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CQA36X8A步进电动机驱动器故障检修实例

时间:2023-06-29 理论教育 版权反馈
【摘要】:恢复正常供电,带步进电动机试验,运转正常。 用户反映一台步进电动机运转失常,感觉振动偏大。更换步进驱动器后运转正常。将原驱动器送修。测量IGBT都正常,检查发现PT4稳压IC损坏,输出仅为3V,更换稳压IC后,上电试机正常。测量IC5的5脚变为低电平,检测IC5的1、2、3、4脚输入信号均正常。测量5脚电压仍为0V,判断IC5不良,更换IC5后,故障排除。判断CPU外部复位电路有故障。

CQA36X8A步进电动机驱动器故障检修实例

【故障实例1】 一台步进驱动器送修,检查开关管AT1、AT2炸裂,测量AT3也已经损坏。进一步检查三只管子的驱动电路,换掉阻值变大或断路的栅极电阻和栅射极旁路电阻;换新管前,上电给步进脉冲信号,测IR2110输出脉冲电压大致正常。换原型号IGBT新管,将逆变功率电路中串接25W灯泡一只,先后送入正、反转和步进脉冲信号,测输出电压正常。恢复正常供电,带步进电动机试验,运转正常。

【故障实例2】 用户反映一台步进电动机运转失常,感觉振动偏大。更换步进驱动器后运转正常。将原驱动器送修。上电,用振荡器电路向步进脉冲控制端子送入脉冲信号,检测A1、A2端子为交流电压,B1、B2端出现直流电压。第一步,先检查IGBT、驱动电路的供电电源及驱动电路本身。测量IGBT都正常,检查发现PT4稳压IC损坏,输出仅为3V,更换稳压IC后,上电试机正常。该路驱动电源损坏后,使开关管BT3失去驱动脉冲,一直处于截止状态中,B相绕组的正、负半波不对称,输出电压中出现直流成分。

【故障实例3】 驱动器上电后,输入控制信号正常,但步进电动机不转。测量IC5的5脚变为低电平,检测IC5的1、2、3、4脚输入信号均正常。将IC5的5脚用电烙铁加热后挑开,以解除与后级电路的联系,利于判断该脚电压变低是IC5的问题还是后级反相器电路的问题。测量5脚电压仍为0V,判断IC5不良,更换IC5后,故障排除。(www.xing528.com)

【故障实例4】 一台步进驱动器,遭遇雷击后损坏,拆除损坏逆变功率开关管,并将损坏IC3换新后,仍无脉冲信号输出。测晶振两引脚电压,电路处于停振状态,判断CPU已经受雷击冲击损坏。联系厂家,购得已复制程序的CPU芯片,代换后成功修复。

【故障实例5】 步进驱动器上电后,送入控制信号无反应,检查判断CPU没有正常工作,测复位端为0V低电平(常态电压值是对的),用导线将CPU的10脚与+5V瞬时短接一下,进行强制复位,驱动器工作正常。判断CPU外部复位电路有故障。用户急用,要求快速修复,拆除DD2和DR1两只元件(见图5-17),用3只元件增装一个复位电路(见图5-19)代用原复位电路,上电试机,故障排除。

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