作系统工作压力为21MPa,最大压力为31.5MPa。单泵供油最大流量为160L/min,三台泵合流后最大流量为480L/min。所增加压边机构既可对直径为1000~2000mm的封头加工,又可对直径小于1000mm的封头进行加工,当对工装改造后,还可进行其他工件的压力加工。
免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。